转炉直接上钢可行性分析报告

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第二炼轧厂转炉直接上钢可行性分析第二炼轧厂2010年7月安钢第二炼轧厂一、现状及项目理由随着钢铁市场形势的越来越严峻,进一步降低钢材成本越来越迫切,按照公司低成本运行思想,炼钢系统从降低原材料成本、钢铁料成本、合金成本等方面力度逐步加大,同时考虑到降低工序成本,针对1780线Q235B等普通品种拟采用不过LF精炼而由氩站直接上钢工艺路线,但直接上钢还存在一些问题。转炉直接上钢可以降低LF精炼工序的电耗、渣料消耗等冶炼成本,但转炉-氩站-连铸工艺路线与转炉-氩站-LF-(VD)-连铸工艺路线相比,由于氩站不具备温度调整,LF成本微调、底吹流量精确控制等控制功能,故成分、温度控制难度相对较大,目前,第二炼轧厂1#、2#、3#转炉不具备底吹流量精确控制功能,需要进行改造。另外由于直接上钢不过LF炉,钢中硫成了约束铸坯质量的重要因素,为降低钢中硫含量,需先过铁水脱硫处理,脱硫扒渣铁损会造成铁料消耗的升高。不过LF造白渣,钢渣氧含量偏高,会造成钢中氧含量偏高,硫含量偏高,影响铸坯质量。二、可行性方案由于氩站直接上钢的生产特性,如果不在氩站将脱氧、钢渣改质、吸附夹杂等任务完成,必然导致该钢钢质不佳,对铸坯质量造影响。随着市场严峻的形势的要求,各个钢厂都在寻求各种降低生产成本的途径,若能实现1780线Q235B等普通品种拟采用不过LF精炼而由氩站直接上钢工艺路线,必将对我公司降低可观的生产成本,目前对钢内部质量要求也越来越高,原有的矛盾就越来越突出。为实现直接上钢,需要采取以下措施和改进。1、1#、2#、3#转炉氩站钢包底吹控制系统目前形式为1根软管接到钢包车上,分为2个支路通钢包透气砖,只有1个流量计和一个调节阀安装安钢第二炼轧厂在总管上,这种方式不能实现流量的精确调节。2、更改后从总管分为两个管,每一路上增加单独的流量检测控制仪。3、更换卷筒,拖缆改为2根管路并在一起。另外,配合使用渣洗料,在出钢过程中,加入5kg/t钢渣洗料,利用钢流的冲击乳化作用,可以起到吸附夹杂物,净化钢水的作用,从而实现低硅钢的连浇性;加入渣洗料后,由于渣洗的扩散脱氧作用,可实现钢包渣改质;利用出钢冲击搅拌形成高碱度、低熔点熔渣可将成品硫稳定的控制在0.015%以下;无需喂钙铁线,仍然保证可浇性;可实现氩站直接上钢,降低工序成本;因此,对氩站钢包底吹控制阀进行改造,并配合使用钢包渣洗料实现氩站直接上钢是可行的,是会对我公司品种开发和生产带来有利影响的新型技术,它的推广和使用将对直接上钢品种的质量提高起到促进作用。三、投资预算项目单价(元)数量总价(元)管路改造100003座转炉30000流量检测控制仪800003套240000卷筒500003套150000合计420000四、经济效益1)转炉直接上钢经济效益:转炉直接上钢,可节约电耗25度/t钢,降低成本14元/t坯;可降低电极消耗0.22kg/t钢,降低成本4元/t坯。综合以上两方面效果,不考虑钢铁料消耗成本损失,最少可降低成本安钢第二炼轧厂18元/t钢。

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