风电机组检修维护工作经验总结与探索(中电投东北新能源公司)

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2011年发电企业设备检修技术会议材料1风电机组检修维护工作经验总结与探索(中电投东北新能源发展有限公司)非常感谢中电联科技中心为我们创造了这次学习和交流机会。中电投东北新能源发展有限公司隶属于中国电力投资集团公司,成立于2008年1月,在集团公司和东北公司的正确领导下,经过三年多的发展,目前有北票北塔子、大连驼山、赤峰亿合公和煤窑山四个风电厂投产发电,装机台数229台,运行容量29.74万千瓦,资产总额20.8亿元。下面我就公司在风电厂运行维护等方面的一些经验和体会汇报如下:一、夯实安全生产基础积极推行标准化作业由于风电行业规模发展时间较短,各项标准相对不够完善,而且风电厂存在地理位置偏僻、机组分散、运行环境恶劣等不利因素,使风电机组检修维护作业存在很多困难。为此,我们也在积极探索和实践适用于风电厂的检修维护模式和管理方法。首先,我们从建章立制做起,编制并修订了符合风电厂特点的21项安全管理制度和27项生产管理制度,制定了风电厂防雷、防汛、防暴风雪等安全生产应急预案和反事故措施。其次,做好风电厂安全生产基础管理工作。认真贯彻落实安全生产管理的各项要求,完善安全生产监督体系和保障体系。同时,参照中电投东北公司下发的《火电机2011年发电企业设备检修技术会议材料2组检修标准化管理办法》,严格执行风电厂检修项目计划,提前做好检修的各项准备工作,认真执行检修文件包制度,严格执行风机半年检和全年检的项目清单,为提高风机设备维护、健康水平奠定基础。二、加强风机运行指标分析和维护消缺管理通过对发电量、可利用率、平均风速等统计指标的统计分析,并把风机频发的故障作为分析的重点,逐步积累风机运行维护经验。其中,发电量的多少是衡量经济效益的主要指标,影响发电量的因素主要包括风资源情况、机组性能情况、电网情况等多种因素,风资源情况是最主要因素,但是一经选址,一个风场的风资源状况就将在一定时期内保持稳定,这就使得机组性能、机组可利用率、风电场运行维护水平成了决定一个风电场出力的主要因素。1.各风厂年利用小时指标2010年,北塔子风电厂利用小时为2409小时,亿合公风电厂利用小时为2432小时,驼山风电厂利用小时为2434小时,煤窑山风电厂利用小时为497小时。2.年度发电量指标分析(以北塔子风电厂为例)2011年发电企业设备检修技术会议材料3发电量(kWh)02000000400000060000008000000100000001200000014000000160000002009年11月2009年12月2010年1月2010年2月2010年3月2010年4月2010年5月2010年6月2010年7月2010年8月2010年9月2010年10月发电量(kWh)2009年11-2010年10月份月度发电量统计图表由上图可以看出北塔子风电厂2009年11月和12月以及2010年1月份的发电量较多,都接近或者超过1200万度,原因之一是风厂每年的11、12月份以及来年的1月份是秋、冬季大风期,风力比较大,每月大风天数相比较其它几个月份也要多,所以发电量自然较多。原因之二是11、12月天气比较冷,空气密度大,风速一定的情况下发电量较多。原因三是11,12月以及10年1月基本没有定检定修任务耽误发电量,所以发电量较多。由发电量统计图我们还可以看出,2010年2月份的发电量相对来说较少,原因是辽西的2月份已经进入深冬,气温虽然很低,但是风力较小,大风天气也较少,等到3月份的时候气温上升,开始换季,这个时候风力才重新上去了。从4月份开始各月份的发电量开始减少,原因是项目现场大风期已过,而且5月下旬开始变桨柜支架改造和全年检修影响了部分发电量。7、8月份则降到最低,夏天枯风季节,风机的发电量较少。2011年发电企业设备检修技术会议材料43.可利用率指标分析机组的可利用率是反映机组日常运行情况和维护工作完成情况的最基本的体现,它的高低基本不受风电厂外部气候环境条件影响,在客观上反映机组的真实运行情况。