灞桥热电厂全厂停电事故演练方案

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资源描述

大唐灞桥热电厂全厂停电事故预案演练方案地点:会议室演练方式:沙盘演练参加人员:刘宝斌王克运杨秋会苏文超刘君伟张毅陈遂林孙晓东邹晓辉樊志义朱寿辉陈胜利李勇王养学运行当值值长及值班员1组织机构1.1指挥长:刘宝斌副指挥长:王克运杨秋会苏文超刘君伟1.2演练小组组长:苏文超(演练调度)1.3演练评委:孙晓东邹晓辉王养学樊志义陈胜利李勇朱寿辉张毅陈遂林1.4演练成员:运行当值所有人员2演练内容2.1演练目的:演练全厂停电后的处理,保证机组安全稳定的停运和恢复。老厂值长:报告指挥长,老厂全体运行人员演练已经准备就绪新厂值长:报告指挥长,新厂全体运行人员演练已经准备就绪总指挥刘总宣布:大唐灞桥热电厂全厂停电反事故演练现在开始解说员宣布运行方式:1)330KV:1、2号机组、灞长东I、灞长东II运行、330KV母线双母固定联结;2)110KV:11、12号机组、灞东I、灞东II、灞东III、灞纺、0号及02号启备变运行,110KV母线双母固定联结;3)1、2号机各带250MW有功电负荷,6KV、400V厂用及直流系统正常运行方式,A、B保安变热备用。4)1、2号机A、B汽泵运行,汽泵汽源均为本机四段抽汽,电泵备用,除氧器汽源为四段抽汽。辅汽联箱工作汽源为本机冷再供,老厂生产抽汽备用。5)11、12号机组各带90MW负荷,11、12号机组带生产抽汽各100T/H,6KV、380V厂用及直流系统为正常运行方式。2.2演练程序苏主任宣布事故现象:系统冲击,1、2号机组、11、12号机组有功、无功及励磁电流突然增大,然后减小,频率急剧上升,1、2、11、12号机跳闸。110KV出线灞东Ⅰ、灞东Ⅱ、灞东Ⅲ、灞纺电流到零,110KV两条母线失压,330KV系统灞长东Ⅰ、灞长东Ⅱ出线电流到零,330KV两条母线失压,新、老厂集控正常照明消失,事故照明灯亮。2.2.1事故处理1、2号机机组长汇报值长:报告值长:1号机组跳闸,锅炉灭火,330kV双母失压、6KV、400V厂用母线、保安段母线全部失压,各辅机停转,直流事故油泵、小机直流润滑油泵、直流密封油泵联起成功。事故原因正在查找。值长:尽快查明原因2号机汇报:330kV双母失压、6KV厂用切换后母线失压,400V厂用母线、保安段母线全部失压。值长:继续监视老厂锅炉汇报:报告值长:11、12号锅炉灭火,各辅机停转。老厂汽机汇报:11、12号机跳闸,各辅机停转,直流事故油泵、直流密封油泵联起成功。老厂电气汇报:11、12号机解列,全部厂用母线失压,110kV母线失压,直流母线电压正常。老厂值长:迅速按厂用停电预案进行事故处理,保证机组、辅机安全停运。汽机专业立即打开真空破坏门,严密监视各直流油泵运行状况,注意润滑及密封油压。将所有联锁撤除,所有主、辅机盘面开关全部断开。汇报新厂值长:11、12号机组跳闸,厂用全部中断,原因正在查找。并通知供热所。新厂值长:在接到有关人员的报告后,分别下达以下命令(1)、1、2号机组厂用中断,立即按厂用停电预案进行事故处理,保证机组安全停运。立即打开真空破坏门,严密监视各直流油泵运行状况。将所有联锁撤除,所有主、辅机盘面开关全部断开。(2)、通知老厂值长1、2号机组也全停,立即按厂用停电预案进行事故处理,保证设备安全停运。(3)、汇报省调调度员:我厂1、2、11、12号机组全部跳闸,110kV、330KV母线失压,厂用电源全部中断,原因正在查找,请指示。(演习调度长:尽快查明原因,准备恢复)(4)、通知脱硫、燃运、化学:厂用电中断,将所有联锁撤除,断开所有在合闸位置的设备。要求相关值班人员通知第三污水厂、荆峪沟水库立即停止供水。(5)、电话汇报吴厂长、徐厂长、刘总、发电部、安环部吴厂长:尽快查明原因,我宣布:紧急启动全厂全停事故预案,各岗位人员立即就位,协助进行事故处理,确保设备安全停运。相关人员汇报到场情况:徐厂长、周云颻、杨秋会、陈树宽到达老厂集控,刘总、王克运、苏文超、刘君伟、侯亚萍到达新厂集控。