低温挤压加酶脱胚玉米粉生产糖浆糖化试验

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2010年8月农业机械学报第41卷第8期DOI:10.3969/j.issn.10001298.2010.08.029低温挤压加酶脱胚玉米粉生产糖浆糖化试验申德超1 奚可畏2 马成业1(1山东理工大学农业工程与食品科学学院,淄博255049;2东北农业大学工程学院,哈尔滨150030)  【摘要】 对低温挤压加酶脱胚玉米粉挤出物直接调浆糖化生产玉米糖浆进行了试验。该技术省去了双酶法生产玉米糖浆的淀粉生产和喷射液化工序和设备,以及对应的水耗、电耗和环境污染。研究了挤出物的挤压液化系统参数对糖液的主要考察指标的影响规律。实验室研究表明,加酶脱胚玉米粉挤出物糖化12h糖液的过滤速度、DE值和淀粉出品率分别为2398~2695L/(m2·h)、892%~893%和962%~972%。生产试验结果表明,添加耐高温α淀粉酶的脱胚玉米挤出物,直接糖化17h和19h,糖浆的DE值分别为9589%和9510%,透光率分别为985%和980%。关键词:脱胚玉米 挤压 糖化 酶制剂 试验中图分类号:TS2011文献标识码:A文章编号:10001298(2010)08014006SaccharifyingExperimentofDegermedCornwithAddedEnzymeExtrudedatLowTemperatureforProductionofCornSyrupShenDechao1 XiKewei2 MaChengye1(1CollegeofAgriculturalEngineeringandFoodScience,ShandongUniversityofTechnolofgy,Zibo255049,China2EngineeringCollege,NortheastAgriculturalUniversity,Harbin150030,China)AbstractDegermedcorngristwithaddedenzymeextrudedatlowtemperaturewasmashedandsaccharifieddirectlyforproductionofcornsyrupwascarriedout.Starchproductionandsprayingliquescenceprocedureintraditionaldoubleenzymemethodwereomitted.Therebythecorrespondingwaterconsumption,electricityconsumptionanditsenvironmentpollutionwereallomitted.Theinfluenceregularityofparametersinextrusionliquescencesystemtomainindexesofsyrupwasanalyzed.Thelaboratoryexperimentalresultsindicatedthefiltrationspeedofsyrup,thevalueofDEandtheavailableratioofstarchinsyrupfordegermedcornextrudatewithaddedenzymewhensaccharifiedfor12hwere2398~2695L/(m2·h),892%~893%and962%~972%,respectively.TheproductiveexperimentalresultsindicatedthevaluesofsyrupDEofdegermedcornextrudatewithhightemperatureresistantαamylasefor17hand19hwere9589%and9510%,respectively,thetransparencepercentofabovesyrupwere985%and980%,respectively.Keywords Degermedcorn,Extrusion,Saccharifying,Enzymepreparation,Experiment收稿日期:20100101 修回日期:20100423农业科技成果转化资金资助项目(05EFN213700158)、山东理工大学创新研究团队支持计划资助项目(CX0601)和山东省自然科学基金资助项目(Y2008B10)作者简介:申德超,教授,博士生导师,主要从事农产品、食品加工研究,Email:shendc@126.com  引言目前,国内外双酶法生产玉米糖浆,均先将玉米脱胚制成淀粉,再用淀粉生产糖浆。文献[1]介绍了直接用挤压脱胚玉米生产玉米糖浆的有关试验研究。生产试验表明,脱胚玉米挤出物遇水易结块,影响液化、糖化效果,且需糖化30h糖液的DE值达到90%左右。通常β淀粉酶、α淀粉酶、糖化酶、蛋白酶等酶制剂的最适温度为40~65℃,中温α淀粉酶最适温度为60~70℃,耐高温α淀粉酶最适温度为90~100℃[2]。低温挤压蒸煮技术,其挤压机套筒温度小于100℃。本文使用的挤压套筒温度范围为50~90℃,为挤压添加上述酶制剂的谷物,在挤压机内发生化学和生物学变化提供了可能。国内外学者有关研究挤压添加酶制剂的谷物淀粉及谷物的糊化、液化、糖化过程的研究文献[2~12]中,挤压机套筒温度为95~154℃,尚未见到低温挤压加酶脱胚玉米用于生产玉米糖浆的研究报道。本文对挤压添加耐高温α淀粉酶的脱胚玉米粉生产玉米糖浆进行实验室和生产中试研究。1 材料与方法11 设备与材料挤压设备为自制的单螺杆挤压机,生产率为50kg/h和1500kg/h,前者用于实验室研究,后者用于生产中试研究。实验室的挤压机由组合套筒和螺杆组成,螺杆转速为0~1200r/min无级可调。