-1-技术监督设备故障案例分析汇编序言为认真贯彻落实我厂《完善机制规范管理强化落实注重实效全面完成2013年安全生产工作任务》的工作精神,切实做好降非停、降缺陷、隐患排查工作。设备部通过集团公司技术监控管理信息系统对发电设备故障事件进行汇编、不断更新,要求各专业认真组织学习,举一反三,通过此手段,及时发现问题、解决问题,提高设备可靠性,提高我厂技术监督管理水平,确保全年安全生产、发电任务的顺利完成。-2-目录1锅炉汽包水位保护误动分析及防范措施...............................-5-2锅炉末级过热器管开裂原因分析.....................................-8-3某电厂6号机组功率振荡原因分析..................................-14-4某电厂2号机2A小机排汽减温水管座泄漏原因分析...................-16-5600MW机组小汽机润滑油泵运行中联启问题分析.......................-18-6某厂1号锅炉末级过热器爆管泄漏情况分析..........................-20-7如何避免电动给水泵前置泵对轮螺栓剪断............................-22-82号机2B小机跳闸原因分析、处理及防范措施........................-28-9A引风机叶片断裂原因分析报告.....................................-31-10空压机冷却水管及除灰加湿管腐蚀现象分析..........................-33-11某厂220KVⅥ段GIS母联气室放电故障原因分析......................-38-12某发电有限公司4号机2PT故障分析及对策..........................-41-13某厂4号机组水冷壁爆管泄漏情况分析..............................-43-14某发电公司1号炉水冷壁管泄露原因分析............................-44-15某公司2号炉低温再热器管失效原因分析............................-48-161025T/H锅炉屏式过热器爆管分析...................................-51-17某机组机端零序电压波动且有横差电流问题分析及对策................-55-18某电厂02号启动变220KV电缆终端头B相短路故障分析与处理.........-56-19某发电厂11号机组低压转子振动异常分析...........................-57-20220KV电容式电压互感器故障分析..................................-59-21某电厂2号锅炉高再异种钢接头裂纹分析............................-65-22某供电公司10KV柱上开关运行异常情况调查报告.....................-68--3-23某变电站2起隔离开关设备缺陷调查分析............................-77-24某110KV变电站2号主变跳闸事故原因分析..........................-80-25一起500KV线路雷击故障浅析......................................-86-26一起800KV罐式断路器绝缘故障判断分析............................-92-27110KV变电站电压互感器烧损事故分析..............................-96-28某厂2号发电机转子接地保护动作跳机分析及处理...................-100-29某机组NOX自动控制系统的参数整定...............................-101-30水冷壁下集箱出口管泄漏异常分析.................................-104-31循环水浊度升高原因分析与对策...................................-110-32某燃机电厂励磁起励建压问题分析与处理...........................-114-33某电厂500KV5031开关未重合原因分析............................-116-34某电厂4号机组功率波动调查分析.................................-117-35某电厂1号锅炉过热汽温偏差较大的原因分析.......................-122-36某电厂3号锅炉对流过热器爆管分析...............................-126-37脱硫增压风机振动超标的原因分析及处理...........................-127-38高压加热器上端差异常的分析和处理...............................-132-39某电厂锅炉灭火原因分析.........................................-134-40某电厂9号机组锅炉汽包水位高跳闸分析...........................-137-41乐天5449线B相故障引起某电厂3号、4号机组跳闸分析.............-138-42某发电厂锅炉屏式再热器泄漏原因分析.............................-143-43某发电厂2028T/H锅炉爆燃事件分析...............................-146-44某110KV变电站1号主变差动保护动作跳闸事件分析.................