集控三值二单元--保证220MW机组滑参数启动经济性的措施

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集控三值二单元2007年QC成果报告保证220MW机组滑参数启动经济性的措施一、小组概况1、小组名称:集控三值二单元QC小组2、成立日期:2007年8月16日3、注册日期:2007年8月10日4、注册号:GDJYFD-07-20075、小组类型:现场型6、活动时间:2007年1月┈┈2007年12月7、攻关课题:保证220MW机组滑参数启动经济性的措施8、小组成员:见下表姓名性别年龄文化程度职务/职称组内分工金强男36中专值长/技师方案指导方案论证冒永海男34中技单元长/技师方案指导方案论证高红光男34中技主值/技师资料收集徐红帆男35中专副值/锅炉高级工资料收集黎全宝男35中技主值/技师实施汪文林男34大专副值/锅炉高级工实施董湘飞男37中技副值实施刘学成男35中技巡检/锅炉高级工实施P阶段:计划阶段二.选题理由(P1)1、机组启动过程的安全、经济对公司年度经营目标影响较大(1)机组启动过程中,各辅机都在低负荷下运行,效率低。(2)机组启动过程中各辅机耗电造成厂用电率增大。(3)启动中存在疏水、排汽、换水、放水等各项汽水损失(4)机组启动过程中,燃油时间较长,耗油量大,燃料成本增大。(5)降低发电成本,是提高企业效益的根本,是完成年度经营目标的保证。2、机组启动次数分析(1)公司每台机组每年安排两次小修,四台机组每年启动8次;(2)电力市场变化莫测,夏季丰水季节,公司机组经常停机备用。当电网中发生运行机组事故跳闸、环境温度高空调负荷量大、甘肃外送电量增大等因素时,要求机组启动。近两年都在3-4次(3)机组发生非停后启动。按0.5次/年估算,有两次。公司四台220MW机组,每年启停次数在12次以上。三、活动目标:(P2)经过初步的讨论与分析,本QC小组确定的活动目标如下:1.搜集#1、3机组C级检修后机组启动资料。2、总结机组启动过程中如何降低厂用电率,汽水损失,燃油消耗,为今后机组启动做出指导3、将活动结果上报部门进行推广。D阶段:实施阶段四、保证220MW机组滑参数启动经济性的措施(D1)(一)220(200)MW机组冷态:缸温(150℃以下):启动时间段:1、从接到启动命令开始计算,到锅炉开始上水2小时2、锅炉上水到上水结束,底部加热投正常冬季4.5小时,其他季节3.5小时3、锅炉汽包加热到100℃冬季5小时,其他季节4小时4、点火到冲转:联合启动方式:⑴、锅炉点火到冲转参数2小时⑵、冲转到并网2.5小时⑶、并网到带满负荷6小时(如机组做超速试验,增加3~4小时左右)(二)、3月30日#1机组启动过程概述,经济启动模式节约厂用电定性分析。3月30日8:25,锅炉上水顶压至6.0MW,受热面检漏;16:40锅炉放水至正常水位,投入底部加热;20:00启动甲吸低速、乙送风机,锅炉点火;21:50汽轮机冲转;22:351000r/min中速暖机;3月31日0.043000r/min定速;0:16并网;3:30解列做超速试验;4:30第二次并网,启动乙吸低速,甲乙一次风机,A磨煤机;5:45负荷100MW,启动甲送风机,另一台给水泵,B磨煤机,完成吸风机高低速切换;7:35全撤油投电除尘,负荷至160MW。启动耗油78.5T,燃油定额为57T(冷态)+18T(超速试验)=75T。从20:00点火启动到5:45所有6kv转机正常运行方式,主要辅机厂用电量。20:00-4:30,历时8.5小时,给水泵、循环泵、凝结泵各一台,吸风机低速、送风机一台,厂用电量为:(3200+1400+430+1050+710)*8.5=83215KWH。4:30-5:45,历时1.25小时,又启动乙吸低速,厂用电量为(3200+1400+430+1050+710*2)*1.25=9375KWH。合计厂用电量92590KWH。按照以往辅机启动方式主要辅机厂用电量为(3200+1400*3+430+1050*2)*9.75=96817.5KWH辅机节能启动过程中节约厂用电96817.5-92590=4227.5KWH。