重大事件防范措施(锅炉专业)

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资源描述

(一)关于#1炉风烟系统无票试运的考核通报一、事件经过:5月3日#1炉C修,运行一值白班,一期单元长于泽福在班前会上,交代了本班安全注意事项及操作;锅炉专工崔金富上午9:00到现场给#1炉主值冯书旺下令试运#1炉风烟系统各风机,(此时一期单元长在#2机组)#1炉主值冯书旺接到命令后,未请示单元长、值长,在未填写随操作票的情况下即试运风机。二、暴露问题:1、暴露出专业专工参与操作未按规定进行,在没有与值长沟通,随即下令本专业人员进行操作,没有履行好本岗位职责,专业管理混乱。2、部分主值未按操作票管理规范要求,进行操作,在没有请示值长、单元长,没有填写操作票的情况下,试运锅炉重要辅机,暴露出值内管理不清晰,对重要操作掌握不好。3、部分管理人员对部门反违章实施细则学习不到位,对身边人员违章没有及时制止。三、防范措施:1、重新梳理专业管理程序,学习本岗位职责,加强专业指导,各专业专工今后涉及操作时,应与值长、单元长进行沟通,统一进行下令操作。2、各值长加强对本值人员管理,认真执行两票管理规范,严抓两票管理,加大对值内两票监管力度。3、各级人员加强发电部反违章实施细则的学习,将反违章工作常态化、标准化、制度化。(二)关于#1炉A侧脱硝系统退出的考核通报2014年10月11日8:36分,运行二值白班,#1炉司炉接值长令降负荷280WM,9:07分#1炉负荷288WM,锅炉水量950T/H,脱硝系统A侧烟气入口温度摆动至294.6℃,A侧氨气事故关阀关闭,A侧脱硝系统跳闸。在10月2日下午14:39分,发电部在OA中下发关于《#1炉环保改造168期间的要求》中明确规定:“在机组低负荷时要求尽量保证#1机组后降负荷,同时不允许因入口烟温低而退出脱销,必要时提高氧量或稍开RC043来保证脱硝入口烟温。”在本次事件中,#1炉没有及时开启RC043调整负荷,造成A侧脱硝系统跳闸。可以看出运行二值没能执行发电部的《#1炉环保改造168期间的要求》,造成A侧脱硝系统跳闸。同时也可以看出,运行二值各级管理人员没能重视此项工作,没有认识到#1炉环保改造168小时的重要性,对因为脱销退出造成168小时计时中断的危险性估计不足,对部门的要求视而不见,值内政令严重不通。为严明纪律,对二值考核1000元。A侧脱硝系统退出运行的防范措施:当机组负荷低于350MW时,运行人员加强对脱硝系统入口烟温的监视,及时调整氧量和开启RC043,当烟温低于297℃并还有下降趋势时,应及时请示。(三)关于#1炉干排渣堵灰的考核通报一、事件经过2014年10月3日,#1炉竖井除灰系统堵塞,当时的干排渣画面一直由除灰运行人员在处理竖井的堵灰。热工人员一直处理竖井程控投不上。21时12分,#1炉司炉翻查干排渣画面,调阅干排渣除灰曲线时,发现#1炉钢带机电流为0,而画面却显示为运行状态,同时未发现钢带机有任何报警。立即通知巡检就地检查钢带机,巡检汇报钢带机就地处于停止状态,于是关闭#1炉冷灰斗关断门、挤压头,在画面上对钢带机故障复位,钢带机就地启动,21时22分巡检汇报钢带机就地已停止,怀疑渣量太大,停止其运行,联系本体班单长宏处理,汇报单元长,同时联系厂用班及炉控班配合,21时40分单长宏回话自己处理不了,需要加人,通知白兆军,同时单元长通知于明哲联系人员,22时40分白兆军到现场,期间进行了钢带机正反转及吊起摊平装置等多项处理,钢带机启动后就地钢带不动。10月4日8:30分,锅炉检修人员将钢带机箱体割开放渣处理,11:00分钢带机可以启动,11:02分恢复排渣,13:00逐渐开启关断门、挤压头进行锅炉冷灰斗放渣,14:10锅炉干排渣排渣能力恢复正常。经查发现#1炉钢带机在10月3日14:44分钢带机电流由10A直接降为0,而画面显示为钢带机运行状态,运行人员没能及时发现钢带机电流已经到0,直至21:12分才发现。