烧结厂现存问题及整改建议一、成本控制:1、杂料的回收利用:除尘灰、现场散落料、钢渣粉、炼钢产生的污泥等,在不影响高炉冶炼的前提下均可作为烧结原料,这些原料的应用可以大幅度降低烧结矿的成本。2、提高产质量:降低返矿率提高成品率,从而降低烧结矿的成本。3、提高设备运转率:(1)环冷机下料溜槽频繁堵料,建议改成直通溜槽。(2)台车轮掉的问题,建议:A.止推盖螺丝加粗、加定位销。B.加油孔没起作用,无法正常加油,把加油孔钻通。C.检查向心轴承与轴的配合间隙,间隙大时也会造成磨损严重,损坏轴承,台车轮掉。D.拒绝使用非标轴承,一旦使用非标轴承我们就会受轴承生产厂家的制约,成本会升高。建议使用质量好的国标轴承,在两三块台车上做一下运转试验。(我去的时候,听烧结厂说厂家建议使用非标轴承)4、控制备品备件消耗:(1).现场换下的皮带只划伤了5米,而整条更换,这很可惜,建议以后不要这样更换,只换一段。已经换下的皮带可以在地面胶结,做备用皮带。以后更换皮带必须经厂长同意。(2)其他备品备件的消耗,根据现场设备运转情况,制定消耗指标。二、除尘器运转问题:现在机头除尘无法正常运转,这会造成对风机叶轮的磨损,风机运转一旦出现问题,后果不堪设想。从现场生产情况看,台车篦条经过烧损,间隙已经达到10mm,而铺底料的粒度为7-10mm,部分铺底料可以直接漏入大烟道内,失去了铺底料的除尘作用,造成部分含碳高的混合料漏入大烟道,在抽风作用下进入除尘器,由于有时操作不当,除尘器内温度过高,造成含碳物料在除尘器内二次燃烧,已经造成了除尘器的严重损坏。建议如下:(1)将铺底料粒度提高至10-20mm,筛板更换即可。(2)更换篦条,使其间隙在5mm左右也可,但这样不利于风的利用。(3)在铺底料没有得到改善之前,加强配碳控制、水分控制,减少生产波动,有效控制废气温度。(4)除尘防灰时间间隔缩短,每两小时放灰一次,灰在除尘器中停留时间短也可以降低燃烧的可能。(5)检查台车滑道打油,是否有大量的锂基脂被抽入烟道,如果有大量锂基脂被抽入烟道也会造成除尘器内灰尘二次燃烧。处理方法:A.调整台车游板和滑道的间隙,尽量减少油被抽走,同时也减少了台车漏风。B.在润滑程度允许的情况下,提高加油频度,减少加油量,如:过去每隔30分钟加油10分钟,可以改成每隔20分钟加油6分钟。也就是说勤加少加,润滑效果好还会减少油的损失。三、生产操作问题:提高责任心,强化操作过程的检查。1、我发现岗位工不在机旁,一混加水量太小,没有起到一混混匀润湿的作用,二混加水再大也只是表面水,影响造球效果,对提高产质量不利。2、烧结机旁没看见看火工,料面布的坑洼不平,表面点火效果很差。3、环冷机无人报告布料厚度,怎么判断冷却效果呢?红矿过多也就很难发现,就无法谈采取措施了,建议每小时报一次环冷机布料厚度。4、配料室没去参观,跑盘验证下料精度的问题就不敢妄言了,但我提议每小时跑盘验证一次。以上是我个人的意见建议,由于时间短,观察了解不够仔细,如有错误、纰漏请批评指正,谢谢!2011-12-3