铜陵海螺上半年耐火材料异常消耗分析

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分析上半年铜陵海螺耐火材料异常消耗分析一、一线窑一线窑2010年2月3日计划检修,对窑内0.4~6.6米、43.6~45.75米耐火砖进行了计划更换,同时对窑口浇注料进行了局部修补。3.6~6.6米、44~45.75米耐火砖达到更换周期。0.4~3.6米、43.6~44米耐火砖使用了近9个月(266天),未达到使用周期。具体原因分析如下:1、0.4-1.4-3.4m处耐火砖系09年5月13日检修期间更换的HMS砖及RGAF砖,至2010年2月初检修,使用寿命为8个半月,没有达到标准要求的使用寿命。2010年2月检修进窑检查发现该处砖厚度仅有50-100mm左右,分析原因为:①由于一线窑型原因,在0-1.6m处为缩口,致使该部位耐火砖受到的后面砖的挤压力较大,且随着窑旋转受到交变应力,致使该处砖的使用寿命较短。②窑口部位温度变化大,窑皮脱落频繁,对该部位砖损伤大,砖使用周期短。为确保后期窑系统稳定运行和窑运转周期,决定对该部位砖进行更换。2、43.6-44m处耐火砖系09年5月13日检修期间更换的YRS-70砖,至2010年2月初检修,使用寿命为8个半月,没有达到标准要求的使用寿命。2010年2月检修进窑检查发现43.6-44m处砖厚度仅有50-80mm左右,该处耐火砖处于挡砖圈位置,为确保后期窑系统稳定运行和窑运转周期,故决定将该段砖进行更换。3、本次检修进窑检查窑口浇注料2009年9月份施工时的最后收口位置磨损剥落(厚度80cm;宽20cm),面积较小,故决定对窑口浇注料进行局部修补,共0.2吨浇注料。根据现场情况分析为收口部2位施工时斜面角度过大,导致表面剥落所致。二、二线窑二线窑2010年5月31日计划检修,对窑内0.5~8.4米、10.9~34.2米、50.3~54.4米、71.1~73.1米耐火砖进行了更换。其中0.5-1.5m、更换7-7.3m处耐火砖系09年9月检修期间,至10年5月底检修,使用寿命仅253天,未达到运行周期,本次检修进窑检查发现该处凹坑较多,部分砖有轻微扭曲现象,砖厚度位于120-140mm之间,且存在断层现象;7-7.3m处一环砖为新老砖交替处,凹坑较多,最薄处有100mm左右,为保证下一运行周期对以上两处砖进行了更换。具体原因分析如下:1、窑口部位温度变化大,窑皮脱落频繁,对该部位砖损伤大,砖使用周期短。2、CKK系统的投入,对窑运行周期提出了较高要求,为保证运行周期对以上两处砖进行了更换。三、三线窑2010年4月6日三线窑计划检修窑内耐火材料检修,对窑内0~0.8m浇注料采取AS-A更换;0.8~10米更换46环AG85;10~11.6米更换8环PX-83;27.6~31米更换18环AG85;35.2~43米更换39环AG85;45.2~52.4m更换35环PX-83;94.5~95m窑尾扇形板浇注料采取RT-85更换。其中0.8~2.4米、35.2~35.8米、50.6~52.4米为2009年8月11日检修更换,运行时间为230天,未达到使用周期。具体原因分析如下:1、0.8~2.4米共8环,因窑口第一环砖部分碎裂,需对其进行3更换,窑前直径5800mm处只有5环,(5环中后两环为加工砖),还有3环处于缩口段,考虑缩口处砌筑的整体性,对缩口前3环进行了更换。为确保窑口耐火砖的下一个运行周期和整体性,对该段进行了更换。2、35.2~35.8米该处为上次检修更换接口,只有2环加工转和1环标准砖,该处处于上过渡带,为确保耐火砖的整体性和运行周期,检修对该段进行了更换。3、50.6~52.4米共9环,此处为窑门位置,窑门处共有4环,考虑窑内清灰四环需拆除,窑内清灰时打砖机移动使前五环出现松动,考虑下一运行周期对其进行了更换。四、四线窑(一)四线窑元月20日计划检修对窑内3.6~8米、24.6~31.2米、44.4~47米、55.3~62.8米耐火砖进行了计划更换,同时对窑口浇注料进行了局部修补。55.3~62.8米抗剥落砖使用了16个月(497天),未达到使用周期。具体原因分析如下:1、该段砖于2008年9月11日更换的郑州华威的抗剥落砖,该批砖为2005年进厂,存放时间较长对砖的使用周期有一定影响。2、09年1月检修检查该处砖厚约220mm,09年10月检修检查砖厚约170mm,本次检修进窑检查其砖厚只有70~80mm,砖厚已达到更换标准,为确保后期窑系统稳定运行和窑运转周期,故决定将该段砖进行更换。3、本次检修进窑检查窑口浇注料两板接口处磨损脱落,面积较小,故决定对窑口浇注料进行局部修补,共0.8吨浇注料。根据现场磨损情况分析为膨胀缝留设歪斜,导致表面剥落后磨损所致。4(二)四线窑2010年6月18日计划检修。本次检修对0~0.8m浇注料进行了更换;0.8~1.6m、14.0~24.8m、35.8~44.4m耐火砖进行了更换。0.8~1.6mAG85砖使用了8个月(239天),未达到使用周期。具体原因分析如下:进窑检查发现窑口浇注料烧损脱落严重,窑口第一环碎裂约10块,0.8~3.6m砖厚在170mm左右。万吨线窑口耐火砖受应力易破碎,0.8~1.6m耐火砖已使用9个多月,本次窑系统大修后要确保运转五个月以上,0.8~1.6m耐火砖若不更换,运转中极有可能因窑口这几环砖造成停窑。综合考虑到系统的稳定运行,对该部位的AG-85耐火砖进行更换。五、改进措施:1、今后在窑口部位继续使用抗压强度较高、抗热震稳定性较高的尖晶石耐火砖,提高耐火砖的使用寿命;2、操作中需加强窑稳定性的控制,平稳控制二次风温在1100℃左右,避免温度频繁波动导致窑皮跨落,确保窑长期运行。3、今后对窑口浇注料施工时,对收口位置及膨胀缝留设情况加强把关,避免出现类似情况,提高浇注料的使用寿命;二〇一〇年八月十二日

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