连铸钢包回转台锁定系统的优化与改造钢包回转台旋转锁定系统,主要担负两个方面的任务,一方面保证行车向回转台蹲包的可靠性,减小与消除蹲包瞬间的摆动与抖动的现象。另一方面保证连铸拉钢时的稳定性,消除误操作的可能性。由于原来锁定系统设计的不合理,在连铸高节奏的生产过程中经常会出现以下故障:1)锁定销强度小,出现扭弯现象。2)锁定架结构不合理,出现开焊与撕裂现象。3)气动系统不灵活,经常出现锁定打不开现象。针对以上现象,我们主要从以下三个方面对钢包回转台锁定系统进行优化与改造。1、合理设计、科学选材,提高锁定销的强度(1)设计方面:通过系统的思考与研究,针对销轴扭弯现象,我们对销轴的尺寸与外形进行改造设计如图1所示。加大了销轴的直径,从而大大提高了销轴承受弯曲变形的能力。图1锁定销轴(2)选材方面:由传统的碳素钢改为优质的合金钢,如采用20CrMnMo,从而大大提高了销轴的抗冲击、抗扭弯的能力。2、锁定支撑装置的可靠性改造观察发现,支撑装置破坏的主要原因有4个方面。(1)、结构不合理易发生钢包回转体与支撑装置碰撞的现象。(2)、支撑板强度不够产生扭曲变形。(3)缺少导向装置,锁定销运动轨迹不可靠、阻力大。(4)、焊点少、焊接强度不够易产生焊缝开裂。根据以上原因,我们从以下三点出发对锁定支撑装置进行可靠性改造:(1)设计合理的锁定支撑装置,避免钢包回转体与支撑装置碰撞的现象。对此,将支撑面板进行铣削加工如图2所示,制作出回转体轨迹槽,保证钢包回转时不发生碰撞现象。图2支撑面板(2)支撑板加厚,由以前的15mm增加到30mm,从而增加支撑板装置自身的强度。(3)设计安装锁定销导向套减小锁定销运动阻力。通过设计,我们制作了如图3所示导向套,一方面保证了定位销运动轨迹的精度;另一方面确保了定位销的安装精度,从而减小锁定销运动阻力。图3导向套(4)采用二氧化碳气体保护焊,保证支撑机构的焊接强度。通过以上4个方面的具体改造,我们制作出了如图4所示的锁定支撑装置,从而保证了支撑机构的强度与可靠性。图4支撑装置3、锁定装置气动系统创新改造,保证锁定、打开时的可靠性。原有锁定装置气动系统采用单作用气缸,通过锁定销轴的自身重力来打开锁定状态,由于销轴的变形与磨损经常会出现卡死的现象,整个系统可靠性很差。对此,我们经过研究,采用双作用气缸,设计出图5所示的气动回路,采用两个二位三通电磁阀,一个为常通,一个为常断,且两阀同时动作,保证活塞杆换向运动。无论锁定与打开均由气动回路完成,从而提高了锁定系统运行的可靠性。图5锁定装置气动回路通过对连铸钢包回转台锁定系统的优化与改造,充分保证了钢包回转台锁定系统的可靠性,与稳定性,杜绝了故障的再次出现,为连铸的生产提供了有力保障。