徐厂长和相关人员及时向发电公司有关领导汇报情况老厂值长令电气:恢复跳闸开关位置,检查保护,尽快查明事故原因。并将6KV、400V母线上所有负荷开关断开,做好受电准备。老厂值长令各专业:厂用电全部中断,禁止抢合各跳闸设备,以保直流电压。撤除所有联锁,断开所有在合闸位置的开关,派人到就地检查设备。电气班长令:检查保护,查11、12号机跳闸、110KV失压原因。班长汇报值长:经检查为稳控装置动作。老厂值长汇报新厂值长:11、12号机组跳闸原因为稳控装置高频保护动作。新厂巡检汇报机组长、值长:1、2号机组跳闸原因为GIS稳控装置高频保护动作,发电机出口开关跳闸。值长汇报调度:经检查,我厂1、2、11、12号机为稳控装置高频保护动作,请求调度查明原因。并请尽快设法向我厂110KV母线供电,以便我厂恢复厂用电。演习调度:原因正在查找,做好用110KV倒送电准备。汽机主值:(1)、破坏真空停机,密切监视机组转速下降情况,严禁打开机组至高低压本扩疏水;将同步器退到零位;及时调整汽封压力和汽源,记录惰走时间。(2)、严密监视高压内缸上、下壁温差,真空到零后立即切断汽封汽源,转子静止后立即手动盘车。锅炉主值:全关锅炉省煤器入口门、排污、取样、疏水门等,闷炉,复位开关。各专业班长向值长汇报,机组停运状况新厂1、2号机组长令:(1)、令主值立即检查主机事故油泵、直流密封油泵、A、B小机事故油泵联启且油压正常,密切监视汽轮机转速下降情况;(2)、令巡检到就地手动打开真空破坏门,破坏真空紧急停机;(3)、令主值汽封倒由冷再供,机组惰走期间尽量维持汽封压力正常;(4)、令主值密切监视直流系统电压、各直流油泵电流及运行情况;(5)、令巡检关闭汽轮机主蒸汽管道、冷再、高旁后、热再管道气动疏水门前手动门;(6)、令主值机组惰走期间密切监视机组振动、轴瓦温度、汽缸温度等参数;(7)、令主值真空到零后立即切断汽封汽源,机组转速到零后,在大轴上做好标记,关闭汽轮机本体所有疏水门,采取闷缸措施;(8)、令副值注意监视有关水位、汽包壁温等。(9)、指派专人查看保护动作情况(10)、禁止断开3300kV和直流系统正常运行的开关。(11)、令巡检迅速手动关闭锅炉主给水电动门、给水旁路电动门、过热器、再热器减温水门、锅炉连排、定排、加药、取样等门,尽量减缓锅炉水位下降速度,并开启省煤器再循环门。(12)、令巡检空预器跳闸后,进行手动盘预热器。上述有关人员分别汇报执行的具体情况并复令机组长汇报值长:上述命令已执行完毕,汽轮机转速已到零,现采取闷缸处理,大轴上已做好标记,锅炉采取闷炉处理。值长令:检查并将6KV、400V母线上所有负荷开关断开,随时准备受电。机组长令:(1)、到就地检查6KV厂用段、6KV公用段、400V厂用段、保安段、照明段、公用段工作电源开关以及负荷是否跳闸,如果未跳就地手动打跳(2号机应6KV厂用应打跳备用工作电源)。(2)、监视直流段母线电压、各直流油泵运行情况。(3)、主变、厂高变、02号起备变外观检查,如果正常原地待命。有关人员分别汇报执行的具体情况并复令机组长汇报值长:主、辅机已安全停运,汽轮机速度级上下壁温差17℃,在允许范围内,汽包内还有可见水位,空预器已安排手动盘车,电气母线已腾空,具备受电条件。值长令:加强对直流母线电压以及各直流油泵运行工况的监视,等待受电。解说员:经过30分钟紧张的工作,我厂1、2、11、12号机组已经平稳的停了下来,1、2号机组由于顶轴油泵失电,不能电动连续盘车,已采取闷缸措施,11、12号机组在手动盘车,锅炉全部疏放水已关闭,脱硫、燃运、化学水处理也全部平稳停止运行,没有发生设备损坏。目前正在等待调度查明原因,等待命令准备恢复。2.2.2系统恢复调度令:事故原因已查清,由于东郊变故障、全站失压造成,令灞厂断开110KV四条出线及330KV两条出线开关,现故障点已隔离,东郊变已恢复供电,东灞Ⅰ线已带电,可以恢复110kV母线运行。新厂值长向老厂值长传达调度命令,并令老厂值长组织恢复110kV母线运行。