采矿工程师技术总结【推荐8篇】

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1/34采矿工程师技术总结【推荐8篇】总结可以提高我们的思维能力和逻辑思维能力。总结要言之有物,避免空洞、废话,注重精炼和实用性。这些总结范文在思考角度、表达方式和信息量上都有独特之处,值得我们学习和探索。采矿工程师技术总结【第一篇】我所从事的单位是路桥桥梁工程有限责任公司,被分到了-省-市江大桥项目部,我所从事的工作是技术员,下面简单谈谈作为技术员的主要工作任务。江大桥是一座四跨连续刚构桥,跨径布置为90+170+170+90,有三个主墩,分为左右两幅。主桥一侧的引桥为三跨40米简支梁桥,另一侧为四跨40米简支梁桥。我所负责的是主桥最中心的一个墩子,我所参与的也就是这个墩子的所有施工工序了。连续刚构桥悬臂挂篮施工的主要工序包括:挂篮行走,模板调整,钢筋绑扎,混凝土浇筑,预应力张拉,封锚压浆。先说挂篮行走,我们所采用的是菱形挂篮,在挂篮设计的时候在前支点处设置了一个铰,用于调整由于挂篮行走过程总产生的不平衡力,在挂篮行走过程中,主要的任务就是一个受力体系的转化,怎么有效的在行走过程中将后锚的受力转换为小车的受力,而在行走完成后又将力有效地转换过来,这是关2/34键,一不小心,有可能导致挂篮倾覆。这也要求我们在混凝土浇筑前准确的定位预埋孔洞的位置,以便后期挂篮行走完成后能顺利地锚固。值得一提的是,一般在挂篮行走之前我们会对已经浇筑的混凝土进行中线的放样,这个阶段便会用到全站仪,当然在模板调整阶段也会用到全站仪,建议大家还是多看看有关全站仪使用,以后有机会进行实际操作。挂篮行走完成后,马上就会进行模板调整,模板调整过程是比较关键件的步骤,也就是将已知水准点的高程,经过水准测量之后,换算成块件之上的点的高程,进行模板调整。我们的块件采用的截面形式是箱型截面,采用六点进行控制,翼缘板各两个点,顶板两个点。模板调整过程分为底板调整,翼缘板调整和顶板调整,在这个过程中我们要考虑每个块件的预抬值,我将其称之为预拱度。首先进行的是底板调整,根据翼缘板靠近腹板的点的高程和已知底板的高程,换算出腹板的高程,从而达到底板的标高调整。翼缘板和顶板的调整与底板的调整是分开的,根据翼缘板和顶板的一直高程,换算出翼缘板和顶板的后视读数,从而达到翼缘板和顶板调整的目的。模板调整完毕之后,便是钢筋绑扎过程,通常在这个过程中我们是比较轻松的,因为工作只是简单地变成了钢筋绑扎工作的检查,包括钢筋的数量,钢筋的搭接长度,钢筋的焊接长度,预应力波纹管的位置,预埋孔的位置。当然钢筋的数量、预应力波纹管的位置、预埋孔的位置都会在图纸上有所反应,而钢筋的搭接长度、钢筋的焊接长度通常只能从施工技术规范3/34得知,因此,对图纸和施工技术规范的熟悉就变得很重要了。当然在这个过程中的事情也是相对比较琐碎的,有很多事情需要多咨询一些施工经验丰富的老员工,亦或是前几年毕业的师兄师姐,甚至是施工现场的工人们,他们都会给予我们很多的帮助。混凝土浇筑阶段,需要注意的是,在浇筑之前,检查挂篮吊带是否拉紧,检查钢筋绑扎是否规范,预应力波纹管位置是否到位,浇筑过程中要注意振动棒的振捣,使混凝土浇筑密实。最纠结的就是浇筑过程总遇到爆模,很不幸的是在我刚开始工作的前三次混凝土浇筑过程中都遇到爆模。爆模后,需要大家及时冷静的处理,当然这方面的经验我们还是很欠缺的,需要以后加强,我要说的并不是以后每次都爆模,而是遇到问题后冷静处理的思维。之后,等到混凝土强度达到设计要求的时候,我们就会进行预应力张拉,通常都是三向预应力设计的,所以在张拉时,先进行纵向预应力钢绞线的张拉,通过伸长值和拉力大小进行双控,以拉力控制为主,伸长值控制为辅,只要施工过程控制得当,一般而这结合的也比较完美,之后就是竖向精轧螺纹钢的张拉和横向预应力钢绞线的张拉,通常只是注重拉力控制,要求拉力到位后进行稳压,一般也会达到设计要求的。当预应力张拉之后,就可以进行挂篮行走,又是一次重复工作。