轴套的工艺和加工方法的改善——肖卫中——一、现状的把握和目标的设定现状:目前,小吨位臂架工作中心小件机加班轴套毛坯绝大部分采用圆钢坯料,加工余量特别大,增强了工人的劳动强度,生产效率低下且由于物流班每次转来的轴套坯料较多,货架上呆滞物料很多,对班组6S的改善提升也十分不便。目标:通过对毛坏工艺的改善,加工方法的改进,从而降低工人的劳动强度,使生产效率提高60%以上,人员减少45%以上,并减少现场呆滞物料和货架,达到6S改善之目的。二、活动计划第一阶段:毛坯工艺的改善。建议毛坯采用铸造件或锻造件,使各尺寸加工余量控制在5mm左右。这样可大大节省下料和机加成本。此阶段需报工艺所审批,并请外协实施。第二阶段:加工方法的改善。采用一个流的加工方法。即从毛坯到成品的加工方法也就是一个工人开两台或以两台上机床,多工序同时加工。这样效率可提高60%~70%。如果第一阶段工艺所未同意对毛坯工艺的改善,由于设备原因一个流无法实施,但可采用准一个流的加工方法。即钻孔和扩孔先由一个工人开两台数控车床加工,使加工余量控制在5~8mm左右。剩余的工序即可按上面的一个流加工。这样效率可提高40%以上。第三阶段:6S的提升。由于生产效率提高了,呆滞物料将大大的减少,货架亦可相应减少,从而使现场更加整洁。三、要因分析关于生产效率低主要是由于毛坯采用的是圆钢,使机我们班轴套加工增加了钻孔和扩孔的工序,且由于钻床装夹定位受到限制,钻、扩孔后,很多轴套加工余量还有30~60mm。关于现场呆滞物料多物流班每一次转来的轴套坯料比较多;生产效率低。四、效果确认改善前QY17A.1.4.1-20轴套钻孔100件需8小时,车加工40件需8小时,加工100件成品需用28小时。改善后一个流加工:加工100件只需8小时,效率可提高71.5%。准一个流加工:钻、扩孔100件需8小时,车加工100件需8小时,共需16小时。效率可提高43%。五、剩余的问题由于数控车床现在全部采用手动卡盘,对一个流的加工方法的实施带来一定困难,建议将卡盘改成液压卡盘。附:关于全面实施一个流的加工方法的建议一个流的生产方式能够最大限度地减少人员配备,生产效率的提高可达到50%以上,特向公司提此建议。