枞阳2_窑10年10月份耐火材料检修异常消耗分析

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1关于2#窑窑内1.8-5.8m耐火砖异常消耗分析2010年11月4日16:00,在制造一分厂三楼会议室召开关于2#窑窑内1.8-5.8m耐火砖异常消耗专题会议。会议由公司领导任吉松主持,制造一分厂、制造二分厂、生产处、供应处部分管理人员、耐火材料管理人员及部分参加耐火材料检修人员参加了会议,现将异常消耗分析纪要如下:一、情况概述2010年10月19日,因生产限电进行检修。通过对窑内耐火材料测点检查发现:窑内1.8-5.8m部分耐火砖扭曲严重,且约1/3区域出现耐火砖爆头现象,同时此区域局部耐火砖表面烧蚀严重,为考虑下一个运行周期的稳定使用,本次检修进行整体更换。二、原因分析1、系统检修后,窑头燃烧器火焰不能有效集中,火焰呈发散状态,窑口窑皮挂结频繁,导致耐火砖表面烧蚀严重;2、通过入窑内检查,发现窑口局部窑皮烧结严重,部分出现晶体,反映火焰位置偏向物料较多,造成耐火砖异常消耗;3、7月份检修点火升温初期,窑头燃烧器油枪出现“滴2油”现象,导致部分柴油在耐火砖表面燃烧,造成局部耐火砖出现“沟槽”现象。三、防范措施1、加强耐火材料检修期间过程控制,严把质量验收关,检修结束后严格做好隐蔽工程预验收制度,杜绝施工隐患;2、耐火材料检修期间,如遇特殊天气,做好耐火材料防雨、防潮工作,确保窑内耐火材料源头质量有效控制;3、点火升温期间,做好柴油升温过程监控,确保不“滴油”、“漏油”;4、严格按照升、降温曲线进行控制操作;5、拟定计划申报燃烧器备件,改善目前热工设备工艺性能老化现象,稳定系统工况,提高耐火材料使用周期和寿命。二○一○年十一月五日

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