值长令:电气合上1235灞东Ⅰ线开关,向110kV母线受电。电气班长令值班员迅速操作,完毕后汇报值长110KV母线带电成功。老厂值长立即汇报新厂值长110kV母线已带电。值长令:立即恢复老厂厂用电。电气班长令:主值合上1101开关,0号起备变带电成功后,分别合上6KV厂6011A、厂6011B、厂6012A、厂6012B开关,恢复6KV厂用11A、11B、12A、12B母线电压。恢复380V系统供电。电气主值:厂用6KV、380V系统全部恢复供电,恢复直流充电器。汽机班长令:启动盘车,将直流油泵全部倒为交流运行。相关人员执行完后汇报。新厂值长接到110KV母线已恢复通知后令机组长:立即加运02号启备变,恢复1、2号机6KV母线供电。机组长:通知巡检注意02号起备变带电,主值合上1102开关。主值、巡检执行完后复令。机组长令:合上6KV厂用1A、1B、2A、2B段备用电源开关,然后依次恢复照明段、厂用段、保安段、公用段、6KV公用段、翻车机段、除尘段、脱硫段、输煤段。主值回令:合上6KV厂用1A、1B、2A、2B段备用电源开关,母线带电成功;合上照明变高低压开关照明段带电成功,(现场已恢复正常照明),同样方法厂用段、保安段、公用段、6KV公用段、翻车机段、除尘段、脱硫段、输煤段均已带电成功。机组长令:将主机事故油泵、直流密封油泵、A、B小机事故油泵由直流泵倒至交流泵供电;巡检去保安段检查各直流充电器供电情况。主值、巡检执行完后复令。机组长回令:1、2号机厂用及公用厂用系统已经恢复。值长令:启动供油泵,向全厂供燃油。2号机组长与油库联系后令2号机组副值:启动1、3号燃油泵,调整燃油压力至1.5Mpa。2.2.3机组启动值长汇报省调调度员:(1)、我厂110kV母线已恢复,厂用带电成功,主辅机已恢复备用,具备启动条件,请求两台机组启动。并按调度命令恢复110KV系统其它三条出线运行,通过灞长东I线向330KV母线带电,恢复330KV系统母线运行,再恢复灞长东Ⅱ线运行。(2)、得到调度同意后通知老厂值长立即恢复启动11、12号机组,新厂做好启动准备,待老厂生产抽汽恢复后立即启动1、2号机组。2.2.3.1老厂机组启动:值长令:经调度同意后,各专业派人检查#12机组设备,启动#12机组辅助设备、点火,汽机按黑启动方案开机。锅炉班长:下令恢复系统,达到点火条件(1)恢复油系统与压缩空气系统运行,检查水位正常,启动风机准备点火。(2)就地检查暖汽包蒸汽冷却与高除汽平衡管。主值及副值分别汇报执行情况并复令。汽机班长令:恢复公用系统,机组恢复到极热态开机准备状态。(1)恢复循环水、工业水、冷却水、给水等系统(2)及时调整水塔及水池水位,联系化学供水。主、副值及巡检:执行完后汇报班长,已做好热态开机准备。锅炉班长汇报值长:条件具备,可以点火,得到同意后点炉。锅炉班长令:使用A层空气雾化油枪点火。然后投入微油点火装置并启动乙磨,升温升压至热态冲转参数。各岗位执行完后复令。值长令:向12号机送汽封,抽真空,做好开机准备。汽机班长令:先送汽封,后抽真空主值:(1)当锅炉汽压达到6MPa以上,向12号机高压缸前汽封先送新蒸汽,再用高除汽平衡蒸汽送汽封,然后用高除汽平衡蒸汽启动主抽。联系锅炉开大至#12连续排污扩容器排污门。当连排有水位显示时,根据连排水位关小12号连排水位调节门。(2)当高除汽平衡压力低于0.5MPa时,安排专人在就地关小12号高除汽平衡门及12号连排水位调节门,调整保持高除汽平衡压力在0.5~0.7MPa,尽量保持高除汽平衡母管压力稳定,严防发生水击事故。汽机班长汇报值长:12号机已具备冲转条件,可以冲转。值长令:冲动12号机。汽机班长令:按热态开机要求调整好各项参数,并在盘前投入主汽温度10分钟下降50℃跳机保护,进行挂闸冲转。主值:挂闸冲转12号机,巡检在就地检查。冲转过程中严密监视机组振动、轴向位移等参数,机组升速过程中就地检查无异常。定速3000rpm后汇报班长。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