二、分析原因1、钢带机就地已经停运而画面显示为运行状态,主要原因是钢带机的运行状态接在变频器电源上,当时变频器电流输出为0,而钢带机还要显示运行状态,实际就地钢带机已经不转。2、司炉在脱销系统试运、低氮燃烧器调试,同时在联系处理蒸汽吹灰安全门故障、管道压力表管后漏汽、内置阀前取样一次门后管道漏汽、12送风机油压低、17磨煤机#1瓦断流等工作时没能兼顾好干排渣系统,司炉在联系处理的工作的能力还有待提高。三、暴露问题1、巡检人员责任心不强巡检不到位。2、在操作以及联系工作较多的情况下值里对干排渣系统重视不够。四、防范措施1、加入钢带机电流到3时报警,提醒运行人员及时发现。2、加强司炉培训,提高司炉业务技能。3、加强巡检管理,提高巡检质量,杜绝此类事件的发生。4、在《锅炉运行日志(四)》里加入钢带机电流一项,每小时抄表记录一次。(四)关于对11月8日#2锅炉再次出现泄漏导致机组停运事件的考核通报#2锅炉曾在2011年9月18日21时54分时至9月23日4时38分因泄露急剧增大导致炉膛负压摆动增大、过热器超温的情况下被迫申请网调同意后停炉。9月22日受热面处理完毕后于23日4时38分并网运行。11月07日15时16分#2炉四管泄漏12点数值最高达45报警,15时50分锅炉专业检查确认泄露。机组在11月8日15时02分至11月10日8时48分被迫停炉处理。11月10日8:37处理后并网运行。经将“9.18”爆管管样送到西安热工院进行材料分析后确认为锅炉长期超温导致。同时在对对流过热器汽温检查后,发现乙侧二级对流过热器总共超温625次,与西安院分析基本相符。从#2炉在2011年运行过程中二级对流过热器总共超温1900多次,其中超过555℃以上29次。大量的超温导致二级对流过热器过热爆管。锅炉爆管暴露出发电部运行值班在平时操作中对锅炉受热面温度控制不严格,监盘质量不认真。在出现大量超温后,发电部各级领导对超温现象未能进行监督考核,造成锅炉受热面长时间超温运行。11月8日#2锅炉再次出现泄漏导致机组停运事件的防范措施:保证参数在正常范围内。(五)关于对一期蒸汽吹灰器故障影响运行的事故通报一、故障原因:#1炉C修后,吹灰器控制程序出现故障,致使部分吹灰器掉道,锅炉检修对掉道吹灰器未及时恢复,出现故障时相互间推诿扯皮。致使#1炉多台吹灰器因掉道不能及时投运,在较长一段时间内未能有效解决。#1炉吹灰器经过C修后仍然故障频发,说明检修部没能高度重视吹灰器管理及日常维护工作,不重视《伊敏发电厂设备可靠性管理标准(2012版)》责任心不强。二、防范措施:1、发电部对有故障吹灰器要及时登录缺陷。及时联系检修处理。对检修完成的吹灰器及时配合试运。(六)关于#1炉A侧脱硝系统退出的考核通报2014年10月11日8:36分,运行二值白班,#1炉司炉接值长令降负荷280WM,9:07分#1炉负荷288WM,锅炉水量950T/H,脱硝系统A侧烟气入口温度摆动至294.6℃,A侧氨气事故关阀关闭,A侧脱硝系统跳闸。在10月2日下午14:39分,发电部在OA中下发关于《#1炉环保改造168期间的要求》中明确规定:“在机组低负荷时要求尽量保证#1机组后降负荷,同时不允许因入口烟温低而退出脱销,必要时提高氧量或稍开RC043来保证脱硝入口烟温。”在本次事件中,#1炉没有及时开启RC043调整负荷,造成A侧脱硝系统跳闸。可以看出运行二值没能执行发电部的《#1炉环保改造168期间的要求》,造成A侧脱硝系统跳闸。同时也可以看出,运行二值各级管理人员没能重视此项工作,没有认识到#1炉环保改造168小时的重要性,对因为脱销退出造成168小时计时中断的危险性估计不足,对部门的要求视而不见,值内政令严重不通。为严明纪律,对二值考核1000元。请各值在今后的调整时高度重视,当机组负荷低于350MW时,运行2人员加强对脱硝系统入口烟温的监视,及时调整氧量和开启RC043,当烟温低于297℃并还有下降趋势时,应及时请示。防范措施:机炉主值在机组启动过程中,联系环节急需加强,当胀差增大,重点跟踪监视主汽参数变化,机侧关小高调时,炉侧对主汽压力升高监视注意。