-149-45某110KV乙母线故障分析.........................................-152-46某电厂某台1000MW机组转子绝缘低问题分析........................-154--4-47某厂1号1000MW机组“给水流量低”MFT保护动作原因分析...........-155-48某电厂1号主变7UT635差动保护动作原因分析......................-156-49某220KV升压站瓷瓶爬电原因分析.................................-157-50某电厂2号脱硫系统吸收塔浆液起泡溢流原因分析...................-158-51某电厂2号机组给水流量低MFT动作分析...........................-164-52某电厂1号机组汽包水位高高锅炉MFT动作分析.....................-166-53锅炉温度测点保护管断裂的原因分析...............................-169-54某电厂4号机组汽包水位波动分析与处理...........................-172-55某电厂一次风机失速事故分析.....................................-174-56某厂失去厂用电及厂用电2402开关损坏情况调查....................-179-57某电厂1号机组12号送风机叶片断裂分析..........................-181-58某220KV变电站220KV定林线2841刀闸故障分析....................-183-59某500KV变电站20024刀闸发热缺陷原因分析及处理.................-185-60某220KV变电站主变差动保护动作分析.............................-190-61某220KV变213开关B相开关极柱故障分析.........................-198--5-1锅炉汽包水位保护误动分析及防范措施1.事故过程概述及现场基本情况某发电厂一期工程两台机组分散控制系统部分采用了上海新华公司的XDPS-400+分散处理系统,锅炉汽包水位测量采用现场3台差压变送器(横河EJA)输出模拟量,送至机组DCS系统进行实时监测。汽包水位高/低保护信号通过DCS系统分别对3台变送器输出的汽包水位模拟量信号进行高/低判断后,再经过3取2的逻辑处理。2012年1月14日凌晨,1号锅炉主燃料跳闸(MasterFuelTrip,MFT),首出锅炉汽包水位高高信号。检查发现1号锅炉电梯8层以上主要测点共计50个(温度和压力)测点均出现1s时间的阶跃(见表1),随后即恢复原值,通过对系统进行分析,发现测点阶跃后的值均为假值,并不是当时系统的实际运行工况。MFT主要原因是汽包水位1由7.96mm跳变至680.39mm,汽包水位2由-16.5mm跳变至908.85mm,汽包水位3由-43.82mm跳变至12.81mm,汽包水位高保护动作后锅炉MFT(汽包水位保护定值为+250mm、-350mm)。表11号锅炉主要突变参数统计(2012年1月14日)汽包水位1/mm汽包水位2/mm汽包水位3/mm汽包压力1/Mpa汽包压力2/Mpa汽包压力3/Mpa波动前数值7.96-16.5-43.8218.5218.5118.51波动后数值680.39902.8512.8119.4519.6319.58A侧二级减温器后温度/℃B侧二级减温器后温度/℃高温过热器出口汽温3/℃主给水温度/℃波动前数值419.14422.64537.56245.34波动后数值435.84431.66543.27256.41通过对当晚热控值班人员、运行人员的调查和调取现场监控信息确认,1号锅炉MFT跳闸事故发生前的现场基本情况为:热控值班人员没有进入生产现场进行相关消缺工作,运行人员无操作行为,运行交接班人员对现场设备进行了例行巡检。1号锅炉电梯检修工作在事故前送电梯动力电源开始调试,除此之外无其他检修消缺工作和设备启停操作。2.事故原因分析及判断过程1号锅炉MFT的主要原因是汽包水位测点出现阶跃,通过调查统计主要有50个测点-6-信号均同时出现1s的阶跃,分析测点跳变原因从以下几个方面进行:(1)现场测量一次元件故障:检修人员对事故中出现跳变的一次元件进行逐一检查,确认所有测点测量的电流值和毫伏值均稳定正常,没有发现测量一次元件有异常或故障,现场元件接线和DCS机柜接线均紧固无松动。(2)DCS系统供电异常:DCS系统采用两路供电电源,分别取自保安段和不间断电源,两路供电电源正常时各自独立供电,当其中一路供电中断后,有另外一路接替其供电,保证DCS系统正常供电。另外系统设置了两路电源失电记忆的声光报警装置,在数据跳变前后,并没有发出声光报警。同时检查各分散处理单元内直流电源模块的工作状态也没有发现异常。(3)DPU机柜硬件故障:通过对50个主要跳变测点在DCS端子板中的分布进行统计,发现测点主要集中在6,7,8号DPU中且在不同的端子板上,调取跳变测点所在端子板上的其他测点,发现没有出现跳变现象。通过对事故前DCS报警历史进行检查,确认事故前后DCS系统无相关硬件故障和网络传输故障报警,硬件运行稳定。(4)DPU或以太网数据通讯模块(BC-NET)卡件出现切换:1号机组DCS组态逻辑设置有DPU及BC-NET卡件出现切换或异常的报警逻辑,通过对事故发生时相关报警的检查,确认事故时DPU及BC-NET卡件没有出现切换或故障。(5)DCS系统接地失去:通过对1号机组DCS系统接地线的检查,没有发现损坏或异常现象;对除6,7,8号DPU外其他DPU所带测点进行检查,没有发现跳变现象,可基本排除DCS系统接地存在故