降低轧制线电机的故障次数初轧电气维护丙班小组概括小组名称:初轧厂电气工段丙班QC小组成立时间:1986年小组成员:技术指导及班组成员共5人文化程度:大专1人、高中2人、初中2人小组类型:现场维护、运行活动制度:1、每月进行2次QC活动2、认真维护生产状况下的电气设备选题理由夯实基础管理、落实质量责任、提升实物质量、满足用户要求。做为一名太钢职工,我们感到了自豪、更感到了责任。产品、服务质量——当今商家赖依生存之根本我们电气工段维护丙班,是从事全厂供电系统、主马达、切割机、仪表控制系统以及轧制线电机的运行、维护和保养的班组,2003年前后,我们发现轧制线电机的故障次数较以往有上升的趋势。且它的好坏关系到钢锭钢坯轧制时的正常运输,进而影响到钢坯的质量。因此,我们选《降低轧制线电机的故障次数》为本次QC活动的课题现状分析以上是我们对轧制线电机2002.6---2003.5的月故障次数的统计折线图,从图中可以看出故障次数最高的月是40次,最低23次,平均30次。事故次数403020678910111212345253035332923393035284033月份X=30确定目标通过前面的现状分析,我们把本次活动的目标值确为——轧制线电机的月平均故障次数小于、等于23次。原因分析整流子火花大电刷和刷握不匹配技术素质低环境温度高电机震动大换电刷周期无序习惯于经验换电刷方法不当轧制线电机的故障设备环境维护方法人确定要因电刷和刷握不匹配整流子火花大更换电刷周期无序环境温度高质量意识弱他其频数461814985累计数4664788795100累计(%)4664788795100频数累计数(%)100755025046181498546%64%78%87%95%分析:电刷和刷握不匹、整流子火花大、更换电刷周期无累计占78%,是A类因素,为主要原因501000制定对策序号主要原因现状目标对策负责期限1电刷与刷握不匹配电刷与刷握摩擦力大或间隙大使电刷在刷握中活动自如1.对大电刷进行修理2.小的不用郝建明2月2整流子火花大1.附加换向电流不对2换向器椭圆度太大3.表面氧化亚铜膜坏减少火化花,使之符合要求1.调整好附加电流2椭圆度不大于0.02毫米3.整流纸保持清洁王鹤强2月3更换电刷周期无序1.没有按规程工作2.质量意识差按规程工作提高职工质量意识,认真执行规程郝喜林2月实施(一)针对电刷与刷握不匹配进行以下实施1.正确选用符合标准的刷握,更换不符合标准的刷握56个2.研磨或更换尺寸不对的电刷200余块使电刷在刷握中的间隙,保持在0.1——0.3MM实施(二)针对整流子火花大进行以下实施1、消除电磁原因:调整轧制线电机的附加换向电流2、消除机械原因:检测整流子的椭圆度,使之小于等于0.02MM,对整流子表面有烧损的6台电机用砂纸打磨光,同时把换向片之间的云母绝缘往下磨了1——1.5MM3、消除化学原因:为保证整流子表面的氧化亚铜薄膜不被电流烧坏我们对电刷的压力进行了调整实施(三)针对更换电刷周期无序进行以下实施1.交接班进行的工作检查电动机个部件的发热情况。检查电动机的换向器、磁环、电刷的使用情况。2.每月进行的工作测定电机的转速和振动情况。检查电机的接地装置是否正常。3.每半年进行的工作调整电刷压力、更换或研磨已损坏的电刷。检查擦拭刷架和换向器、调整传动机构。清扫电动机绕组、通风沟和接地板。效果检查(一)以上是2003.6----2004.5月的月故障次数折线图。通过这次PDCA循环,减少了轧制线电机的故障次数,既月平均故障次数降为20次,达到了目标值小于、等于23次.故障次数月份152025678910111212345181522202319152021242323X=20010203040活动前月最高活动后月最高活动前月最低活动后月最低活动后月平均活动后月平均事故次数402423153020活动前后比较效果检查(二)项目因尺寸大每月扔掉块数月消耗块数月消耗费用(元)年消耗费用(元)活动前10500300036000活动后0250150018000经济效益:轧制线电机共有50台,每台电机平均装电刷30块,单价60元,请大家看下表:修理58KW以上电机11台,单价3000元,合计33000元。全年节约费用:58200(元)`项目有效措施标准化电刷与刷握不匹配1.对大电刷进行修理2.小的不用纳入设备维护规程整流子火花大1.调整好附加电流2椭圆度不大于0.02毫米3.整流子保持清洁纳入设备维护规程更换电刷周期无序提高职工质量意识,认真执行规程纳入标准化管理课题回顾及今后打算通过这次PDCA循环,我们电气工段维护丙班QC小组达到了预期的目的——降低轧制线电机的故障次数。今后我们将按照公司、厂、工段的质量方针和目标,开始本岗位的下一个活动课题——轧机测宽测厚仪的比对。