全厂停电事故应急预案演练方案地点:早会会议室、生产楼四楼发电部会议室。演练方式:沙盘演练,新厂人员在早会会议室,老厂人员在生产楼四楼发电部会议室。参加人员:刘宝斌王克运杨秋会苏文超陈现场孙晓东邹小辉王养学刘君伟樊志义陈胜利李勇朱寿辉运行三值值长及值班员1组织机构1.1指挥长:刘宝斌副指挥长:王克运杨秋会苏文超陈现场1.2演练小组组长:苏文超1.3演练评委:孙晓东邹小辉王养学刘君伟樊志义陈胜利李勇朱寿辉张毅陈现场1.4演练成员:运行三值所有人员2演练内容2.1演练目的:演练全厂停电后的处理,保证机组安全稳定的停运和恢复。老厂值长(对讲机):报告总指挥长老厂全体运行人员演练已经准备就绪新厂值长:报告总指挥长新厂全体运行人员演练已经准备就绪总指挥刘总宣布:大唐灞桥热电厂全厂停电反事故演练现在开始工作人员宣读演练前运行方式:1)330KV:1、2号机组、灞长东I、灞长东II运行、330KV母线双母固定联结;2)110KV:11、12号机组、灞东I、灞东II、灞东III、灞纺、0号及02号启备变运行,110KV母线双母固定联结;3)1、2号机各带200MW有功电负荷,6KV、400V厂用及直流系统正常运行方式,A、B保安变热备用。4)1、2号机A、B汽泵运行,电泵备用,A汽泵汽源均为辅汽,B汽泵汽源均为本机四段抽汽,除氧器汽源为四段抽汽。辅汽联箱工作汽源为本机四段抽汽,老厂生产抽汽和冷再汽源备用。5)11、12号机组各带90MW负荷,#11机组带生产抽汽100T/H,6KV、380V厂用及直流系统为正常运行方式。2.2新厂演练程序解说员宣读事故现象:1、2号机组、11、12号机组的电流、无功及励磁电流不正常上升并摆动,机组有功、发电机定子电压、频率、系统电压均大幅度摆动。1、2、11、12号机相继跳闸,110KV出线灞东Ⅰ、灞东Ⅱ、灞东Ⅲ、灞纺电流到零,110KV两条母线失压,330KV系统电压正常。新、老厂集控正常照明消失。2.2.1事故处理#1机机组长:报告值长,1号机组跳闸,锅炉灭火,6KV、400V厂用母线全部失压,各辅机停转,直流事故油泵、小机直流润滑油泵及直流密封油泵联起成功,330kV母线电压正常。#2机机组长:报告值长,2号机组跳闸,锅炉灭火,6KV、400V厂用母线全部失压,各辅机停转,直流事故油泵、小机直流润滑油泵及直流密封油泵联起成功,330kV母线电压正常。老厂锅炉班长:报告值长,#11、12号锅炉灭火,各辅机停转。老厂汽机班长:报告值长,#11、12机跳闸,各辅机停转,直流事故油泵、直流密封油泵联起成功。老厂电气班长:报告值长,#11、12机跳闸,全部厂用母线失压,110kV母线失压,直流母线电压正常。老厂值长向各班长:11、12号机组厂用中断,机组跳闸,迅速按厂用停电预案进行事故处理,保证机组、辅机安全停运。汽机专业立即打开真空破坏门,严密监视各直流油泵运行状况(指明设备),注意润滑及密封油压。将所有联锁撤除,所有主、辅机开关全部断开。老厂值长:(用对讲机)报告(新厂)值长,11、12号机组跳闸,厂用全部中断,正在进行事故处理。新厂值长:在接到有关人员的报告后,分别下达以下命令(1)、#1(2)机组厂用中断,立即按厂用停电预案进行事故处理,保证机组、辅机安全停运。立即打开真空破坏门,严密监视各直流油泵运行状况(指明设备),注意大、小机润滑及密封油压。将所有联锁撤除,所有主、辅机开关全部断开。(2)、立即派值班人员到汽轮机处监视机组惰走情况和查明机组跳闸原因。(3)、(接到老厂值长报告):#1、2机组也已跳闸,立即按厂用停电预案进行事故处理,保证设备安全停运。(4)、汇报省调调度员(杨秋会兼):我厂1、2、11、12号机组全部跳闸,110kV母线失压,全部厂用中断,330kV母线正常,我们正在紧急事故处理。(5)、对讲机通知脱硫、燃运、化学(老厂演习现场兼):厂用中断,将所有联锁撤除,断开所有在合闸位置的设备,就地检查设备,随时准备恢复。