12月份彩涂内部工作总结一.安全1.目前彩涂重点监控的隐患:涂机房换辊换色,一旦多人趴在检查台看板面质量主操点动时容易让弹起的钢板伤人,切废板处拉上警戒围栏,悬空包装。2.开机时间12.13-12.25,开开停停过程中,避免出现麻痹意识。3.本月未出现安全事故,每位员工都做出了努力,月初设定的第一个目标完成:安全事故为零。二.品质未完成月初内部目标:合格率力争99.80%,成材率99.3%(去涂层)原因:刮边切废,原料压印切废,设备故障。1.刮边问题:刮边切废2430kg,刮边位置4#纠偏辊处比如生产ZX771159590010.47*1216属于换色后第一卷,上批次0.4*1000原因①引带规格不合适②缝合口接口偏③引带板形差④升降速或缝合口未到出口时张力改动2.重涂产生色差或浪边①RAL9002背漆色差,只涂背漆,成品检验面漆经烘烤之后色差很小②RAL9003属于浅色系,因色差问题重涂成RAL3005后色差较大。(再涂一层底漆)③黑色背漆涂出来很花,怀疑背漆辊在线时间长的原因。④有旧油漆的一定要提前计算好用量,到最后发现油漆不够,匆忙上线会产生明显的色差线。(尤其是交接班)⑤面涂辊带料突然异常,导致板面发花⑥升速降速过程中,精涂炉口抛液滴到带钢上,导致板面发花(目前已用铁皮挡牢)3.助卷皮带故障助卷皮带传动侧轻微变形,临时调整,暂未更换。要求:主操在每卷助卷完成之后,检查皮带是否回到原位(已用记号笔标记),尤其是生产毛面板时,由于摩擦力变化,导致皮带更容易跑偏。4.压印上月原料压印较多,主要是永鑫加工卷,切头留尾较多依然格外注意机组各岗位容易产生压印的地方20151219早/乙ZX571015080110.45*12004245协议宝思迪/冷库白灰板面周期性压印明显像此类卷如果一开始就发现原料压印,且成品不可能合格的情况下,班长通知工艺段脱开,不要涂油漆。像类似问题:一旦成品不能合格,立即确定脱开涂辊或停机。5.品质宗旨:做就做合格;做就做明白;做就做省钱三.生产1.班长对停机和开机操作,需要开停的:水,电,气,液,辅料准备跟班组内员工交代清楚,作业长出书面操作步骤。2.本月检修内容:①二楼增加的缝合口检测器已确认可以使用②做毛面板可以开启二楼的风扇;③1#精涂机水平调整情况待开机确认④风机皮带部分更换,生产时多巡视⑤容易滴水的地方用铁皮挡牢⑥检查台新增一个LED,生产时注意光源是否影响到出口纠偏EPC的光源3.成材率=(产出量-油漆)/原料投入*100%入口切头较多或者留尾重量要估算出来,记录在报表>200kg,月末计算时原料投入会变小,成材率会高。4.合格率=合格品/产出量*100%;减少协议品直接提高合格率。产出量=合格品+协议品,像等外品和废品不算做产出量。※疑问:油漆比例发生变化,湿膜重量偏低,油漆用量偏少。兰陵/㎡阿克苏/㎡比例油漆总量kg稀释剂总量kg11月591051.962358430.591.6555498930912月237842.36789776.260.306129811941膜重底漆(g/μm)背漆(g/μm)面漆(g/μm)11月2.22.52.812月1.92.452.72综合以上,我们第二个目标未完成,仍需努力。四.2016年1月份工作计划1.做好安全工作,生产任务不紧,安全更不能放松,目前已是两班12h作业,班长作业长做好岗位检查,不松懈。2.根据生产计划,做好开停机准备及放假安排。2016.01.04彩涂机组