第一章设备损坏事故

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第一章:设备损坏事故损坏车床事故一、事故经过1984.4.14日,车工彭世英操作编号为0614的车床加工电气滚动压轮,牙轮规格φ70x180mm,使用26x26车刀车圆弧。一次性进给,损坏φ200三爪卡盘。二、事故原因思想上安全意识不强,工作时进刀量过大,操作者不重视安全,违章操作。三、防范措施加强安全教育,提高技术素质,遵守操作规程,精心操作。损坏排水暴雨调节池水泵•一、事故经过•84.5.5,黄光前、邱亿文、李长清等人在排水安装暴雨调节池水泵,找水平时,在紧固地脚螺栓时用力过猛,将泵座底板把裂,伤口长270mm,宽50mm。•二、事故原因•安全意识差,扳手套管过长,用力过猛,违章操作,造成设备损坏。•三、防范措施•加强安全教育,树立安全第一的思想,工作中严格执行操作规程,把好质量关。2#催化P309大盖损坏事故•一、事故经过•84.11.8日,孙鹏检修P309,拆卸时将大盖打崩100mm长一块,造成大盖报废。•二、事故原因•检修人员安全意识不强,工作中不文明,野蛮施工。•三、防范措施•加强对检修人员的安全教育,提高技术素质,做到文明施工,科学检修。2#常压P108轴承箱顶裂事故•一、事故经过•89.11.4日,刘孟良小组检修2#常压P108,轴承箱未清洗干净,造成轴承烧毁,在组装过程中,不细心,没有认真检查,将轴承箱顶裂。•二、事故原因•检修不文明,工作不细心,野蛮施工•三、防范措施•教育员工做到文明检修,加强工作责任心。设备中落物事故•一、事故经过•90.08.26日,1#催化2#气压机因上量不好停机解体检查,停机前压缩机到2000转时开始振动,转速升高振动越大,26日上午揭盖后发现压缩机转子第四级叶轮中有个φ16mm吊环,系上次检修时掉入。•二、事故原因•大检修时用的吊环掉入设备中无人知晓,扣大盖时检查验收不仔细,无人发现。•三、防范措施•严格做到文明检修,落实机组检修的各项安全规定,做到物卡对口,下班前清点,丢失后能及时发现,防止设备内掉落异物。1#催化3#气压机检修后烧瓦事故•一、事故经过•92.1大检修,陈向齐小组检修3#气压机,小组成员为刘江南、宋庆强、季湘、李亚香。气压机检修完工试车,气轮复水泵调速器开不起来,气压机二段后瓦烧毁。•二、事故原因•气轮复水泵调速器失灵,因检修气轮机油箱扣盖时,一块破布遗漏在里面,试车时涡轮将布绞碎,堵塞了油路,引起调速器失灵开不起来。造成二段后瓦烧毁。•因组装管线时没有认真检查,油管中有一块坡布未能及时发现,试车时造成二段后瓦无油润滑而烧毁后瓦。•三、事故责任及防范措施•检修人员工作责任心差,未能严格遵守检修规程,未认真进行检查验收。吸取此类事故经验教训。加强对员工的教育,加强工作责任心,提高检修质量,防止类试事故的再次发生。焦化气压机J701掉入盖帽事故•一、事故经过•2006年3月13日,二班焦化作业小组在检修气压机J701时,周和平在用手拆卸汽轮机导叶环上盖的紧固螺母时,由于松卸过快,手没抓住,造成一个M20的螺帽掉入汽轮机排气管内。•二、原因分析•1、周和平干活过程中边干活边给员工讲解,精力分散。•2、对大型机组内可能掉入异物重视不够,管理不到位。•3、心态浮躁,过于着急,干活时不够冷静。•三、防范措施•1、上机组检修,严禁带任何东西靠近已解体的机组。•2、机组揭盖后,在机体上作业的人员严禁带手套。•3、机组检修一定要强调安全、质量、进度的先后原则。焦化P108设备事故•一、事故经过•2006年3月29日,二班李中山、郑阳作业小组在车工厂房对焦化P108进行检修。下午,黄书华、周晖、李晋等人对P108进行组装,当时,由于轴套键卡住轴套,被迫把泵大盖掉高处处理轴套键,在处理轴套过程中,泵大盖在距离地面1.8米高处发生倾覆,从高处落下,砸断泵轴承箱支架,事故发生时,周晖在泵大盖的侧下方处理轴套,泵大盖下落过程中,李晋与黄书华同时向周晖对面一侧推了一下泵大盖,P108轴承箱支架断裂约200mm一块,幸好未造成人员伤害。