跳汰机单机检查试验报告

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跳汰机单机检查试验报告中山洗煤厂1跳汰机单机检查试验报告一、试验目的1、对现今使用的跳汰机(skt-8)的工艺效果进行评定。2、根据实际评定结果对目前情况进行分析,提出改善意见。二、试验时间:2011年2月16日至23日三、试验步骤1、采样。按照计划书按时采样,做好采样记录。(附《跳汰机单机检查采样记录》)2、样品及时烘干,等待筛分。3、筛分浮沉试验从2月18日到2月22日完成。每天完成一项。做好试验记录。4、每次筛分浮沉试验后,按时完成化验。5、试验后整理工具,清理现场。6、数据分析处理,形成试验报告。四、数据分析1、操作条件及参数进气期排气期膨胀期休止期相位频率给定一段2620401305050二段2520401205050一段排料自动循环水浓度<5g/L二段排料自动高压风0.3mp低压风0.03mp小时给料量100t/h○1从操作条件来看,频率较高,适合于粒度组成较小的煤种洗煤,循环水质量较好,操作参数符合当时要求。2○2根据精煤的《筛分浮沉试验综合报表》查得精煤的实际灰分为10.38%,实测值9.93%,精煤指标达到要求。2、根据试验结果,分别对入洗原煤、精煤、中煤、矸石的筛分浮沉试验数据进行整理。(附《筛分浮沉试验分析资料》)○1根据原煤可选性曲线可知当精煤灰分为10.00%时,理论分选密度为1.47g/cm3,临近物含量为19.00%,这时理论产率为66.00%,该煤种为中等可选,接近较难选。(条件:±0.1含量为10%-20%为中等可选,这时要求数量效率为88%,±0.1含量20%-30%为较难选,要求数量效率达到86%)○2计算产品产率。(附《产品产率的计算(规划求解法)》)精煤产率:57.95%,中煤产率为20.93%,矸石产率为21.77%3、数量效率:精煤的产率÷精煤的理论产率=57.95%÷66.00%=87.8%数量效率达到了较难选的86%以上,接近中等可选要求的88%,数量效率还有提升空间。4、计算分配率。(附《分配率计算表(及分配曲线图)》)根据分配曲线可知:第一段分选密度为1.82g/cm3可能偏差:Ep=(1.98-1.67)/2=0.155g/cm3不完善度:I=0.155/(1.82-1)=0.19第二段分选密度为1.50g/cm3可能偏差:Ep=(1.56-1.44)/2=0.060g/cm33不完善度:I=0.06/(1.50-1)=0.125、计算错配物含量(附《错配率计算(及错配物曲线))低密度分割时,等误密度1.52g/cm3,损失量和污染均为5.5%,合计为11%,;分配密度1.50g/cm3时,污染量为10%,损失量为5%,合计10%,说明在第二段洗选中,分选效果较差。高密度分割中,可以看到大量的矸石进入了中煤段,而矸石中含煤量很少,分选效果明显。6、综合分析在较好的循环水质量下,没有达到最佳的洗煤效果。一段矸石排量不足,使中煤中含矸较多,影响了二段分选。在二段使用的频率较高,细粒矸石透筛不足,造成精煤灰分偏高。从跳汰机的性能来看,分选的精度指标(可能偏差和不完善度来考核)可以达到要求。但是跳汰机的实际产率有待提高,这需要从多方面进行改善。比如保持原煤入料的稳定性,保证循环水质量,以及要在洗煤过程中及时调整各种参数。另外给料量过大,也是影响跳汰机性能的一个因素,给料量加大,必须配合使用合适的风水制度,来保证洗选效果。跳汰机的排料为自动控制,所以当入料量很大时,会受到设备性能的制约,不能在一段将矸石排尽,带入二段。五、改进的建议1、加强管理,提高操作司机的技能,使跳汰机洗煤达到最佳的分选效果。42、保持原煤入料稳定性,保证循环水质量,保证洗煤的基本条件。3、跳汰机的入料量一定要在跳汰机的合理范围内使用,方能达到最优的效果。4、通过技术检查手段,指导生产,保证洗煤的效果。中山洗煤厂2011年2月24日

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