2010年风机可利用率指标为:北塔子风电厂:机组可利用率计划完成97%,实际完成值为97.45%,比计划值高0.45%。亿合公风电厂:机组可利用率计划完成97%,实际完成值为93.67%,比计划值低3.33%,主要原因为风机定检和变桨系统改造影响。驼山风电厂:机组可利用率计划完成97%,实际完成值为94.76%,比计划值低2.24%,主要原因为年初机组调试、消缺影响。下面我们以北塔子风厂2009年11月-2010年10月机组的可利用率情况进行分析。可利用率(%)9595.59696.59797.59898.59999.52009年11月2009年12月2010年1月2010年2月2010年3月2010年4月2010年5月2010年6月2010年7月2010年8月2010年9月2010年10月可利用率(%)2011年发电企业设备检修技术会议材料5由图可以看出,全年可利用率都较高,都超过了96%,这与现场维护人员处理故障及时、备件按时到货是分不开的,但是仍然有几个月份可利用率偏低,原因分析如下:8月可利用率偏低,主要原因在于:一方面2月份机组连续发生了几起螺栓断裂事故,因为取断裂螺栓是一个比较耗时的工作,所以影响了风机的可利用率;另一方面3月份可利用率低的主要原因是:3月13日3号集电线路的通讯交换机损坏,因为故障发生在晚上加上现场人员缺乏处理通讯故障的经验,导致延误了故障处理的时间,造成可利用率较低。5、6、7三个月份的可利用率较低的原因是:一方面这三个月份项目现场在进行全年检修和变桨柜支架改造,工作时间比较长影响了机组的可利用率;另一方面夏季雷雨天气比较多,影响了风机故障的及时处理。三、通过备件消耗分析强化备品管理1.大型零部件更换分析(以大连驼山风电厂为例)大连驼山风电厂大型零部件更换统计表机组号更换时间部件名称数量更换原因12#2010-3-7变桨电机1个变桨电机损坏32#、12#2010-2-26、3-3变桨电机2个变桨电机电磁刹车不松闸16#2010-3-18变桨电机1个变桨电机电磁刹车不松闸13#2010.3.27风向标1个损坏6#2010.3.29风向标1个损坏14#2010.04.10伺服驱动器1个散热风扇卡死,过温26#2010.04.11伺服驱动器1个散热风扇卡死,过温18#2010.04.11滑环1个机组报DP故障12#2010-4-20变桨电机1个变桨电机电磁刹车不松闸21#2010-7-16伺服驱动器1个散热风扇损坏31#2010-7-15滑环1个机组报41号子站故障,判定该滑环损2011年发电企业设备检修技术会议材料6坏23#、24#2010-7-14滑环2个机组报41号子站故障,判定该滑环损坏21#2010-6-20滑环1个报出41号子站丢失故障,可复位,过一段时间还是停机,怀疑是滑环的问题。。6#2010-6-23AC5001个3号柜子瞬间电压为329v。6#2010-6-28超级电容1组3号柜子出现电压跳变320v-334.6v9#、31#2010-8-15AC5002个电容电压达到检测值15#2010-8-27滑环1个报41号子站总线故障,初步判断是他的问题,更换后故障消除23#2010-8-27伺服控制器1个3#变桨变频器故障,检查线路发现无故障,初步判断伺服驱动器损坏,更换后机组恢复运行。32#2010-9-3水泵装置1个水泵声音异常,水泵坏掉26#2010-9-8伺服驱动器1个变桨变频器故障,发现风扇被胶粒卡死,判断此处是引发故障根源。12#、32#2010-09-22、2010-10-05变桨电机2变桨电机不提闸2#、12#、26#2010-10-17和2010-10-13变桨电机3变桨变频器故障,发现风扇被胶粒卡死,判断此处是引发故障根源。7#2010-10-14滑环141号子站总线故障,报故障频繁比例图:更换部件统计图变流2U1,3%风向标,7%AC500,10%伺服驱动器,17%滑环,25%变桨电机,35%水泵装置,3%1234567大型零部件更换分析:根据更换的大部件及结果来看,变桨电机和伺服驱动器、滑环更换较多。