(七)#6炉暖风器冻害事件事件经过:2014年1月17日22:00#6炉停炉后锅炉进行降温,2014年1月19日2:00锅炉降温结束。此期间暖风器疏水一直走除氧器,2014年1月19日白班9:00汽机除氧器振动,司机通知司炉将暖风器疏水倒至地下管网,司炉将暖风器疏水倒至地下管网,并将疏水泵联锁解除,暖风器疏水至地下管网电动门打调试位,水位高时手动排水。2014年1月19日15:00最后一次手动排水后关闭暖风器疏水至地下管网电动门。2014年1月19日16:00进行交接班,白班司炉交待前夜班司炉暖风器疏水走地下管网。2014年1月19日22:30水位升至700mm,23:45启动烟风系统,锅炉准备点火,23:50水位升至940mm2014年1月20日0:00锅炉点火,一次投入下两层油枪,4支着火,检修、热工运行共同处理油枪进行点火0:45分7支油枪着火。运行专工通知值班员进行现场检查,司炉检查画面,油枪由检修自己处理。司炉检查烟风系统画面时,发现送风机出口温度降至10℃,立即检查暖风器画面发现水位高,及时启动疏水泵。并提暖风器供汽压力,A送风机出口温度涨至20℃,B送风机出口温度降至8℃。运行专工要求暂时先不用处理。2014年1月20日5:00送风机出口温度一直维持A送风机出口温度涨至20℃,B送风机出口温度降至8℃。联系检修就地检查发现暖风器发生冻害。2014年1月20日9:00退出B送风机运行,由A送风机单独带300MW,A送风机出口温度降至15℃。2014年1月20日11:00暖风器全部化开,暖风器泄漏部位较多。于1月21日0:30漏点处理完毕,B风机并列。1月21日1:00退出A风机运行,1月21日3:00暖风器化开。泄漏部位较多,1月21日16:00处理完毕,A风机并列正常。事件原因:1、主要原因:#6炉司炉曲永生停机期间未进行认真监盘,暖风器疏水箱水位上涨至报警值以上未及时发现致使水箱满水至暖风器散热片内,风机启动后冷风进入暖风器内使暖风器发生冻害。2、次要原因,#6炉司炉唱文学在暖风器疏水倒地下管网时,完全可以将暖风器疏水至地下管网电动门打至调试位保持全开,没必要将疏水泵液位高联泵联锁解除,造成疏水液位高时泵未联启,并且交接班时未对下班交待联锁解除。暴漏问题:1、运行人员在机组停机时间监盘不认真,水位上升到报警值未发现。2、运行人员对联锁退出,交接班交待不清,危险点交待不清。3、运行人员将暖风器疏水倒至地下管网时,完全可以保持放水门一直处于全开状态。4、启动烟风系统时对暖风器画面监视不到位,暖风器压力进行调整后未对水位进行监视。5、锅炉运行专工发现送风机出口温度降低时未要求值班员及时联系检修检查处理,存在侥幸心理。防范措施:1、机组停运期间加强监盘,对未停运设备参数每小时进行一次抄表。2、对于联锁保护退出时,退出的保护、联锁和原因交接班一定要交待清楚。3、锅炉烟风系统启动和停运时加强暖风器压力的调整。4、暖风器疏水不合格倒地下管网时,保持放水门全开。5、发现暖风器发生冻害时及时联系检修处理,避免事故扩大。6、各值、单元加强值内监盘工作管理、杜绝参数达到报警值未发现现象的发生。(八)#6机组降出力事件分析一、事件经过:2014年3月25日06:55#6炉巡检周东汇报:#6炉6B送风机B油泵电机温度高(120℃)且上涨较快,油压缓慢降至2.04MPA,启动A油泵过负荷跳闸,测绝缘合格再次启动仍过负荷跳闸,请示值长降负荷,联系厂用、电机及锅炉转机班处理,降负荷过程中,就地一直有人监视温度,2014年3月25日7:20就地汇报温度达到140度,且电机冒烟。2014年3月25日07:40#6机组负荷降至33万,经值内分析可能存在6B送风机油站滤网运行中堵塞,切换6B送风机油站滤网后油站控制油路压力由2.04Mpa恢复至2.25Mpa,B油泵电流由8.2A降至6.1A,就地测B油泵电机温度仍在140℃左右,且就地电机仍有异味。2014年3月25日07:49为了防止6B送风机B油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