•二、事故原因•1、安全意识不强,工作经验不足,在吊装物下方干活。•2、吊装点选取不当,钢丝绳挂在泵大盖两侧的顶丝上,造成大盖倾覆。•3、配合不当,大盖掉起高度过高,未采取有效的防范措施•三、防范措施•1、吊装重物时,被掉物下方禁止站人。•2、加强其中吊装安全知识教育,选取合适的掉点和掉挂方式,•3、吊装作业,应设专人监护。第二章:人身伤害事故孙国斌轻伤事故•一、事故经过•85.1.5日下午5:40,孙国斌在焦化P102找同心度,因设备未停电,操作工误按电钮,电机突然转动,把正在找正的孙国斌由P102北面甩到南面,衣服撕裂,人伤四处,住院15天,休息2个月•二、事故原因•违章作业,安全措施不落实,设备未停电即进行作业,操作工盲目启动,造成事故。•三、原因分析•安全制度不落实,没开工作票没停电,操作工误操作。•四、防范措施•接受事故教训,认真落实安全制度,机动设备检修必须有合格的作业票及停电票刘庆卫轻伤事故•一、事故经过•86.1.12日上午10点,刘庆卫在重整J504组装时,站在水泥基础上的北面使用1米长的套管紧气阀螺帽,在用力时失足踏空,鼻子碰在滑道的有机玻璃上,造成右鼻翼软组织及软骨裂伤,住院8天。•二、事故原因•1、思想上不重视安全,工作经验不足。•2、违章作业,违反检修规程•3、该同志是新进厂学生,缺乏安全知识,安全意识不强,技术经验不足。•三、防范措施•1、加强作业前的安全讲话,明确安全注意事项。•2、加强新工的安全知识教育及技术培训。•3、设备检修时严格遵守操作规程。周本学烫伤事故•一、事故经过•90.6.7日下午5点,周本学在检修1#催化P219,检修完毕试压发现后密封有点漏,用蒸汽吹扫泄漏出的油时,由于蒸汽开的过大,胶管未绑牢,在胶管要脱落时,周去关阀,此时胶管脱落,蒸汽呲在周的胸部和脚上,烫伤周的胸部和双脚踝,住院9天,休息一个月。•二、事故原因•1、蒸汽开的过大,未检查胶管是否绑牢,胶管脱落造成烫伤。•2、检修人员安全意识不强,缺乏自我保护,关蒸汽阀时没有从旁边过去,胶管脱落时没有及时避开。周本学烫伤事故•三、防范措施•吸取经验教训,使用蒸汽时开阀前要先检查胶管是否绑匝牢靠,阀门应慢慢的开大,人不要站在正面,防止蒸汽直接呲到身上,作业人员应加强自我保护。李环宇轻伤事故•一、事故经过•90.11.15日下午5:10分,李环宇骑龙朝晖新修好的无刹车单车,从班房不到20米的斜坡往下放,由于斜坡坡度大,距离短,单车无刹车,李环宇直接摔到坎下沟中,左手桡骨骨折,侧位远折端向背侧移位,在家修养。•二、事故原因•骑无刹车单车放坡,安全意识不强,胆大无知,造成不该发生的事故。•三、防范措施•1、员工应定期检查自己的单车,做到完好。•2、加强对员工的安全教育,接受此类事故教训,防止类似事故的再次发生。肖武轻伤事故•一、事故经过•90.12.5日下午4时,刘双文、肖武检修1#催化再生滑阀,在组装风动马达芯组时,两人配合不当,芯组往壳中装时,肖武手抓在芯子的凹槽往壳中放,芯子下滑,肖武的手来不及抽出,将左手无名指切掉10mm一块,到医院缝合,住院治疗。•二、事故原因•1、两人都没有干过滑阀,没有经验。•2、安全意识不强,缺乏自我保护意识,相互间配合不好•三、防范措施•加强员工的安全教育,提高安全意识,加强技术培训,提高技术素质付育才轻伤事故•一、事故经过•90.12.26日下午4:30分,付育才检修重整机204,卸飞轮时用大锤敲击飞轮,飞轮快起来时,付用手去扳动飞轮,叫姚勇停止敲打,姚没听清,又一锤打下去,正好打在左手中指指尖,到医院缝针处理,3天后再到医院检查,左手中指末节坏死,动手术处理,住院治疗。•二、事故原因•1、工作安排不当,姚勇是实习学生,没有打大锤经验,二人配合不当。•2、付做工作安排时存在失误,两人安全意识不强,造成事故。•三、防范措施•1、班长应做好班前讲话,对当天的危险作业应进行风险评估,讲明防范措施。•2、对危险性的作业,应合理安排作业人员。•3、加强新工的安全教育及技术培训。