要求相关值班人员通知第三污水厂、鲸鱼沟水库立即停止供水。(5)、电话汇报吴厂长、徐厂长、刘总、发电部、安环部吴厂长宣布:紧急启动全厂全停事故预案,各岗位人员立即就位,协助进行事故处理,确保设备安全停运。相关人员汇报到场情况:徐厂长、王克运、周云颻分别报告到达老厂集控,刘总、苏文超、陈树宽、侯亚萍分别报告到达新厂集控。徐厂长和相关人员及时向发电公司有关领导汇报情况#1(2)机组长下令或指派相关人员:(1)、主值:厂用电失去,断开所有联锁和在合闸位置的开关,倒汽封由新蒸汽供,破坏真空紧急停机,严密监视直流系统电压、各直流油泵电流、压力及运行状况,关闭汽轮机所有进汽门、疏水门,采取闷缸措施,注意监视有关水位、汽包壁温、汽轮机缸温等。(2)、指派专人监视汽轮机惰走情况和各直流油泵运行状况(3)、指派专人查看继电保护、热工保护动作情况(机组跳闸原因为失步保护动作)重点提示:(1)、应迅速手动关闭锅炉主给水电动门、给水旁路电动门、过热器、再热器减温水气动门、锅炉各风门挡板、锅炉连排、定排、加药、取样等门,尽量缓锅炉水位下降速度,并开启省煤器再循环门。(2)、注意空预器跳闸后的烟气与空气两侧温差,可以提出手动盘预热器。(3)、汽轮机停运后,大轴标记位置(4)、禁止断开3300kV和直流系统正常运行的开关(5)、汽轮机转速到零后,立即关闭真空破坏门主值安排相关人员执行机组长上述命令,上述有关人员分别汇报执行的具体情况并复令机组长汇报值长:(具体汇报上述命令已执行完毕,汽轮机转速已到零,现采取闷缸处理,大轴上已做好标记,锅炉采取闷炉处理。巡检汇报机组长、值长:机组跳闸原因为GIS稳空装置失步保护动作,第一轮跳掉1号机组、第二轮跳掉2号机组。发电机出口开关跳闸后、发电机保护动作跳闸,连跳汽轮机,汽轮机跳闸后、锅炉MFT动作。保护动作正常。(对讲机)老厂值长汇报新厂值长:#11、12机组跳闸原因为失步保护动作。值长汇报调度:经检查,我厂#1、2、11、12跳闸原因为失步保护动作,请求调度查明原因。并请尽快设法向我厂110KV母线供电,以便我厂恢复厂用电。值长令:检查并将6KV、400V母线上所有负荷开关断开,随时准备受电,检查撤除所有设备联锁。机组长根据上述命令,安排值班人员执行(安排时要明确任务)。有关人员汇报:已将6KV厂用段601A、601B、公6GA、厂61A、厂61B、公61A、除61A、除61B、照61A、检61A开关以及602A、602B、公6GB、厂62A、厂62B、公62A、除62A、除62B、照62A、检62A开关打跳,并检查负荷开关全部跳开。同时派人将厂41A、厂41B、公41A、除41A、除41B、检41A开关以及公4GB、厂42A、厂42B、公42A、除42A、除42B、检42A开关打跳。(注:厂用段高低压开关均应手动打跳,还包括公用段6GA和6GB电源开关可在恢复6KV公用段时打跳。)机组长汇报值长:主、辅机已安全停运,汽轮机速度级上下壁温差17℃,在允许范围内,锅炉汽包上下壁温差40℃,汽包内还有可见水位,空预器已安排手动盘车,温差已开始减小,电气母线已腾空,具备受电条件。值长令:加强监视汽缸上下壁温,若温差大,立即汇报,并做好手动盘车180°准备,加强监视汽包壁温,超过规定值立即汇报,等待受电。解说员:经过30分钟紧张的工作,我厂1、2、11、12号机组已经平稳的停了下来,1、2号机组由于顶轴油泵失电,不能盘车,已采取闷缸措施,11、12号机组在手动盘车,锅炉全部疏放水已关闭,脱硫、燃运、化学水处理也全部平稳停止运行,没有发生设备损坏。目前正在等待调度查明失步原因,等待命令准备恢复。2.2.2系统恢复调度通知,失步原因已查清,故障点已隔离,可以恢复110kV母线运行。新厂值长向老厂值长传达调度命令,并令老厂值长组织恢复110kV母线运行和机组运行。(接到老厂110KV母线已恢复通知后)值长令#1机组长:立即加运02号启备变,恢复#1机6KV母线供电。