考虑到辅机运行时电压、电流总是偏离实际值,所以实际节约的厂用电要比额定功率叠加而来的要少。但是,合理安排6KV转机的启动时间,可实现降低厂用电率,提高机组经济性的目的。#1机组启动过程中有以下几个问题:1、从投油点火到撤油至油枪只剩最后一支时,炉内燃烧状况很差。油枪火焰外部呈雪片状,黑烟、黑条多,燃烧不完全。2、投粉后,火焰暗红色,升温,升压缓慢。3、#1炉二次风预热器漏风率超标,单台送风机明显出力不足,其风量维持4-5支油枪都困难。4、机组并网时,顺控并网执行至第10项时终止,原因是机组增容改造后,转子电压和励磁电流的空载值未改变,不匹配。5、20MW负荷暖机时间延长,以前是2-3小时,现在是3-4小时。增加1小时,至少多耗油8T。#3机组启动过程:4月27日6:30启动甲吸低速,乙送风机,点火;8:37冲转;10:50并网20MW负荷低负荷暖机;14:15解列做超速试验;14:33重新并网,启动乙吸低速、甲乙一次风机,A磨煤机,开始加负荷,17:00启动甲送、B磨,完成吸风机高低速切换,撤油。开机耗油75.48T。启动过程中高压胀差偏大、#6瓦振动大,全厂负荷曲线限制影响加负荷速度,其余一切正常。经济启动方式节约厂用电量再不统计。五、保证200(220)MW机组冷态滑参数启动经济性的措施(D2)1、厂用电率(1)严格执行《机组启动辅机运行方式》①锅炉投加热时启动火检风机;②投盘车,启动润滑油泵、空氢侧密封油泵,防爆风机,排烟风机;氢压0.1MPa以上启动水冷泵③合理安排循环泵、凝结泵、给水泵的启动时间,力求紧凑;④单台吸风机低速、单台送风机点火;投粉前启动另一台吸风机低速;100MW负荷,吸风机高低速切换,根据送风机出力情况决定是否启动送风机;130MW负荷启动第二台给水泵。⑤根据发电机风温启动氢冷泵等。(2)合理利用给水管道,减少节流损失;负荷60MW,锅炉给水由大旁路切换至主给水管道运行;(3)调整汽包水位,使给水流量和蒸汽流量匹配,减小给水泵再循环开启时间。给水泵电动再循环联关后,要检查其严密性,否则通知检修或关闭手动再循环门;(4)锅炉点火期间,合理配风,避免全开#1、2、3、7风门。造成送风不足。(5)机组人员要了解机组特性,主要是那些参数变化会引起胀差、振动的变化。要掌握胀差、振动的调整方法,防止因胀差振动大影响加负荷速度。不当。在加负荷过程中,如任意一个轴承振动有明显增大,但增大值未超过0.05mm,应停止加负荷,在该负荷下暖机30分钟。全面检查机组,消除振动原因。如振动不消除时,可降低负荷20~30MW,再运行30分钟,振动正常后,方可重新增加负荷,并对振动加强监视。氢压,风温,油温,有、无功负荷,内冷水温等参数对振动都有影响,要掌握其变化特性。尤其是#3、4机。胀差正值升高较快时,应停止升温升压,延长暖机时间。根据汽缸金属温差,适当加大汽缸夹层、法兰加热装置进汽量,并采取适当降低轴封供汽温度(轴封减温减压器投入时),提高轴封加热器真空,将轴封一挡泄汽倒至#6低加等措施,使胀差控制在正常范围内。出现负胀差时调整方法和以上相反。(6)参数匹配,启动各阶段时间紧凑合理,尽快把机组负荷带到额定值。启动前值长下发时间、负荷、压力、温度对应表,机组人员认真执行。(7)检修部启动配合人员能及时消除缺陷,缩短缺陷延误时间。发电部后备监护可以在重要决策、重要技术指导上提供建议。2、汽水损失;(1)合理安排塔池进水时间。达到减少蒸发损失,又不影响循环泵启动。进水前可先开启本机冷却水回水至循环泵入口碟阀,缓慢注水;(2)锅炉、除氧器上水前,放尽疏水箱不合格的回收水,要彻底冲洗5-10分钟。除氧器上水前要冲洗10-20分钟;(3)锅炉上水时选择合理的上水方式,水质合格,水温与汽包壁温差≯50℃,上水时间冬季4-5小时,夏季2-3小时,水温与汽包壁温一致时不受限制。汽包壁温≥90℃为热炉,<90℃为冷炉。汽包上下壁温差≯40℃;水位计可靠;上水前冷态记录各部膨胀指示。