灰铁熔炼从冲天炉转变成电炉的学习和认识

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灰铁熔炼从冲天炉转变成电炉的问题和学习认识1980年开始从事铸铁熔炼后,逐步熟悉了铸铁冲天炉和电炉熔炼的一些基本操作,但是真正认识到其中存在的问题,是在2006年,在山东烟台某上市公司,建设新的铸造工厂,开始试生产后。该工厂,在老厂以冲天炉熔炼,常年生产机床卡盘,材质是灰铁300,为环球牌卡盘配套盘体铸件,同时生产日本牧野数控加工中心的床身,立柱等等机床铸件,也是灰铁300牌号。由于这些铸件配套的成品质量要求严格,铸造工厂对冲天炉熔炼的各种操作,原材料等等要求很严格,曾经得到国内冲天炉熔炼专家学者指导,灰铁300材质,一直比较稳定,得到国内外客户的好评。新厂熔炼设备是应达电炉,按老厂工艺,成分配料熔炼,生产同样铸件。一。问题的出现:2006年下半年,烟台铸造工厂新建铸造新厂,开始调试生产,使用3吨美国应达电炉,德国FAT树脂砂设备,美国热电的瑞士ARL4460光谱仪等设备开始生产牧野机床铸件。老厂依然在使用冲天炉和树脂砂设备生产同样铸件。生铁,废钢孕育剂等材料,完全相同,特别是生铁,使用威海乳山的“诸往生铁”,号称胶东地区的本溪生铁。两处熔炼设备,新厂是电炉,老厂是冲天炉,大家控制灰铁300牌号铁水的碳硅量基本一样,电炉铁水增加硫化铁,提高硫含量。但是得到的机械性能却有差别,即电炉按冲天炉碳硅含量控制,配料的铁水,强度,硬度总是不及冲天炉的强度硬度好,抗拉强度一般差30-20MPa,铸件导轨面硬度要求,粗加工后在180HB,一般差10-20HB。初期,大家分析原因,总以为两种熔炼设备,孕育效果不同,冲天炉出铁槽很长,出炉时孕育剂在除铁槽里缓慢加入,孕育效果好,而电炉除铁槽很短,不可能像冲天炉那样的孕育效果。于是,加长了电炉出铁槽和添加孕育剂的平台,但是强度硬度依然不及冲天炉,最终没有办法只好把电炉铁水的碳量从3.0-3.1%降低到2.85-2.95%,硅含量保持不变,1。6-1.8%,这样才能勉强满足铸件强度硬度要求。对于冲天炉和电炉如此熔炼铁水,性能的差别,百思不得其解。在我们铸造生产中,一直以为,电炉熔炼,铁水成分,温度控制都比冲天炉好,过热温度高,铁水更纯净,晶粒容易细化,通过各种预处理,孕育,在原材料,出炉成分完全一样情况下,其强度硬度应该比冲天炉好,起码不应该低于冲天炉铁水的性能,但是现实却相反(如此现象,曾经问过很多专家)。带着这些问题,陆续查看了一些文章,很难得,在当年(05-06年)的“现代铸铁”杂志上,偶然发现一篇文章,介绍了国外电炉和冲天炉熔炼灰铁的性能差别,与我们生产中的情况相似,国外铸造生产,原材料和工艺状况应该更好,但是也有如此差别,文中特别例举德国某工厂,熔炼灰铁时,冲天炉和电炉的强度差别,电炉总是不如冲天炉强度高。同时认为是鈦等有害元素影响。由于当时老厂冲天炉成分也定期拿到新厂光谱仪打成分,我搜集了接近一个月期间的电炉,冲天炉灰铁300成分,细查区别,最后也发现,最大区别除了五元素中碳有差别之外,主要区别在鈦,电炉一般鈦含量在0.035-0.055%之间,而冲天炉鈦含量在0.019-0.025%之间。在此问题出现之前,日本牧野曾经要求冲天炉铁水检测铁水氮含量,几次结果都在80-120PPM左右,因为当时(04-05年)知识,学习不足,根本不知其原因。二:冲天炉与电炉熔炼灰铁的区别1.近几年,国内铸造工作者和专家在不同场合和杂志都有论述,二汽万仁芳老师谈到冲天炉熔炼,灰铁从固态炉料到高温铁水,在炉内熔炼只有几分钟到十几分钟,同时下落的铁水滴始终有石墨核心介入,同时有极短时间1700多度的过热过程。而电炉灰铁熔炼,从固体炉料到1500度以上过热时间,最快也要一小时左右。2.冲天炉熔炼时,炉内有很明显的氧化,还原过程,硅锰主要元素都有氧化,同时生铁中各种微量元素也有氧化,其中铁水中含有的有害微量元素要比电炉低。特别是鈦,铅,等元素含量低。3.冲天炉熔炼控制管理难度较大,除碳,硫之外,各种元素都有烧损,灰铁主要元素控制波动较大。