水泥粉磨系统除尘工艺的改进及计算王青(白鳍豚水泥有限公司,安徽安庆246005)中图分类号:TQ172.688.3文献标识码:B文章编号:1002-9877(2002)05-0021-02我公司3号水泥粉磨系统原采用Φ2.2m×7.0m球磨机与Φ4.0m高效螺桨离心式选粉机组成闭路粉磨工艺。配料库底采用正压布袋除尘器,磨尾采用SZD1600/2旋风静电组合式除尘器收尘。1原系统存在问题及分析1)风机风叶和壳体直接受到含尘气体的冲刷,磨损十分严重。平均每个月更换1次风机风叶,2个月更换1次风机外壳,维修费用极大。2)当物料综合水分稍大时风机风叶极易积灰,破坏风叶平衡,风机剧烈震动,收尘效果急剧下降,必须停机人工清理(每班8h至少要清理2次),除尘器的有效运转率极低,且维护劳动强度高。3)人工1次清灰时的所有物料集中在1次全部进入球磨机,造成磨内物料量突然增加,引起饱磨,同时磨尾提升机由于负荷突然变大,电动机电流急剧升高,多次被卡停。在除尘器清灰前不得不停止库底配料,导致球磨机不能连续均匀喂料。4)原磨尾电除尘器陈旧老化,极板变形,造成极距变化,收尘效率极低,气体排放浓度严重超标。2技术改造方案及计算1999年初,公司采用辊压机及高效筛分磨技术改造原粉磨工艺,同时在系统除尘设计中选用1台FGM64-5气箱脉冲袋除尘器取代了原磨尾及库底除尘器。根据除尘器相关参数(如表1),并结合改造后的工艺系统进行理论计算。表1气箱脉冲袋除尘器相关参数2.1风量计算1)球磨机所需风量根据资料[1],并结合本公司Φ1.83m×6.4m高效筛分水泥磨的生产经验,取磨内风速为0.5m/s,则:Q磨=0.785×Di2×(1-ψ)×w磨×3600=0.785×2.12×(1-0.3)×0.5×3600=4362(m3/h)式中:Q磨——磨机所需风量,m3/h;Di——磨机有效内径,m;ψ——磨内研磨体填充率,此磨机为30%。2)库底配料除尘所需风量仍使用原库底配料Φ500mm除尘主风管,从库底延长至磨尾风管处,因此处风管为水平布置,故取管道内气体风速为18m/s[2],则:Q配=0.785××w主×3600=0.785×0.52×18×3600=12717(m3/h)式中:Q配——库底配料除尘所需风量,m3/h;D2——风管内径,m。整个除尘系统均由密封管道连接而成,密封性能较好,取漏风系数为1.1;则整个系统所需风量为:Q总=(Q磨+Q配)×1.1=(4362+12717)×1.1=18787(m3/h)2.2风压计算2.2.1沿程摩擦阻力从除尘器进风口至库底配料主风管总长为100m,此段风管为水平布置,则沿程摩擦阻力为:H摩=λ×(l÷d)×(w2÷2)×ρ=0.024×(100÷0.5)×(182÷2)×1.24=0.96(kPa)H摩——摩擦阻力,kPa;ρ——50℃下干气体的密度,kg/m3;λ——摩擦阻力系数,取0.024;l——风管总长度,m;w——气体在管道内流速,m/s。2.2.2局部阻力1)配料秤支风管入主风管:K=1-(F1÷F2)2=1-(0.07065÷0.19625)2=0.87h单=K×(÷2)×ρ=0.87×(7.12÷2)×1.24=0.027(kPa)配料秤共7台,且每台配料秤收尘风管布置形式相同,故在7台秤全部运行的情况下,此处的局部阻力和为:h秤=7×h单=7×0.027=0.189(kPa)式中:K——局部阻力系数;F1——配料秤支风管截面积,m2;F2——库底主风管截面积,m2;w支——配料秤支风管内流速,m/s;h单——单台配料秤支风管局部阻力,kPa;h秤——配料秤局部阻力和,kPa。计算结果为每台支风管内风速为7.1m/s,在设计中,配料秤落料点处吸尘罩口断面为0.2m2,换算得吸尘罩口断面风速为2.5m/s,完全能够保证该处的收尘效果[2]。2)Φ2.2m×7.0m球磨机局部阻力h磨为0.25kPa(磨机在正常工况下磨尾负压表的读数);3)磨机出风管、库底主风管与除尘器进风管交叉汇流处局部阻力:h汇=K×(w2÷2)×ρ=1.5×(182÷2)×1.24=0.30(kPa)式中:h汇——磨机出风管、库底主风管与除尘器进风管交叉汇流处局部阻力,kPa;K——局部阻力系数,取1.5;w——库底主风管流速,m/s;ρ——50℃下干气体的密度,kg/m3。4)除尘器本身的阻力h除为1.7kPa;风机的风压:H总(H摩+h秤+h磨+h汇+h除)×δ=(0.96+0.189+0.25+0.3+1.7)×1.1=3.74(kPa)式中:H总——风机的全压,4.17~4.028kPa;δ——阻力损失系数,取1.1。通过以上计算,FGM64-5气箱脉冲除尘器风量、风压均满足要求。正常生产中,7台配料秤只需开3~4台,其余做为备用,风阀关闭,所以该系统还有一定的富裕量。3改造后的使用情况自1999年4月实施该方案以来,FGM64-5气箱脉冲除尘器工作正常,除尘器与主机设备同步有效运转率为100%,滤袋破损率极低,各收尘点无扬尘。生产实践证明,该改造方案是切实可行的。为了进一步验证风管内风速是否适宜(主要是防止风速过高,大颗粒物料进入成品库),我们在FGM64-5除尘器5个室轮流喷吹时各取喷吹下的物料测方孔筛筛余,结果如表2。表2除尘器各室轮流喷吹时各室物料筛余%从表2看出,管道内的风速适宜,除尘回灰并不影响水泥质量,反而增加了成品水泥中的微粉含量,有利于水泥早期强度的发挥。4经济效益分析1)原更换风叶每只为1200元,壳体每套为850元,则全年共需维修费用19500元。改造后,从目前生产情况看,FGM除尘器全年的维修费用只需更换10条滤袋,滤袋每条40元,即全年维修费用只需400元,比改造前减少1.91万元。2)取消了原库底配料除尘及输送设备,简化了工艺流程。3)单位产品收尘电耗比较见表3。表3单位产品收尘电耗由表3可见,改造后的理论单位产品除尘电耗与改造前相比大致相当。参考文献:[1]汪澜.水泥工程师手册[M].北京:中国建材工业出版社,[2]武汉工业大学,等.水泥生产机械设备[M].北京:中国建筑工业出版社,1981,(编辑王承敏)