古巴GUANABO区块大位移水平井钻井技术长城钻探钻井二公司国际市场保障部吴红光刘晶磊沈晓洋褚永涛五、技术推广四、效果比较三、技术攻关二、施工难点一、项目简介主要内容一、项目简介古巴GUANABO区块位于古巴第七区块,属于从陆地向海底延伸的大位移定向水平井。一、项目简介一、项目简介GUANABO地区几年前先后由西方国家的几家石油公司进行钻井施工,最后留下的全部都是“干窟窿”,西方石油公司因此将其称为“钻井禁区”。一、项目简介古巴GBO区块历史口井施工概况统计表井号施工概况GBO-100多次卡钻,一共打了4个井眼,最后因无法处理而弃井GBO-101先后填井侧钻12次勉强成功完井GBO-102侧钻次数也高达7次,且施工周期都近10个月之久一、项目简介根据古巴石油市场实际,长城钻探以集团公司“发展、转变、和谐”的工作思路为指导思想,在该项目,以钻井专业作为“1+X”发展模式的驱动轴,以测录试、定向井、钻井液等业务作为“1+X”发展模式的完整链条,建立“综合技术服务”作业新模式。一、项目简介录井井队测井定向钻井液综合技术服务新模式一、项目简介长城钻探古巴项目部钻井二公司国际市场保障部古巴CUPET石油公司GBO-103井施工作业一、项目简介距离海岸线约0.8公里一、项目简介GBO-103本井2010年9月11日开钻,2011年3月20日完钻,钻井周期190天;各类施工周期较同区块井位明显减少,特别是钻进周期大幅度下降,赢得了甲方的称赞。一、项目简介17-1/2”大井眼定向轨迹控制困难。二、施工难点地层岩性复杂,泥页岩较多,井壁稳定性差,起下钻困难。二、施工难点大位移水平井井眼净化困难,钻具尺寸限制钻井排量。二、施工难点9-5/8”大尺寸套管深井下入及固井困难。二、施工难点钻井施工周期较长,对设备要求比较严格。二、施工难点通过研究邻井钻井资料,结合以往施工的经验,采用比较先进实用的技术手段和方法,研制出了一套完整的施工技术,并在GBO-103井中得到应用,取得了满意的效果。三、技术攻关钻进过程中,起钻遇阻严重,下钻划眼困难,垮、塌、缩、漏、卡频繁。本井引入双向划眼工具,及时成功处理复杂井段,避免复杂事故发生。三、技术攻关地层岩性复杂,泥页岩较多,井壁稳定性差。本井选用具有强抑制性的KCL钻井液体系,并在施工中保持KCL含量在10%左右,以强化钻井液抑制性。三、技术攻关维护KCL泥浆体系,设计合理泥浆密度,及时监测泥浆性能,保证最小环空返速,优选钻井循环排量,并根据实际情况进行稀、重稠塞清扫井底,保证井眼净化效果,确保井下安全。三、技术攻关进行科学合理投入,在钻井液中加入润滑剂,满足井下施工的需要。在起钻时进行必要的摩阻检测,控制摩阻小于20吨。三、技术攻关井身轨迹控制技术:井身轨迹严格按照设计控制,高频率、高精度测量井斜方位,实时掌握井眼动态,合理控制滑动比率与转动比率,确保轨迹曲率不超标。三、技术攻关井身轨迹控制技术:复合钻进时,其转速可高达200r/min,可以使用小钻压达到预期的效果,同样可以减少钻具事故的发生频率,有效的提高了机械钻速。三、技术攻关完钻井深最大井斜水平位移完钻垂深水垂比4470m90.88m3384m1854m1.825GBO-103井身质量情况三、技术攻关9-5/8”大尺寸套管深井下入主要技术措施:大排量洗井2周以上,以清除岩屑床,用清扫液将井内岩屑携带干净。调整好泥浆性能,并在井眼里泵入新胶液,有效的降粘、降切,保证套管在下入在过程中,井壁稳定,不粘不卡。三、技术攻关9-5/8”大尺寸套管深井下入主要技术措施:下套管前通井,加入一定量的油基润滑剂,减小摩阻。加大水平井段弹性扶正器数量,每2根套管下1个扶正器。三、技术攻关固井施工主要技术措施:选择使用合理的冲洗液用量,一是可以有效降低施工压力,起到平衡压力固井的作用,二是能够充分清洗井眼,起到提高顶替效率。三、技术攻关固井施工主要技术措施:合理使用低密度水泥浆体系,降低固井施工中的液柱压力,为防止因高压造成的井漏而导致固井失败。适当降低施工排量,达到降低施工压力的目的。三、技术攻关20”套管×398m133/8”套管×1280m95/8”套管×2681m7”尾管×(2608-3824m)41/2”尾管×(3724-4010m)四、效果比较GBO-103井井身结构示意图本井2010年9月11日开钻,2011年3月20日完钻,钻进周期190天;各类施工周期较同区块井位明显减少,特别是钻进周期大幅度下降,赢得了甲方的称赞。可参考以下数据:四、效果比较GBO-102和GBO-103钻井周期对比表井号井眼尺寸(毫米)钻井井段(米)钻井周期(天)钻井进尺(米)钻机月速度(米/月)自至GBO-1023115222073681551684.2621620733466831393503.491523466441861952468.20GBO-10331112822682451400933.3321626823825451143762.0015238254470186451075.00四、效果比较四、效果比较GBO-103与GBO-102钻井周期对比图以上数据表明:在同等地层深度,相同井眼直径前提下,GBO-103井较GBO-102井钻进速度明显加快,钻机月速度提高1.4~2.3倍,同时本井创造了该区块钻井周期最短,钻穿油层最长的记录。这是长城钻探在古巴作业的新模式--综合服务项目。本井的成功完井更好的显示了公司的技术能力和水平,为古巴市场的稳定发展做出了巨大的贡献!四、效果比较由GBO-103井成熟的、可用的钻井技术进行了整合、系统化,并有机的结合在一起,目前,已经成功地推广到古巴地区其他大位移水平施工,均取得了良好的效果。五、推广前景请批评指正!