而电炉熔炼,对各种元素烧损都很小,温度可以随意提高,五大元素可以控制较准确,同时也较多保存了生铁里面的有害元素。4.冲天炉铁水内对灰铁凝固中的结晶核心等氧,硫化合物保存较多,正常熔炼时冲天炉铁水氮含量基本在正常范围(80-120PPM左右)。而电炉铁水由于熔炼时间较长,氧硫等结晶核心保存较少,特别是高温下,铁水保温时间较长时,铁水白口倾向较大,性能恶化。电炉熔炼,由于对有害微量元素保留较多,明显影响有鈦,来源主要是生铁,当鈦含量超过0.025%之上,逐步增加到0.05-0.07%时,灰铁强度有明显降低。最近发现,灰铁300熔炼,如果使用硅锆孕育剂,则锆与强化灰铁基体的氮亲和力更强,降低灰铁强度的现象更明显。5.现在主张电炉灰铁熔炼以合成铸铁工艺生产,生铁配料要少于15%,使用石墨化增碳剂,可以实现好的灰铁性能。但是成分好的合成铸铁铁水,同样有炉内高温保温时间过长,性能恶化倾向。所以专家们在国内多次铸造会议上呼吁,灰铁熔炼要有高水平的冲天炉加电炉双联熔炼设备。灰铁里面,鈦,氮作为微量元素,它们的作用,有一些教材谈到,有过论述。郝石坚老师的“现代铸铁学”一书和翟启杰老师的文章都谈到。三.氮在灰铁中的作用:1.普通灰铁中,氮含量一般都在0.004-0.018%(40-180PPM)左右,含量太高,容易出现氮气孔,或者出现裂隙状氮气孔,如果同时有氢进入,则生成裂隙状气孔的氮含量则降低。碳硅含量增加,铸铁氮气孔减少。2.氮对铸铁中石墨形态的影响。由于凝固过程中,石墨受氮的吸附,氮使石墨片长度缩短,弯曲程度增加,端部钝化,长宽比减小。研究测试表明,含氮铁水在凝固过程中,氮在石墨表面的吸附阻碍了石墨的长大,从而细化了灰铸铁的共晶转变组织。在石墨长大过程中,吸附在石墨表面的氮原子固溶在石墨中,使石墨在长大过程中晶格产生畸变,晶体缺陷增多,导致石墨片产生弯曲和分枝倾向增大。3.氮对灰铁基体组织的影响:氮使初生奥氏体一次轴变短,二次臂间距减小,使共晶团细化。在灰铁中W(N)在0.005-0.0175%时,使珠光体数量增多,同时抑制铁素体生成。超出此范围,产生强烈稳定碳化物的作用,。在厚壁灰铁中,W(N)超出0.008%时,能产生一些紧实石墨,片状石墨变粗变短,石墨片端部园钝化。4.氮对灰铁的抗拉强度有影响,在适当含量范围内,提高氮含量,可以提高灰铁的抗拉强度。郝石坚在“现代铸铁学”一书中介绍,铸铁成分在:W(C)3.12%,W(Si)1.35%,W(Mn)0.71%,W(S)0.09%,W(P)0.13%的铁水中随氮含量的增加,铸铁强度也逐步增加。见下表:(摘自郝石坚“现代铸铁”P307).氮对灰铸铁抗拉强度的影响含量氮含量抗拉强度MPaPPM10.008%2878020.010%30510030.014%32814040.015%361150该试验以加入氰化钠改变铁水氮含量,以0.3%硅钙孕育。周小平文章指出:当氮含量超过O.0183%后,性能急剧下降,其原因是试棒中出现气孔.此时,氮在灰铸铁中的溶解度达到饱和,硬度变化不大.氮在灰铸铁中稳定并细化珠光体,可作为间隙原子固溶于铁素体和渗碳体中,使其产生晶恪畸变,基体组织强化,强度性能提高.本试验条件下,当3.0≤C%≤3.2,1.9≤Si%≤2.1,0.4≤Mn%o.6,灰铸铁中溶解氮含量0.0183%时,抗拉强度可达到400N/ram左右,硬度可达到HB260左右.四.鈦在灰铁中的作用(郝石坚文章内容)1.鈦在铸铁中可以与氧,硫,碳,氮都形成化合物。鈦与氧生成TiO2,其生成自由能更负,则鈦在铁水中首先有脱氧作用。鈦与硫,碳,氮生成自由能接近,当碳,氮浓度较高时,影响鈦和硫的反应。2.鈦与碳在较高温度下合成TiC,虽然TiC的稳定性略低于鈦的其他化合物,,但是铸铁中碳的浓度很高,铁水中仍有一部分TiC存在。TiC是面心立方晶格晶体,弥散分布于铸铁基体,有利于提高铸铁的抗磨能力。3.鈦与氮的化合物TiN也是面心立方晶格的离子晶体,在铁水中与结构近似的TiC互溶,形成Ti(C,N)。4.