但是要求在预应力张拉之后,必须马上进行封锚压浆,压浆过程中,主要控制浆体的浓度,既不能太清,又不能堵管,4/34压浆结束的标志便是,在另一侧出现浓浆。当然,这只是我个人的看法和实际体会,不一定正确,希望大家批评指正。我们的工作也绝不止这些,晚上,还要对当天的施工内容形成书面文字,就是所说的施工日志,当浇筑完成后,我们还要做一些施工资料,其中主要包括:放样资料(模板调整),张拉资料(三向预应力张拉),压浆资料(三向预应力压浆),测量资料等等一系列的资料制作。当然,晚上加班也是经常的,通常混凝土浇筑必须加班。到今天为止,我工作刚好满两个月,也会有很多感慨,不是很完善,也希望大家互相批评,大家共同进步嘛,也很感谢各位领导以及师兄师姐的帮助。文档为doc格式。采矿工程师技术总结【第二篇】我叫xxx,20xx年从红河农村来到云锡老厂分矿竹叶山坑,在二工区采矿组从事井下采矿一线生产工作。五年以来,在竹叶山坑1785中段13—2—5#矿体的开采中,在师傅们的帮助和培养指导下,通过自己的努力学习和工作,对全面采矿法生产工艺有了基本的认识和了解,并在实际工作中学到很多采矿知识。对13—2—5#矿体的开采,根据矿体的赋存条件,采用的是空场采矿法中的房柱法,此采矿法留规则矿柱,间距5~8米,所以矿石损失率较大。在实际工作中,我们按采矿方法的5/34要求进行施工,从里到外的顺序进行回采,在先采矿房后采矿柱,并尽量减少矿柱,降低矿石损失。在矿石的回采过程中,我根据矿体和矿房顶板稳固情况,凭着多年的现场工作经验,在确定矿房顶板稳固和确保作业人员安全的前提下,可以把部分矿柱进行回采,为了方便扒矿,采取交错式留矿柱法,既降低了矿石率,又提供了出矿环节的便利。向工区领导和有关技术人员建议回采部分矿柱的想法,提出的建议得到采纳,对部分矿柱进行了回采,通过对矿柱的回采,降低矿石的损失率,满足坑口生产。去年5月,坑口为了进一步落实老厂分矿“成本管理年”的活动,加强开展节能降耗工作,大力推进节能型坑口创建工作,结合坑口生产实际,根据13—2—5#矿体的生产实际情况,在我工区进行的“浅眼拉底落矿”试验成功,并已推广应用,我们按照坑口部门领导和技术人员的要求,回采工序首先以“掘进迎头”方法进行拉槽,虽然在此阶段进度较慢,效率不高。但是切割槽开成以后,效率可以成倍提高,因为切割槽形成以后,就产生了足够的“阶梯式”自由面,从而提高爆破效率,以切割槽为自由面进行拉底和落矿凿岩施工时,保证孔眼自由面平行,自由面深度应超前孔深0.3~0.5米,以确保爆破质量,并为降低大块率,布眼采用交错式,排眼间距,孔眼间距都以0.8米为准。由于采取了以上措施,现在,我们采矿材料消耗都得到了不同程度的降低,特别是爆破材料消耗量得到大幅度下降。以单耗炸药量为例,过去采下每吨矿石所耗的炸药量是0.5公斤,6/34现已降到0.194公斤。“浅眼拉落矿”的`实际应用,不但提高了爆破效率,减少了大块率,降低了作业成本,而且还大大减少了打眼放炮作业循环次数,从而减少每次放炮后作业前的顶板安全处理次数,减少了安全隐患,确保了安全生产,促进了队组安全生产的发展为竹叶山坑创建节约型坑口提供坚定的技术基础。自从事采矿工作五年以来,我认真遵守本岗位的职责,努力学习各种采矿方法的回采工艺及操作施工技能,不断提高技术素质,严格按设计要求及工艺要求进行回采、支护、放矿、充填、通风、排废等工作,努力降低矿石的损失率和贫化率,搞好文明生产,爱惜国家资源,爱护工具设备,认真遵守劳动纪律,服从分工,积极工作,为采矿工作做出应有的贡献。总结三年以来工作的实践,我认为采矿技术工作有以下三个方面的经验。一、必须积极主动地为云锡集团公司、老厂分矿的安全生产建设方针服务,为竹叶山坑创建节约型坑口服务。自去年5月以来,我们始终坚持实施“浅眼拉底落矿”方法进行回采,得到了一定的经济效益,确保了作业人员的安全,受到上级主管部门领导的好评。二、根据矿体的赋存条件,必须认真选择采矿方法,严格遵循“因矿生法”的基本原则,充分合理地开采地下矿产资源,尽量应用新技术、新设备、新工艺、新材料。确保安全生产,降低生产成本,讲求经济效益。