套筒温度为0~300℃连续可调,配有温度数显仪表闭环自控系统。挤压机模孔孔径有级可调,如图1所示。图1 单螺杆挤压糖浆原料设备Fig.1 Singleextruderforextrusionofrawmaterialforsyrup1.电动机 2.小带轮 3.胶带 4大带轮 5.轴承座 6.喂料斗7.第一节套筒 8.第二节套筒 9.第三节套筒 10.第四节套筒11.机架 脱胚玉米购于山东淄博市潘庄粮食市场,含水率14%、淀粉质量分数720%,粉碎后全部通过孔径为2~3的筛片。液体型耐高温α淀粉酶,酶活力20000U/mL,泰安华星生物技术有限公司。高转化率液体型糖化酶,酶活力100000U/mL,泰安华星生物技术有限公司。12 方法DE值按GB/T20882—2007测定。固形物含量按GB/T224284—2008测定。淀粉含水率按GB/T12087—2008直接干燥法测定。淀粉含率按GB/T50099—2008酶水解法测定。糖液过滤速度以单位时间内通过单位面积的体积表示,单位为L/(m2·h)。本试验采用布氏漏斗(直径d=9cm)过滤,滤纸为定量快速滤纸,以收集100mL糖液的时间τ(h)来计算过滤速度v。即v=V14πd2τ=100×10-314π(9×10-2)2τ=15719τ-1L/(m2·h)淀粉出品率按文献[13]的方法测定。加酶脱胚玉米粉挤出物糖化工艺[14~15]:加酶脱胚玉米粉的挤出物→调浆,料液比(质量比)为05,调pH值为6~62,添加适量耐高温α淀粉酶(06~15L/t)→升温至90℃液化,保温15~30min→冷却至60℃→糖化,调pH值为4~45,添加适量糖化酶(10~15L/t),糖化保温12h→灭酶(80~95℃,保温3~20min)→冷却(60~70℃)→过滤→糖浆。不挤压脱胚玉米粉对照糖化工艺[15]:基本与上述加酶脱胚玉米粉挤出物糖化工艺相同。区别在于,不挤压脱胚玉米粉调浆后需升温至100℃液化,其余均同。参照文献[14~16],确定试验因素为:挤压机套筒温度T(℃)、物料含水率W(%)、螺杆转速N(r/min)、挤压前脱胚玉米粉中耐高温α淀粉酶的添加量和挤出物液化时耐高温α淀粉酶的添加量,分别记为x1、x2、x3、x4和x5,因素水平编码如表1所示。表1 因素水平编码Tab.1 Factorsandlevels编码值x1/℃x2/%x3/r·min-1x4/L·t-1x5/L·t-1-250259001501-16030100045020703511007503180401201050429045130135052 结果与分析糖浆原料的糖化过程是其中的淀粉在外加耐高温α淀粉酶和糖化酶等酶制剂作用下,降解成糊精、低聚糖、麦芽糖和葡萄糖等糖类的过程[17]。如141第8期            申德超等:低温挤压加酶脱胚玉米粉生产糖浆糖化试验果糖液的过滤速度较快、DE值较高、糖浆原料的淀粉出品率较高,表明糖液的糖化过程进行得彻底。为此,考察指标为糖液的过滤速度、DE值和淀粉出品率。采用二次正交旋转组合设计[18],进行试验研究。试验安排及结果如表2所示,表中考察指标测试结果均为至少2次重复试验的均值。表2中糖液的过滤速度Y1、DE值Y2和淀粉出品率Y3,均为糖液糖化12h对应指标测定值。对照工艺的糖液过滤速度、DE值和淀粉出品率,为糖液糖化12h测定的对应值,它们分别为2197~2275L/(m2·h)、748%~754%和929%~936%。用REDA软件处理试验数据。各试验因素对各考查指标影响规律的回归方程为Y1=272532+0667X1+27072X2-13818X3+39917X4+13397X5-30373X21-2025X1X2-6929X1X3+6755X1X4+10259X1X5-1073X22+7180X2X3+534997X2X4-13205X2X5-27503X23-4468X3X4-5904X3X5-25089X24+2082X4X5-34407X25(α=005)(1)Y2=85572-0159X1-1244X2+0162X3+0392X4+0230X5-0543X21+0096X1X2-0096X1X3-0066X1X4-0016X1X5+0851X22+0407X2X3+1002X2X4+0154X2X5-0422X23-0317X3X4-0437X3X5+1561X24-0396X4X5+1428X25(α=005)(2)Y3=94374+0023X1+0790X2-0007X3+1127X4-0508X5+0674X21-0090X1X2-0271X1X3-0765X1X4+0789X1X5-0078X22-0777X2X3-1504X2X4-0056X2X5-0254X23-0362X3X4+0465X3X5+0090X24+0099X4X5+0041X25(α=005)(3)表3为添加酶制剂的脱胚玉米粉的挤压液化系统主要参数的因子贡献率。由表3可知,对于过滤速度各因素对其影响的主次顺序为:挤压前脱胚玉米粉中耐高温α淀粉酶的添加量、含水率、液化时耐高温α淀粉酶的添加量、螺杆转速、套筒温度。对于糖浆DE值各因素对其影响的主次顺序为:物料含水率、挤压前脱胚玉米粉中耐高温α淀粉酶添加量、液化时耐高温α淀粉酶的添加量、套筒温度、螺杆转速。对于淀粉出品率各因素对其影响的主次顺序为:挤压前脱胚玉米粉中耐高温α淀粉酶的添加表2 挤压系统参数对考察指标影响的试验安排及结果Tab.2 Experimentalarrangementandresultsfortheinfluenceofparametersofextrusionsystemonobservedindexes序号X1X2X3X4X5过滤速度Y1/L·(m2·h

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