降本增效措施2

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降本增效的措施得力,今年上半年见实效一、坚持高产高效原则,提高劳动生产效率、提升产量、降低生产成本,高产增效。1、努力提高工作面的单产单进水平,提高劳动生产效率,提高产量、降低生产成本,高产增效;2、抓好生产组织,全年产量确保1200万吨,力争实现1300万吨。按年初预算,在全年总费用不变的情况下,增加100万吨产量,可使生产成本下降7.6元/吨。二、合理地优化设计,简化生产环节,积极推广新技术、新工艺,减少投入,降本增效。(一)支护材料优化在2013年、2014年已对巷道断面、支护材料如锚杆直径、锚网网格、锚杆(索)托牌等进行了设计优化工作,该项优化工作将在2015年的掘进工程中继续进行。开拓巷道帮锚杆由Φ20*2400mm优化为Φ18*2000mm;顺槽巷道菱形金属网由网格50*50mm优化为网格80*80mm;锚杆托盘由150*150*10mm优化为125*125*10mm;锚索托盘由300*300*16mm优化为250*250*16mm。2015年延续执行支护优化方案,支护材料优化总工程量10881m,预计节省费用160.3万元。(二)主运系统优化北翼主运巷道总长度3656m,集中主运皮带机长度为2200米,为了保证后续生产,延伸还需增加一台长度为1456m的皮带机。北翼主运系统皮带现状带宽(m)长度(m)带速(m/s)电机功率(Kw)能力(t/h)集中主运皮带机1.6220043×11203500集中主运二部皮带机(规划)1.6145643×8003500为了保证2015年生产,同时降低设备采购成本,决定采取如下优化方案:1、将集中主运皮带机由三驱增加到四驱,长度由2200米延伸到2759m。2、集中主运二部皮带机剩余长度为897m,驱动功率即可由3*800KW,降为4*450KW。除胶带需购置,其它部件及电控系统,全部可以复用原盘区皮带机设备。北翼主运系统皮带优化后带宽(m)长度(m)带速(m/s)电机功率(Kw)能力(t/h)集中主运皮带机1.6275944×11203500集中主运二部皮带机(优化)1.689743×4503500优化方案组织实施计划及经济效益a、未优化前集中主运二部皮带机需采购变频控制系统和电动机。设备采购费用约为1920万元。优化后所有设备可以复用盘区皮带机设备。集中主运增加第四驱动,减速器和偶合器使用的是备机,新购置了一台电动机,费用为72万元,可节约资金投入1920-72=1848万元。b、集中主运皮带机由2200米延伸到2759m,即可满足我矿2015年回采需求,第二部皮带机可推迟安装一年。节约北盘区皮带运行维护人工费。人工费:岗位工种每班1人,每天4人,检修工每天5人,合计9人,每人工资1.24万元/月,每月节约人工费11.16万元;每年合计节约133.9万元。设备维护减少备品备件费用,10万元/月,每年合计节约120万元。集中运运皮带机共计节约资金投入:1848+133.92+120=2101.9万元。(三)综放工作面优化1、综放工作面之间的保护煤柱优化设计。以往本矿井回采工作面间保护煤柱为20m,为了减少煤柱损失,五家沟矿与科研院校合作对工作面保护煤柱进行了优化,初步将保护煤柱留设为18m,并在5207主运顺槽实验,该顺槽长1080m,煤厚11m,可增加采出量3万吨。创造效益为:(120元/吨-73元/吨)×3万吨=141万元目前,此项目正在试验阶段。下一步拟根据试验结果对工作面间保护煤柱尺寸进一步优化至15m,再进一步优化到10m,增加工作面的采出量。2015年正在施工的综放工作面间保护煤柱宽度已确定,无法进一步优化,预计2016年开始进行新工作面设计时按优化后方案执行。2、综放工作面放顶煤工艺优化。根据现场情况放顶煤时由两端头各留5架不放顶煤优化为两端头各留4架不放顶煤,提高工作面回收率。截止5月末我矿在1506工作面、5207工作面执行该优化方案,共计增加采出量5.5万吨。