7/34三、积极贯彻实施上级主管部门的方针和决议,坚决按设计要求进行采矿施工作业,不断提高采矿工作质量,努力降低矿石分化率和损失率,要理论联系实际,为把采矿工作的各个环节日益完善而加强业务学习,提高技术素质。人员的生命安全。其次是矿石损失率仍然很大,由于房柱法必须留有规则的矿柱,采下的部份矿石被矿柱阻拦而无法扒运出来,还有众多的矿柱都是矿石损失的现象,我们要进一步革新采矿技术,加强采矿工艺,切实降低矿石损失率。采矿工程师技术总结【第三篇】我于20xx年9月份入矿,被分到采一工区,担任采矿技术员。主要任务是实习学习(现场操作技术、规程技术在现场中的应用及技术措施的现场编制、工区管理制度)。由于先前在学校所学的都是些书本上的理论知识,未真正到现场实际体验过,于是每天跟工区领导下井初步接触真正的煤矿。在下井之前认真听取班前会,了解安排的工作、为什么这样安排及井下的作业情况。再结合相关的理论知识与现场实际情况相比较,做到熟烂于心。并于xxx年12月份参与了山东科技大学教授指导下的七采区(3702b、3704工作面)的矿压观测。从中了解到顶板运动控制变化情况,有效的控制了顶板来压的步距,保证了工作面的安全生产。xxxx年3月份我与xx开始早班与夜班的交错跟班。去了解整个采煤工艺施工过程,及解决遇到问题的应急措施。认识8/34打眼、装药、放炮、整修、回柱放顶及顶板变化与现场结合所需要注意的事项;在遇断层时又怎样根据现场实际情况调节支护方式等一系列所要学习的相关知识。并在上井后跟随主管技术员不断探索新方法、新经验;根据现场实际情况认真编写各种安全技术措施,做到一工程一规程。xxxx年3月份被公司派遣到山东科技大学培训“采矿工程”专业。根据之前在矿跟班期间学习到的现场知识再次与理论知识相结合,使我对煤矿的认识有更深的了解;丰富了自己的专业知识,同时积极与其他学员进行课外技术讨论。并在校实习时积极投身于实践中,结合我矿实际和自身的专业认识情况不断学习,虚心向在校的专业教师请教。在毕业时,荣幸的获得了“优秀学员”的称号,圆满的完成了学习生涯。虽说在校期间取得了一些成绩,但还有一定的差距;在今后的工作中将更加勤奋学习、积极实践,力争取得更好的成绩。xxxx年2月份毕业回到采一工区工作,工区安排继续现场跟班。现已在开采的3702b工作面条件非常复杂,顶板破碎、煤壁片帮、淋水较大、底板松软且有底鼓、断层较大等一系列现象;采取铺网装顶、部分地段打超前峒等技术措施;悬顶片帮处,已打密集支护及木垛;淋水属于裂隙水随着开采的进度将会消失;底板松软已进行穿铁鞋加强支护,对底鼓进行破底保证采高及安全出口;断层处顶板破碎严重且有淋水,此处已打密集支护,根据现场实际制定安全技术措施。结合以上经历认识到,只有跟现场才能学到过硬的知识。做到理论、实践相结合,活学活9/34用。需认真学习有关煤矿的法律、法规、规程、标准及技术规范。对自己的事业认真面对,并做到今日工作今日清的心态,而且积极深入实践与工作中;力争取得好的成绩、得到领导的认可,为建设现代化的矿井、为平安郭庄尽自己一份薄力。20xx年,在集团公司的正确领导下,全矿上下瞄准建设“知识化、数字化、花园式特大型一流现代化矿井”目标,坚持“文化引领、理念指导、科技支撑”的治矿方略,大力实施科技兴矿战略和可持续发展战略,积极推动“五型”企业建设。以科学技术为先导,以数字化矿山建设为目标,以实现安全生产和提高经济效益为中心,加强科技创新体系建设,加大技术创新、技术改造和技术引进力度,矿井科技含量和科技贡献率不断提高,矿井经济技术指标明显提高。20xx实现原煤产量2098.86万吨,同比增产294.86万吨,掘进进尺完成54958米,综采单产创造了日产3.3万吨和月产80.6万吨区内最好成绩,综放单产创造了日产2.2万吨、月产50万吨的区内最好成绩,大断面煤巷综掘月单进达826米,达到了国内先进水平,矿井实现了跨越式大发展,被煤炭工业协会授予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