高炉槽下喷洒氯化钙实验方案

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二高炉槽下喷洒氯化钙实验方案随着烧结经济配矿的实施,烧结矿冶金性能肯定有所降低,为改善烧结矿低温还原粉化率,高炉喷洒氯化钙势在必行,特制订如下方案。一、实验对象暂定在二高炉初步模拟实验,若实验成功则在其他高炉进行推广使用,地点为高炉槽下X101皮带上方,对烧结矿进行喷洒。二、实验目的通过喷洒氯化钙后,改善烧结矿低温还原粉化,提高RDI+3.15指数,以应对经济配矿后烧结矿冶金性能改变。三、实验要求根据现有高炉槽下条件,暂考虑用废旧油桶装氯化钙溶液进行实验,在实验前需作如下要求:1、需单桶实验达到每吨烧结矿1:100的配比流量后,再依次改造6个废旧油桶。2、实验过程中要求每小时至少喷洒6桶4%的氯化钙溶液。3、针对X101皮带烧结矿排料不能连续排料,要求在喷洒试验中,自动化实现烧结矿能够连续排料,以降低人工操作量。4、试验中配加氯化钙溶液只能用低压水进行配加,严禁使用生活水配加。5、实验过程中6个桶采用内径4cm的直径的钢管作为排水管,6根水管连汇流到喷洒管,进行喷洒。6、实验过程中6个油桶的排水管应相互连通,但要求单独控制,且不能互相串水,避免满桶向空桶倒灌。四、实验方案重庆周边生产95%干粉氯化钙的厂家较多,暂无生产4%氯化钙溶液的厂家,仅有一家提供29%的氯化钙溶液的生产厂家,从因地制宜及成本考虑两种方案实施,95%干粉配加或29%的溶液进行稀释。二高炉生产状况:矿批60吨、烧结配比82%,每批烧结量为49.2吨,全天157批料,小时平均料批为6.5批,小时所用烧结的量为319.8吨,烧结矿各料仓的称量斗放料时间为300kg/s,配加氯化钙溶液量比例为0.5~1:100,烧结矿用量测算小时所需的喷洒氯化钙溶液为1.6~3.3吨。喷洒约需7~14桶4%氯化钙溶液,每个小时消耗的95%的干粉氯化钙量为72.8~145.6kg。根据现有条件特制订两种方案:第一种:购买95%的干粉氯化钙进行配加现有废旧液压油桶直径580mm,高度900mm,体积为237升,装满水后需配加95%含量干粉氯化钙量为10.4kg,配加溶液后含氯化钙量为4%,依照此方法对每个油桶进行配加。喷洒方式采用每批开关,及每批料约1桶氯化钙溶液进行控制,避免浪费。喷洒建议方式如下图所示:P-13V-8P-14P-15第二种:购买25%的溶液后进行稀释根据生产25%氯化钙溶液厂家状况,厂家提供30吨罐至厂区,因此入场区后需我们提供场地后,进行稀释后使用。现有槽下状况没有合适的稀释场地,且投资也高,建议不考虑液体稀释喷洒。五、实验注意事项1、对于摆放6个以上油桶问题,该平台是否能够承重问题,需相关部门提供依据。2、针对筛分平台X101皮带上方(捡铁装置上方平台)无安全护栏,需安全科提供安全措施。3、配加干粉氯化钙时,需要进行搅匀,请设备部门考虑是否采用电锤等工具来进行搅拌。4、实验场地位于供料吊装孔位置,试验期间要求不能有杂物等落下。5、氯化钙为强吸湿、吸水后会放热等特性,要求存放过程中需干燥、阴凉、通风,防止包装损坏。炼铁厂技质科2014-4-2

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