冷炉上水:疏水泵底部上水;受热面检修后:疏水泵过热器反冲洗上水,冬季为保证锅炉启动过程中的安全,防止过热器反冲洗上水后,蛇行管中存水不能放尽,启动过程中形成水塞,优先选择底部上水。热炉上水:疏水泵先上至除氧器,加热至高于汽包壁温50℃,通过给水泵经给水管道上水。疏水泵省煤器上水多用于省煤器检修后上水捡漏,是底部上水的组成部分。(4)锅炉换水。上水至正常水位10-20min后,依次开启集中下降管放水、定排放水,每支路冲洗1分钟,通知化学化验水质。(5)严格执行汽水监督要求,启动过程中各类水硬度小于5mol/L。禁止水质不合格,赶进度启动。(6)启动换水。锅炉定排时,保证一次全开,用二次控制开度排污,低压阶段可增大二次门开度和适当延长排污时间。每个循环回路轮流排污。禁止开启一组排污门长时间换水。凝结水换水一是开启凝汽器汽侧放水,彻底换水,监视凝结泵运行情况;二是#5甲事故放水。启动初期换水很重要,可以减少对放水门的冲刷,防止放水门内漏。因此一定根据化学要求认真换水。(7)取样冷却水、内冷水换水,建议采用放低水位补水换水的方式。溢流换水时间长,换水量大,效果不明显。降水位换水要保证取样冷却泵和水冷泵正常运行。(8)疏水回收。主汽压力0.15-0.25MPa,关闭锅炉过热器疏水;再热器压力0.1MPa,关闭锅炉再热器疏水;低加随机启动,负荷50MW以上,启动#7、8低加疏水泵;负荷50MW,可以暖投高加汽侧,100MW负荷时高加投入正常,高加疏水回收至除氧器;主闸门前后、一级旁路前、再热热段疏水排大气无水及时关闭;主汽温度400℃,全关机侧所有疏水。疏水门关闭一段时间后,要检查其严密性,有内漏缺陷联系检修处理。(9)关注定排扩容器、排氧门等排汽情况,及时分析调整。保证连排正常水位运行。(10)保证主再热蒸汽压力、辅汽压力,各加热器汽水侧压力正常,防止安全门动作排汽。(11)每天分析除盐水耗,异常增大要找准原因。(12)做好汽水品质监督工作,及时分析调整。(13)原水系统合理调度,努力降低原水单耗。避免塔池、蓄水池、冲灰水池溢流;执行定期放渣卸灰制度,控制冲渣水用量;保证供水管压力稳定。(14)停机后的防腐工作很重要。停机前由技术部决定是否加十三氨;打闸后开启再热器疏水,高、低加汽水侧放水,自然烘干防腐;锅炉上水后如果做顶压试验,必须加氨、联氨防腐。只要做好停机后防腐,启动前各水质硬度不大于5mol/L,启动过程中按要求定排和凝结水换水,启动耗水定能控制在1200T以下。3、启动耗油(1)上水后及早投入汽包及水冷壁下联箱加热系统,建立无火启动,提高炉膛温度。(2)点火前吹扫油枪,清洗油枪是保证油枪良好雾化,稳定燃烧的重要环节。(3)锅炉点火首先点燃一支油枪,合理配风,着火稳定后,再对角投入另一支油枪。禁止一次点燃多支油枪。调整炉前油系统油压2.5-2.9MPa,油温90-100℃。(4)加强监视油枪着火情况,发现雾化不好,火焰中有线条,呈雪片时及时解列通知检修处理。油枪灭火及时解列。(5)点火前4米水封关闭投入正常,关闭看火孔、检查门,防止大量冷空气漏入,降低炉膛温度,减弱燃烧。(6)控制0.02-0.05MPa/min、1-1.5℃/min的升压升温速度。通过增减油枪和调整燃油压力控制燃料量的手段控制升压速度。注意燃油压力降低或影响油枪雾化,勤观察着火情况。(7)协调好各阶段的主要工作,防止启动拖延。机组启动中检修配合人员、发电部后备监护必须到场坚守职责。(8)单台送风机运行,要控制好一二三级燃烬风开度,防止油枪着火风量不足,造成着火不稳定或燃烧不完全。(9)冲转、并网、超速试验等主要操作要落实到人,避免延误加负荷。(10)启动中A磨上发热量高的优质煤,负荷100MW,吸风机高低速切换后,撤油投电除尘。撤油前一定要观察燃烧,分析各参数,禁止盲目节油出现锅炉灭火的不安全情况。(11)投油点火时的配风原则:二次风角压0.5-0.8kpa,炉膛负压-20--40pa,投下层枪时#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