#1机组长令主值:合上1102开关,02号启备变带电,合上6KV厂用601A、601B开关主值汇报:02号起备变带电成功,已合上6KV厂用601A、601B开关,厂用6KV1A、1B母线带电成功值长令#1机组长:恢复#1机400V母线供电。#1机组长令主值:恢复400V母线段供电。#1机主值:合上照61A、照41A开关,照明A段带电成功。合上厂61A、厂41A开关,400V厂用1A段带电成功;合上厂61B、厂41B开关,400V厂用1B段带电成功;合上保41A、保411A开关,400V保安1A段带电成功;合上保41B、保411B开关,400V保安1B段带电成功;合上公61A、公41A开关,公用A段带电成功。合上检61A、检41A开关,检修A段带电成功;合上除61A、除41A开关,除尘1A段带电成功;合上除61B、除41B开关,除尘1B段带电成功;合上公6GA、公61GA开关,公用6kVA段带电成功;#1机主值汇报机组长:#1机400V母线及保安段已全部恢复供电。#1机组长汇报值长:#1机组高、低压母线已全部恢复供电。值长令#2机组长:恢复#2机恢复6kV、400V母线供电。#2机组长令主值:恢复6kV、400V母线段供电。#2机主值:合上照62A、照42A开关,照明B段带电成功。合上厂62A、厂42A开关,400V厂用2A段带电成功;合上厂62B、厂42B开关,400V厂用2B段带电成功;合上保42A、保412A开关,400V保安2A段带电成功;合上保42B、保412B开关,400V保安2B段带电成功;合上公62A、公42A开关,公用B段带电成功。合上检62A、检42A开关,检修B段带电成功;合上除62A、除42A开关,除尘2A段带电成功;合上除62B、除42B开关,除尘2B段带电成功;合上公6GB、公61GB开关,公用6kVB段带电成功;#2机主值汇报机组长:#2机400V母线及保安段已全部恢复供电。#2机组长汇报值长:#2机组高、低压母线已全部恢复供电。值长令各机组长:(1)、立即投入110V、220V直流母线充电器,恢复直流母线电压,并根据主机大轴晃动度情况投入盘车。(2)、投入所有交流油泵,抽油烟风机等(3)、投入空预器主电机(4)、通知电气外围操作人员,恢复脱硫、燃料等电源机组长令巡检:投入110V、220V直流母线充电器,并测量主机大轴晃动度。巡检汇报:110V、220V直流母线充电器已正常投运,大轴晃动度变化为原始值的0.01mm。机组长令主值:立即启动顶轴油泵,切换润滑油由交流油泵供,投盘车。主值汇报机组长、机组长汇报值长:油泵已切为交流泵,盘车已正常启动。(包括密封油泵、小机油泵、引风机油泵、磨煤机油泵等,机组长汇报时可一次汇报)盘车已正常启动。值长下令:巡检、电气外围操作员检查、巡检系统和设备,启动循环水、开、闭式水、凝补水、凝结水、给水泵、空压机、燃油、工业水、定冷水系统,恢复机组相关系统、准备点火启动,并提出注意事项。巡检、电气操作员:有关人员口述检查、恢复过程,并汇报机组长。机组长汇报值长:得到各方已恢复的答复、并确认无误后,汇报值长,系统已恢复正常,具体启动条件解说员:经查明,我厂机组跳闸是由于东郊变一台主变故障,引起系统震荡,机组失步,四台机组先后跳闸,同时造成东郊变110kV母线失压,厂内110kV母线失压后,因机组启/备变全部失电而引起全厂停电。经过电网和我厂运行人员处理,目前东郊变110kV母线系统和我厂厂用已全部恢复,等待调度命令,准备启动。2.2.3机组启动值长汇报调度员:我厂110kV母线已恢复,厂用带电成功,主辅机已恢复备用,具备启动条件,请求机组启动。得到调度许可并确认锅炉、除氧器、闭式水、凝补水、凝汽器等设备水位正常、有关辅机运行正常,老厂至新厂辅汽供汽正常后值长令:(1)、启动锅炉辅机、点火(2)、通知第三污水厂开始供中水(供量控制在300t/h以内)(3)、汽机送轴封、抽真空机组长:根据以上命令,令主值进行主值:结合以上命令,汇报恢复过程(1)、安排巡检