铸铁中含有少量鈦,(小于0.3%)时,石墨析出量随鈦含量增加而增多,有报道说,TiN是石墨形核基质,有促进石墨化作用,这个问题需深入研究。我们在电炉灰铁300熔炼中,孕育之后的三角试片断口可以看见,鈦含量在0.05%以上的断口颜色,明显比鈦含量低的断口发黑,估计就是这个原因。那么氮和鈦究竟有什么关系?资料介绍,铁水中鈦高(微量含量时),鈦很容易与强化灰铁基体的氮结合,减低氮对灰铁基体的强化作用。五。以后的经历1.08年9月份,应五粮液普什铸造聘请,去宜宾工作。报到的第一天,在普什铸造的会客室里,遇见美国卡麦隆的北京代理,闲聊天,他问起:普什铸造生产的美国卡麦隆大型压缩机缸体,约3吨重,材质灰铁300,北京代理委托江苏常州戚墅堰机车研究所验证检测材质,发现普什铸造供应的缸体铸件硬度不足。问我原因。我要求看看化学成分,他打开电脑,找出成分,一看其他元素含量都可以,只有鈦含量在0.057%左右。我回答:估计是鈦高了。介入普什铸造工作之后,才发现,当时工厂为降低成本,使用了一些四川本地小铁厂的地方生铁,鈦含量很高。2.之后,普什铸造开始生产重庆康明斯汽缸体,灰铁300铬钼铜材质,按重庆康明斯工厂要求,配料一直使用:60%废钢,30%回炉料,10%生铁,以质量较好的持久增碳剂增碳,铁水鈦含量一直在0.025以下。性能稳定。见照片1:3.08年,因为四川地震影响,陕西408厂将部分日本大发DK-28和DK-20船用汽缸体铸件生产任务转移至普什铸造生产,并派技术人员到普什铸造指导,参与铸造生产。09年初,大发DK20,5缸,6缸汽缸体新模具到普什铸造,投入生产,要求材质灰铁300,加适量铜。此时普什铸造,灰铁熔炼由于使用了多加废钢的合成铸铁工艺,鈦含量一般都在0.025-0.03%左右。一天早上,查看前晚电炉熔炼灰铁300铜的DK-20大发汽缸体成分,发现鈦含量与往常不同,在0.012%,感觉此炉铁水性能应该很高,追查电炉班长,询问熔炼情况后才知,当晚其熔炼配料没有按工艺要求进行,废钢加入几乎在90%。(该熔炼班长,以前在江苏地区外资企业打工,灰铁熔炼配料一般都是如此配料)几天之后,拉伸试棒结果在407MPa,当然其中铜含量在0.7%左右,(碳:3.04%,硅:1.7-1.9%)超出DK-20材质要求2个级别。由于熔炼班长私自改变配料,强度过高,孕育不足,该件汽缸体铸件在个别壁薄处产生裂纹,报废。但是可以看出,由于鈦含量很低产生的灰铁强度效果。4.普什铸造由于工厂设备和检测档次很好,08-09年期间,正处发展初期,工程技术人员很多,人才兴旺,工厂发展很快,美国GE公司陆续几次来厂考察,指导,改善现场管理,最后陆续给了一些铸件生产。GE公司提供的一种灰铁汽缸体铸件的技术文件里面,其对灰铁的要求部分复制于后:GEIERAl@ELECTRlC(TRANSPORTATIONSYmEbtSBUSINESSOPERATIONSI52SPECIFICATIONANDPROPERTIEStidw’--n‘Y‘ITLLSPECIALALLOYGRAYIRONMAINFRAMECASTINGS1.SCOPE:GeneralElectricMaterialC50E69identifiesaspecialalloygrayirondieselenginema.inframecasting,theconditionofwhichisdesignatedasfollows:C50E69A-MAINFRAMECASTINGWITHNUTPOCKETS-37,500psiminimumtensilestrengthinheavywallcriticalsections,electricmeltorelectricholdingfurnaceC50E69B-MAINFRAMECASTINGWITHOUTNUTPOCKETS-32,500psiminimumtensilestrengthinheavy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