其他大部件更换较少。2011年发电企业设备检修技术会议材料7(1)变桨电机更换数量较多,共10台,此故障主要是LM叶片胶粒较多,LUST变桨系统内的4K5继电器由于胶粒卡住继电器,致变桨电机一直处于刹车状态运转,最终导致其坏掉。(2)滑环更换频率较高,对机组的影响比较大,机组主要是报41号子站总线故障,导致变桨通讯不通,怀疑滑环质量存在一定问题,因此更换频率较高,这样一来对机组的可利用率造成了一定的影响。(3)伺服驱动器更换较多,主要原因是LUST变桨系统的散热效果不够好,伺服驱动器常常因为其散热风扇坏掉导致其报过温故障,其原因有二,一方面是胶粒卡死风扇,另一方面伺服驱动器的本身存在一定问题。这样一来致机组频频报此故障。2备品备件分析大连驼山风电厂备品备件消耗统计表机组号部件名称规格型号数量更换原因12#变桨电机ZFG60S0/4DGF112M-4FL1个变桨电机损坏32#、12#变桨电机ZFG60S0/4DGF112M-4FL2个变桨电机电磁刹车不松闸16#变桨电机ZFG60S0/4DGF112M-4FL1个变桨电机电磁刹车不松闸13#风向标4.3529.00.94(7760951)1个损坏6#风向标4.3529.00.94(7760951)1个损坏14#伺服驱动器CDE54.070.D2.0(Pichmaster)1个散热风扇卡死,过温26#伺服驱动器CDE54.070.D2.0(Pichmaster)1个散热风扇卡死,过温18#滑环2010.04.111个机组报DP故障12#变桨电机ZFG60S0/4DGF112M-4FL1个变桨电机电磁刹车不松闸2#变流器2U12010-5-91个损坏21#伺服驱动CDE54.070.D2.0(Pichmaster)1个散热风扇损坏2011年发电企业设备检修技术会议材料8器31#滑环14通道30AMorgen:F5730;LTN:SC105-10/05-K021个机组报41号子站故障,判定该滑环损坏23#、24#滑环14通道30AMorgen:F5730;LTN:SC105-10/05-K022个机组报41号子站故障,判定该滑环损坏21#滑环14通道30AMorgen:F5730;LTN:SC105-10/05-K021个报出41号子站丢失故障,可复位,过一段时间还是停机,怀疑是滑环的问题。。6#AC500AC5001个3号柜子瞬间电压为329v。6#超级电容BMOD0058E015B21组3号柜子出现电压跳变320v-334.6v9#、31#AC500AC5002个电容电压达到检测值15#滑环14通道30AMorgen:F5730;LTN:SC105-10/05-K021个报41号子站总线故障,初步判断是他的问题,更换后故障消除23#伺服控制器CDE54.070.D2.0(Pichmaster)1个3#变桨变频器故障,检查线路发现无故障,初步判断伺服驱动器损坏,更换后机组恢复运行。32#水泵装置GRUNDFOSCRI15-3X-FGJ-I-EHQQE400V-3KW1个水泵声音异常,水泵坏掉26#伺服驱动器CDE54.070.D2.0(Pichmaster)1个变桨变频器故障,发现风扇被胶粒卡死,判断此处是引发故障根源。12#、32#变桨电机ZFG60S0/4DGF112M-4FL2变桨电机不提闸7#滑环14通道30AMorgen:F5730;LTN:SC105-10/05-K02141号子站总线故障,报故障频繁2011年发电企业设备检修技术会议材料9备品备件消耗统计图变流2U1,3%风向标,7%AC500,10%伺服驱动器,17%滑环,25%变桨电机,35%水泵装置,3%12345673.做好下一阶段备件消耗量预测根据以往备件消耗情况和机组的健康状况做备件的预测,大部件的预测可以根据每台机组的运行情况分别预测后汇总统计。消耗量预测信息表序号备件名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