(按120元∕吨×5.5万吨,减去成本75元∕吨×5.5万吨=247.5万元)累计产生效益247.5万元。(四)防治水优化在确保生产接续正常的前提下,合理布置工作面采掘顺序,提前掘进井田边界的顺槽巷道,查明井田内的采空水患情况,减少井田内其余工作面掘进期间的探放水费用支出。根据2015年回采掘进计划接续表来看,在2015年施工完成5215主辅运顺槽后,可对5213、5211、5209工作面顺槽掘进减少探放水钻孔数量,不仅减少探放水施工费用,还能提高掘进效率。1、1508辅运顺槽设计长度540米,南部为1508主运顺槽已施工完毕,巷道进行了物探、钻探和短探验证,北部为1506回采工作面正在回采,由于工作面南高北低,在此基础上我矿对1508辅运顺槽探放水设计进行了优化,减少长探钻探工程量7200m,短探工程量2720m,共计节省资金71.6万元。2、5210切眼形成前,已在主、辅运使用300米钻机向工作面进行了钻探工作,两道钻孔已对5210切眼工作面全覆盖,水文地质情况已经掌握,故而对5210切眼探放水设计进行了优化,减少长探工程量4200米,短探工程量1600米,共计节约资金36.8万元。(五)井下污水处理优化针对多余处理水外排浪费问题,决定前期井下需要多少水就处理多少污水,将多余污水直接在井下注入采空区内;后期井下将直接利用经采空区沉淀后的水。这种模式既能节能又能提高效率。从2015年2月起实施优化方案后,将井下多余污水注入5204采空区内,截止6月20日注入采空区水量130000m3,污水处理单价0.713元/m3,节省资金9.27万元三、狠抓煤质管理,提质增效。(一)提高认识,完善制度,加强考核首先是通过宣传教育,使全矿职工认清当前严峻的形势,树立“煤质管理,人人有责”的意识。严格执行现有煤质管理的各项制度,将煤质管理落实到岗位、个人,形成严格煤质管理的氛围。其次是矿高度地重视,成立了以矿长为首的煤质领导小组,制订了完善的制度,明确了各自的责任,考核到位、奖罚分明。建立了煤质预测预报体系、煤质计划考核体系和煤质现场管理体系。使生产出的煤炭结算单价与发热量、水分、含矸率、灰分等指标直接挂钩考核。(二)从源头抓起,做好煤矸、杂物、煤水分的具体措施1、采、掘过程中地质部门要提前做好预测预报工作,在采、掘工作面过断层、底鼓、褶曲、构造带等要加强工作面现场的顶底板管理,提前刹底或挑顶尽可能地少破顶底板,少割矸石。掘进头过断层带矸石较多时,必须建立独立的出矸系统,不得有矸石混入煤流系统。综采工作面过地质构造带时,要尽量降低采高,少破矸石,后溜子放煤时,放一架间隔一架,见到矸石就封闭,严防老唐矸石混入煤流。2、各采、掘工作面及皮带系统都要设有杂物、垃圾箱,清理出的杂物、垃圾及时入箱,定期回收。集中主运、盘区皮带、主井皮带等各转载点都设有除铁器,严禁铁器、杂物混入煤流中。3、井下防尘必须使用喷雾降尘,采掘设备用水要做到机停水停,不得出现长流水。运输环节各转载点的降尘喷雾,根据输送机上的煤量、煤尘飞扬程度掌握喷雾水量大小,在煤少、煤湿的情况下严禁长时间开启喷雾。采掘工作面由于冷却用水、支架漏液等造成积水,必须及时排放干净,掘进各队必须及时妥善处理转载处积水,防止积水随刮板运输机进入煤流运输系统。通过采取了以上措施,今年上半年生产毛煤700万吨,比年初计划水分降低了0.86%、发热量提高了196大卡,吨煤单价提升了5.88元∕吨,增加收入4116万元。我们将再接再厉一如既往地继续狠抓煤质管理,力争今年煤质增收创造更多更大的效益。四、狠抓材料管理、设备检修,降低消耗,控制支出,降耗增效。(一)狠抓材料管理,降低消耗1、材料管理要有严格的管理制度和业务流程,从计划、审批、招标、采购、入库、验收,到开票、批准、实发、金额统计等都要严格地按照程序执行。2、严格队组领用材料管理,除非特别需要,严禁超定额领用材料;3、严格执行队组材料领用过程中的跟踪考核,做到领有所用,用必所需。人为地损坏、丢失、浪费材料、设备、备件的,按照其原值的双倍在当月工程款中扣除。