向湘典中毒事故•一、事故经过•91.4.12日19:15分,向湘典抢修1#催化225泵,20时,开始组装机泵,在装密封时,因泵的阀门没有关严,泵内液态烃挥发出的气体含有硫化氢,向湘典闻到硫化氢的气味后觉得不舒服,立即离开现场,走出10米后即昏倒在地。张伟发现后立即抢救,并叫呆在现场的另外两人离开。向送往医院抢救,住院观察。•二、事故原因•1、泵的入口阀门关闭不严,液态烃挥发过程中含有硫化氢气体,由于是晚上作业,灯光昏暗,阀门漏气看不清。•2、作业人员安全意识不强,作业前未检查阀门是否关严。•三、防范措施•1、含危险性介质机泵检修,作业前出入口阀门必须完全关闭。•2、晚上作业,照明必须良好。欧阳艳人身事故•一、事故经过•91.7.24日上午8:30分,欧阳艳开磨床修砂轮,启动磨床后用金刚石修平大砂轮,因金刚石离磨床的工作轮没有调整好间隙,被旋转惯性挤烈,划破右手食指,到医院缝合,休息10天。•二、事故原因•1、责任心不强,启动磨床修砂轮时,没有认真检查调整好两轮之间的间隙。•2、操作者安全意识不强,工作中没有认真执行操作规程。•三、防范措施•机床操作人员要严格执行操作规程,接受此类事故教训,提高安全意识,加强工作责任心。于东贵人身事故•一、事故经过•91.12.13日上午10:30分,于东贵检修重整1#空冷风机,皮带轮卸下来后放在下面一边搁在钢架上,一边搁在铁丝网上,由于铁丝网是软的有弹性,在用力卸螺丝时,皮带轮滑动,于右手中指挂在钢架上,中指指甲挂掉,中指末节斜形骨折,休息2月。•事故原因•1、安全意识差,工作中粗心大意,拆卸下来的零配件未放到安全位置。•2、于工作经验不足,造成事故。•三、防范措施•1、加强对员工的安全教育。•2、员工在工作中应仔细操作,充分落实安全措施,提高安全意识。李凯华人身事故•一、事故经过•92.2.25日上午10时,李凯华检修2#催化306/A泵,拆卸大盖时,用顶丝将大盖顶出8mm,因有一旁通阀没关严泄露,空气进入泵中,介质迅速汽化膨胀,压力升高,将大盖冲出,李凯华左手被电机与泵的对论挤伤30x40mm皮肉,到医院植皮住院。•二、事故原因•1、旁通阀没有关严,介质泄露进入泵腔中,遇到空气迅速汽化膨胀,将大盖冲出而造成事故。•三、防范措施•1、检修轻质油泵,泵内应吹扫干净,泵出入口阀门应完全关闭,不泄漏。•2、拆卸大盖时应对称留2颗螺丝,将大盖慢慢往外顶,以防大盖冲出。•3、加强员工的安全培训。•4、机泵检修,严格落实操作规程。程飞挤伤事故•一、事故经过•93.12月大检修,程飞检修1#催化待生滑阀,在吊装过程中。吊装的钢丝绳从挂钩中滑出,物件落下,挤伤程飞的手。•二、事故原因•检修人员安全意识差,对吊装作业的危险性认识不够,没有认真检查掉具、吊索的完好性,没有认真落实安全措施。•三、防范措施•检修中,工作忙,人容易疲劳,而忽视了安全,作业时应充分落实安全措施,特别是吊装作业,应认真谨慎操作。李斌轻伤事故•一、事故经过•97.1.30日下午3:30分,刘辉小组检修1#催化2#气压机,在测量气封间隙时,李斌左手放在叶轮与隔板之间,无意中右手将转子盘动,转子转动20度左右,将李斌食指挤在叶轮和隔板之间,左手食指挤伤,到医院检查,食指第二节与第三节关节处斜形骨折,缝针治疗,回家修养。•二、事故原因•安全意识差,自己左手放在本不应该放的地方,右手又无意间将转子盘动,发生不应该发生的事故。•三、防范措施•1、在作业过程中,危险因素是随时存在的,应有良好的作业习惯和安全意识。•2、操作过程中应仔细认真,严格落实安全措施。•3、在盘车时应互相照应,以免再次发生类似事故。加氢新压缩机A级活塞伤人事故•一、事故经过•2002年11月17日上午,刘国卿等4人与外国专家一起在检查完加氢新压缩机A级活塞与气缸周向间隙后,大约10:30分,准备盘车检查活塞杆的跳动,架好磁力表架与百分表后,刘国卿按要求检查A机周围,确认增压端只有外国专家在一、二级中间看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