-1-超细微粉磨在异常情况下的处微粉磨—R37。5超细微粉磨,于2004。年3月份进行生产调试,很快便达产达标。运行2年多来,因各种原因出现过异常情况,现从操作的角度介绍当时我厂的处理方法和经验体会。1物料波动我厂采用四组分配料:石灰石、砂岩、铁粉和粉煤灰,前3种物料人磨粉磨,粉煤灰则直接喂人粗粉分离器旋风筒进口。由于石灰石配比一般85%,用量大,其成分的波动直接影响超细微粉磨运行。1.1石灰石含土量多及含水量大有时石灰石品质差,含土量多、含水分大。物料人磨后,料层会突然下降,超细微粉磨震动上升,主电动机电流减小起伏,差压持续增大,出磨温度骤降。分析原因:①这种粉料流动性强,人磨后-2-不易在磨盘上形成料层,易打滑;②这种粉料又极易被喷环处的热风吹起,上下往复于磨腔内,使差压不断增大,因含水分大,使出磨风温下降采取措施:抑制差压,提高入磨风温,稳定料层是关键。在不停止对磨内喂料的情况下,可先抬辊(避免超细微粉磨震停。ATOX磨辊在条件允许时可随时抬/落辊),大幅度降低选粉机转速,使差压尽快恢复到正常值(待运行正常后再慢慢提回转速),提高入磨风温15~20℃(调整窑尾喷水量大小快速有效),降低碾磨压力,增加喂料量,看好时机重新压辊。表l列出第一次调整前后各参数对比情况。1.2入磨石灰石粒度过大ATOX磨要求人磨石灰石粒度≤80mm,当粒度达到100~130rnm时,大量大块石灰石人磨后,超细微粉磨便逐渐出现:料层起伏下降,震动不稳,主电动机电流增高,吐渣量增大,出磨风温上升。分析原因:ATOX磨是一种柱辊平盘磨,碾磨压力由磨辊垂直作用于磨盘,粒度过大的石灰石不能被磨辊充分挤压和碾磨,反而使磨辊震动,而原先固有的料层也随着碾磨快速削-3-减;经喷口环下落的大块石灰石在刮料腔内越聚越多,现场也明显听到里面有异音,主电动机电流增高,此时超细微粉磨的碾磨负荷增大。采取这些措施后,超细微粉磨的运行会慢慢好转,但有时还达不到理想的状态。此时若将入磨风温大幅下降l5~20℃(调节窑尾喷水量),超细微粉磨运行会较快趋于平衡稳定。分析:①前面所提的措施有效,但力度不够,大幅降温是强有力的辅助调节;②较低的风温、较慢的风速在一定程度上缓解和消除了磨内一些异常情况。第二次调整前后各参数对比见表2。2工艺、设备原因及分析进入2005年9月,粉磨系统的运行很不稳定,立磨喂料量曾一度跌至l60t/h,且伴随着一系列不正常的现象:喂料量超低,外循环量超大,主电动机电流较高;料层超厚,差压偏小;选粉机轴承温度偏高,其电流偏小;出磨风温偏高,成品细度较粗。2.1系统漏风问题-4-三大漏风点:①物料人磨下料口处。此处原有的回转下料器,在使用过程中一直不顺畅(由于大块石灰石等异物卡停、物料黏湿板结堵塞、电器和设备故障等原因),后弃置未用,而在其旁边改加一旁路下料溜子,该处无锁风装置。②吐渣口处。原吐渣振动输送磨损不能正常使用,改为吐渣皮带,吐渣下料口处不能有效密封。⑧粉煤灰斜槽下料厂]人旋风筒进口风管处有一锁风装置,后因磨损等原冈不能有效工作。其他管道也有漏风。漏风影响系统走风的稳定,加重系统阻力,增大设备的能耗。2.2窑尾高温袋除尘器工作不顺畅高温袋除尘器因设计富余量不足、设备故障、日常维护等原因长期间歇性(日寸好时坏)处于清灰效果不佳、设备阻力大的状态(高温袋除尘器进口负压较长一段时间处于一50—。70Pa),严重时整个粉磨系统出现正压(此时必须停磨人工清灰),使磨系统通风受阻,进而在一定程度上制约着磨内风量、风速等的调控效能,影响了整个系统的通风。以上两个问题使入磨风量不稳、风速降低、物料不能及时有效输送出磨,这也是造成-5-超细微粉磨外循环量大、差压小、喂料量低和出磨风温高的原因之一。2.3选粉机导向叶片磨损选粉机导向叶片已到使用后期,出现大面积不同程度的磨损以及掉落的现象。这种情况使其导引气流通过的功效大大降低,带料旋风在此处变得紊乱,不能匀速通过导向叶片进入内部笼式旋转体。这种紊乱的带料旋流有几个特点:①本身比正常投料量时带料少,自身温度高,表现为出磨风温高,选粉机轴承温度偏高,但选粉机电流偏小;②旋转体受力不均,表现为选粉机轴承(尤其是下轴承)温度高;③携带的物料易被打落,回粉偏大,表现为料层厚,出磨风温高;④影响下部喷口环处热风旋升,表现为吐渣量大且有粉料,差压偏小。2.4磨辊和磨盘衬板的磨损到2005年7月时,随着磨辊衬板和磨盘衬板磨损的日益加重,磨辊衬板的外缘和磨盘衬板的对应部分均出现凹陷加深的现象。超细微粉磨突出反应是:料层上不来,外循环量增大。此时对磨辊衬板进行调头处理,之后超细-6-微粉磨运行情况明显改善。到9月,调头后的磨辊衬板外缘磨损得已与内缘相差无几,严重时出现“掉块”现象。这大大降低厂超细微粉磨的碾磨效率,再加上上面所提到的原因,表现为外循环量的增大,料层厚,主电动机电流偏高,喂料自然难以提高。3解决措施经过分析研究,证明在操作上提高产量是可行的。关键两点:①稳定控制料层在(30±5)mm(当料层40mm,磨系统便很快进入前面提到的异常现象),减少吐渣量;②拉大磨内通风量,提高风速,减小物料在磨内的滞留时间,平衡产出物料量。具体措施:①根据人磨皮带电流勤加减喂料量,控制和稳住料层。如:当产量投至2lOt/h,入磨皮带电流在37—39A波动。当39A,减少5t/h喂料量;当37A,增加5t/h喂料量;②入磨皮带是可调速皮带,将其转速由l450r/min减至l430r/rnin。适当降低皮带转速,滞缓物料人磨,使磨内已有物料充分碾磨,既控制料层,又减少吐渣,还有利于成品细度的控制;⑧循环风机进口风门开度由50%提至60%。第三次调整前后各参-7-数对比见表3。4结束语经过调整,磨喂料量仍可提高至200~220t,/h。当然,此种方法也有弊端:①操作员压力大,调整频繁;②料层控制偏薄,超细微粉磨震动偏大,设备隐患大。但这种操作的确解了燃眉之急。后来随着选粉机导向叶片的修复,超细微粉磨运行有所好转。2006年伊始,公司对整个粉磨系统进行大修,磨系统重新运行后一直较平顺稳定。