4、实行月度考核,季度兑现,材料费用超支部分全额扣罚,节约部分按20%提成奖励。促使各队组树立成本意识,主动进行成本核算,有费用可领用材料,没费用尽量地少领或不领。降低材料消耗,减少生产成本支出。5、特别是在工作面撤除上,以往采煤工作面回撤用木材平均每个工作面60万元。5205、5208工作面木材用量为60万元。每个工作面结余30万元。两个工作面共结余60万元木材。(二)狠抓设备检修,控制大型设备备件费用支出我矿加大设备管理力度,提高机电设备检修质量,做到及时预防,及时发现,及时处理。同比去年1——5月份大型设备配件支出1760.38万元,今年1——5月份大型设备配件支出978.53万元,同比减少了781.85万元,特别是今年5月份大型设备配件支出仅62.84万元,设备管理水平明显提高。五、狠抓外包费用管理,减支增效。(一)在目前煤炭价格形势极其严峻的情况下,我们本着利益共享、风险同担的原则,与各施工单位协商承包单价全部下浮5%。即:1、掘进今年4--12月份预计进尺11000米,应下浮11000米×4100元∕米×5%=225.5万元;2、机运队每人每月下浮1000元,今年4--12月份下浮157人×1000元∕人·月×12月=141.3万元;3、机电队每人每月下浮500元,今年4--12月份下浮186人×500元∕人·月×9个月=83.7万元;4、通风队从今年6月份核减了29人,6--12月份应核减:29人×10000元∕人·月×7个月=203万元;全矿各施工队共计可下降承包费用:653万元。(二)工作面的安装、撤除、支架和三机维修费用分别能下降10%即:1、两个工作面安装费用约800万元,全年下浮800万元×10%=80万元;2、四个工作面撤除费用约1600万元,全年下浮1600万元×10%=160万元;3、四套综采支架、配套三机维修费用约12000万元,全年下浮12000万元×10%=1200万元。4、合计全年工作面设备大修和安装撤除费用可下浮:1440万元。六、狠抓“五项费用”的管理,节支增效。1、五项可控费用实行部门管理,分管矿长审核,矿长一支笔审批;2、业务招待费要明确招待标准,原则上以工作餐为主;报销费用时,要有接待事由、招待对象;3、因公出差的,事先要报批出差申请表,要严格执行公司对于出差食宿的相关规定;4、严格控制车辆使用费用,合理派车,建立完善车辆保养维修台帐,加油统计台帐等相关记录;5、对每一项报销费用,财务要严格把关,不符合规定的坚决不予报销;6、2015年一季度五项可控费用实际支出15.79万元,比预算38.76万元节约22.97万元。七、狠抓定员定岗,减人提效。矿方通过定员定岗减员13人,统一安排在后勤岗位,减少矿方开支62.4万元。后勤经测算费用为412万元,比去年承包费用759万元降低了347万元。合计全年结余409.4万元。八、狠抓修旧利废,减少材料、设备的采购投入,减投增效。1、狠抓设备检修,严防大型设备、备件的损坏、更换、大修,降低修理费、减少生产影响。2、坚持能修复的不新购、能自修的不外委的原则。外聘有技术的修理工,做到大型设备修理在厂家的指导下自行修理,因设备技术工艺的条件限制,确实无法修理的,由公司、矿机电部门共同鉴定后再返厂修理。小型设备、电器修理做到不出矿。3、严格执行材料、设备、电缆、工具回收复用办法,严格按照丢失、损坏赔偿办法考核执行。4、1-5月维修车间修旧利废和自己加工木料共节约资金61.56万元。(1)累计维修各类水泵20台,其中18.5KW以下7.5KW以上5台,11KW以下15台。比外委修理节约资金约3.5万元。(2)维修小型电机25余台,其中7.5KW以下18台,7.5KW以上40KW以下7台,比外委修理节约资金3万元。(3)修理各类开关电器22余台,其中80开关11台,馈电9台,综保2台,比外委修理节约资金约3万元。(4)114管路压头700余根节约资金约3.5万元。(5)5207工作面的移变、组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