桩基处理方案

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桩基处理方案一、工程概况本工程为盛基国际广场工程,包括1#、2#、3#住宅楼、1#商务酒店、2#办公楼、3#公寓楼、地下车库及附属工程。本工程位于济宁市太白西路南侧,新华路西侧,电厂北路东侧。1#3#住宅楼地下一层,地上二十一层。2#住宅楼地下一层,地上二十三层。1#商务酒店、3#公寓楼地下一层,地上十六层。2#办公楼地下一层,地上十八层。本工程以一层建筑地面标高为±0.000,±0.000对应绝对标高为37.40,本工程主楼嵌固于地下室顶板。结构形式:1#、2#、3#住宅楼为剪力墙结构,桩筏基础。1#商务酒店、2#办公楼、3#公寓楼框剪结构,桩筏基础。灌注桩以第十层粘土层为桩端持力层,筏板持力层为第六层粉质粘土。二、地基基础本工程桩基础成孔工艺采用水下钻孔灌注桩。1#、2#、3#住宅楼桩径500mm,桩长L=21米,1#、2#、3#住宅楼桩数均为n=259,桩端持力层为第十层粘土层,桩顶标高-6.100。1#商务酒店、2#办公楼、3#公寓楼桩径500mm,桩长L=24米,桩数均为n=209,桩端持力层为第十层粘土层,桩顶标高-6.100。三、桩基工程施工概况本工程2012年下半年完成桩基工程。2013年1月清运桩间土,清理桩头,桩基高低应变检测。施工单位清理桩头、应变检测发现桩基工程存在以下质量缺陷:1、多数桩顶预留钢筋锚固长度不足;部分竖向钢筋分布不均匀;个别桩身钢筋保护层偏小或偏大。2、个别桩身位移较大,有桩身位移超出筏板边界现象。3、桩顶按设计标高清理完成后,部分桩顶混凝土强度不足或加渣较多。4、个别桩身在浅层有断桩现象。5、截桩头对钢筋破坏较大,有竖向钢筋被弯扭折断现象。桩基工程质量缺陷数量统计如下:需钢筋接长的桩数量:396个,钢筋接长时桩身需下挖(平均开挖深度约0.5米)的桩数量:109个,桩顶混凝土严重不足的桩数:32个。桩身位移超出筏板的桩数2个。四、桩基工程质量缺陷处理意见组织设计单位、建设单位、监理单位、桩基施工单位等相关单位成立专家小组,勘察现场,分析试验检测数据和现场检测数据。专家小组共同讨论,制定处理方案。专家小组指定有能力的施工队伍负责既定施工处理方案的实施执行。专家小组及监理单位负责施工监督监理工作。处理工作完成后,专家小组对此工作组织验收,必要时向试验检测机构提出相关检测申请。专家小组(及试验检测机构)认可此处理工作后,方能进行下一项工作开展进行。此处理方案及施工、监督工作应形成相关工程技术资料,列入工程管理资料。附:青岛新华友建工集团济宁盛基广场项目部制定桩基处理意见。青岛新华友建工集团济宁盛基广场项目部2013-3-3桩基处理方案对于本工程桩基质量缺陷问题,施工单位技术处及项目部共同研究,提出以下处理意见:一、桩基质量缺陷原因分析经施工单位技术处及项目部勘查现场,咨询相关施工过程及桩基试验情况,共同研究,初步认为造成桩基质量缺陷的主要原因如下:1、桩基施工单位在施工过程中无钢筋安装标高控制保证措施,导致预制钢筋笼下沉,造成钢筋锚固长度不足。2、预制钢筋笼吊装安装时缺乏保护措施,生拉硬拽,对预制钢筋笼整体性造成损伤破坏,以致桩身竖向钢筋分布不均或保护层不足。3、施工过程中控制不严格,桩机桩头对点不准或无法明确对点,盲目施工,造成桩身位移。4、桩身混凝土灌注时,翻浆量不够,未能将桩身顶端砂浆泥浆完全排出,造成桩顶夹渣或强度不足。钢筋笼吊装夹带渣土进孔,造成桩顶夹渣。5、浅层断桩现象在2#办公楼出现一处,可能原因为浅层夹渣或者桩间土挖除时对桩身扰动所致。需人工开挖后确定。二、处理方案1、施工准备机具准备:电动风锤,手持切割机,电焊机,手锤,铁锹,铁锨等。Q220型反铲挖掘机,T5运输车辆。技术准备:现场勘察,明确每处桩处理工艺,安排专业技术员现场指导施工。严格按照既定方案执行施工及验收工作。准确记录施工过程及验收情况,形成相关工程技术资料。2、施工工艺1)桩顶钢筋锚固长度不足,处理方案:人工挖除桩身周边土方,每边宽出桩身200mm,深度低于钢筋顶端240mm。土方开挖后坑内余土清理干净,表层不得有浮土及明显突出部位,桩身粘土清理干净。电动风锤刻除上部素混凝土,高度至钢筋顶端以下90mm。桩顶面刻除后不得有松动沙石,并且平整坚实。采用桩身同规格钢材对钢筋接长,接长长度满足筏板内锚固要求。钢筋连接采用双面焊连接,焊缝长度不小于98mm,焊接质量合格。充分湿润桩顶,桩顶刷水泥素浆,C40混凝土灌注开挖坑,高度至原设计高度。混凝土必须振捣密实,并不得加渣。混凝土浇筑后必须充分养护。2)桩身钢筋保护层偏小,处理方案:人工挖除桩身周边土方,每边宽出桩身200mm,深度低于钢筋探测保护层厚度满足设计要求位置150mm。土方开挖后坑内余土清理干净,表层不得有浮土及明显突出部位,桩身粘土清理干净。电动风锤刻除上部素混凝土,高度至钢筋探测保护层厚度满足设计要求位置。桩顶面刻除后不得有松动沙石,并且平整坚实。整理钢筋、箍筋,绑扎牢固。充分湿润桩顶,桩顶刷水泥素浆,C40混凝土灌注开挖坑,高度至原设计高度。混凝土必须振捣密实,并不得加渣。混凝土浇筑后必须充分养护。3)桩身位移超出筏板边界,处理方案:此位置筏板局部加大矩形外跨,周边宽出桩边500mm。原设计筏板钢筋延伸至外跨边缘,端部锚固同原筏板钢筋。加大矩形外跨混凝土同筏板。4)桩顶混凝土强度不足或加渣较多,处理方案:人工挖除桩身周边土方,每边宽出桩身200mm,深度低于混凝土强度满足设计要求位置150mm。土方开挖后坑内余土清理干净,表层不得有浮土及明显突出部位,桩身粘土清理干净。电动风锤刻除上部素混凝土。桩顶面刻除后不得有松动沙石,并且平整坚实。整理钢筋。充分湿润桩顶,桩顶刷水泥素浆,C40混凝土灌注开挖坑,高度至原设计高度。混凝土必须振捣密实,并不得加渣。混凝土浇筑后必须充分养护。5)可能桩身在浅层有断桩,处理方案:人工挖除桩身周边土方,每边宽出桩身200mm,深度至探测可能断桩位置,约1.2米。待开挖后现场勘查确定处理方案。三、垃圾清运开挖土方及破碎混凝土吊装至基槽坡道下,集中装车外运。

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