数控维修专讲--自动运行的故障维修40例一

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数控维修专讲--自动运行的故障维修40例一第七课自动运行的故障维修40例1.FANUC系统故障维修10例例161.“循环起动”灯不灭的故障维修故障现象:某配套FANUC6M的立式加工中心,在执行程序时出现仅执行程序中的第一移动指令,此后“循环起动”灯一直亮,但不执行下一段。分析及处理过程:由于机废能执行程序,证明机废的控制信号、检测信号状态均正常,机废故障的原因是定位无法完成所造成的。检查系统诊断参数发现,该机废停止时的位置跟随误差(DGN800~803)中的X轴值较大,使机床无法到达规定的定位范围内,重新调整伺服驱动的漂移电位器,使X停止时位置跟随误差值回到“0”左右,机床即可正常工作。例162.工作方式未选定引起的故障维修故障现象:某配套FANUCllM系统的卧式加工中心,机床手动、回参考点动作均正确,在MDI方式下执行程序正确,但在自动(MEM)方式下却无法执行自动加工。分析与处理过程:由于机床手动、回参考点、MDI运行均正常,可以确认系统、驱动器工作正常,CNC参数设定应无问题。机床在MDI方式下运行正常,但MEM方式不运行,其故障原因一般与系统的操作方式选择有关。通过CNC状态诊断确认,故障原因是MEM工作方式未选定;检查机床操作面板上的操作方式选择开关,发现该开关连线脱落:重新连接后,机床恢复正常工作。例163.“循环起动”信号不良引起的故障维修故障现象:某配套FANUCllM系统的卧式加工中心,机床手动、回参考点动作均正确,但MDI、MEM方式下,程序不能正常运行。分析与处理过程:由于机床手动、回参考点动作正常,故可以确认系统、驱动器工作正常:由于机床在MDI、MEM方式下均不能自动运行程序,因此故障原因应与系统的方式选择、循环起动信号有关。利用系统的诊断功能,逐一检查以上信号的状态,发现方式选择开关正确,但按下“循环起动”按钮后,系统无输入信号,由此确认,故障是由于系统的“循环起动”信号不良引起的。进一步检查发现,该按钮损坏;更换按钮后,机床恢复正常。例164.G01/G02/G03指令无法执行的故障维修故障现象:某配套FANUCPM0的数控磨床,在使用中发现当执行G01/G02/G03指令时,机床不运动,但执行G00及手动时,机床一切正常。分析及处理过程:由于该机床在手动及执行G00时动作正常,而G01、G02、G03执行的是编程的F值(进给速度),因此可能的原因是F为零或进给倍率为0%;经检查发现F值与进给倍率均正确。再进一步分析,由于PM0为车床用的CNC,在车床上开机默认代码一般选择G99(主轴每转进给),由于在磨床上无主轴编码器,因此不可能执行主轴每转进给;更改程序后机床即恢复正常。例165.主轴定位后自动无法进行的故障维修故障现象:某配套FANUC0M的立式加工中心,在执行自动换刀指令时,主轴完成定位(M19)后,程序不再执行。分析及处理过程:该机床出现故障后再关机即可恢复正常,执行不含M19指令的程序段,机床即正常运行。因此可以判断,故障是由M19主轴定向准停引起的,即M19指令无执行完回答(FIN)信号。检查M19状态时,发现定位位置正确,而且主轴亦有相应的保持力矩,因此可以排除主轴定位本身的动作不正常。对照机床电气原理图检查,该机床为了提高换刀可靠性,设置了主轴定位到位无触点开关,故障原因是该开关损坏,引起了M19回答(FIN)信号不能产生而造成的,更换开关后机床恢复正常。例166.进给速度与编程值不符的故障维修故障现象:某配套FANUC0T系统的数控车床,在自动运行过程中,发现机床进给与编程值不符,且调节进给倍率开关无法改变进给速度。分析与处理过程:由于机床在手动方式、回参考点方式下工作正常,故可以基本排除系统与驱动系统的故障。引起进给与编程值不符,且调节进给倍率开关无法改变的原因有以下几种:①机床参数设定错误。②进给倍率开关连接不良。③机床“程序控制”方式选择不当。检查系统与进给速度有关的参数设定正确;利用诊断页面检查进给倍率开关信号正确。因此故障原因应与机床“程序控制”方式选择不当有关。进一步利用诊断页面,检查机床的程序控制信号,发现CRT上的“DRY”显示始终存在,系统的“试运行”输入信号始终为“1”系统将程序指令中的F代码忽略,机床始终以“试运行”速度运行。取消“试运行”信号后,机床恢复正常。注意:在正常情况下,“试运行”一般都设置有指示灯,CRT亦显示“DRY”状态,以提示操作者注意。但在本机床上由于指示灯损坏,操作者未注意CRT上的“DRY”显示,造成了简单的故障不能得到及时解决。例167.定位不稳定的故障维修故障现象:某配套FANUC0TD系统的数控镗床,在加工过程中,发现Y轴尺寸每次都向下增加,导致工件的报废,但NC及伺服系统无报警。分析与处理过程:为了分析故障原因,在手动增量进给方式下移动机床,利用百分表测量实际运动距离。经检查发现,当机床向下运动时,实际运动距离与正常指令值完全一致;但Y轴向上运动时,实际运动距离与正常指令值不符,且移动值总是小于指令值。为了区分故障部位,维修时对机床做了如下试验:①在Y轴伺服电动机输出轴端利用记号笔作上位置标记。②在手动增量进给方式下,向下移动机床Y轴一个螺距。③在手动增量进给方式下,向上移动机床Y轴一个螺距。经以上试验发现,Y轴伺服电动机输出轴在向上或向下运动的过程中均回到标记位置,但实际工作台上的百分表却反映出向上时运动不到一个螺距。根据以上试验,可以确认故障是由于机械传动系统的连接不良引起的。进一步检查发现该Y轴的联轴器松动,但在Y轴向下时,由于自重,需要的运动转矩小,因此实际位置尺寸可以基本正确;而向上运动时,需要的运动转矩大,引起了联轴器打滑,以至于实际位置尺寸小于指令值。在自动加工时由于Y轴的不断上下,误差不断积累,导致在加工过程中,发现Y轴尺寸每次都向下增加。重新固定联轴器后,机床恢复正常。例168.刀补值无法输入的故障维修故障现象:某配套FANUC0T-MATE的数控机床,在程序编辑、数据输入的过程中,发现刀补值无法输入系统。分析与处理过程:虽然刀具补偿是数控系统的选择功能,但通常情况下,此功能在几乎全部机床上都应具备。在选择功能具备的情况下,刀补值无法输入与参数PRM729有关;该参数是机床所使用的刀具补偿值范围,为了充分发挥系统功能,通常应设定为最大值。如此值设定为“0”,则认为系统不使用刀补功能。在本机床上,经检查,发现参数PRM729被设定为“0”,使刀补值无法输入。更改参数后,刀补值可以正常输入。例169.运动指令不能执行的故障维修故障现象:某配套FANUC0T系统的数控车床,在自动加工时,按下“循环起动”键,程序中的M、S、T指令正常执行,但运动指令不执行。分析与处理过程:分析故障原因,由于程序中的M、S、T指令正常执行,机床手动、回参考点工作正常,证明系统、驱动器工作均正常。引起运动指令不执行的原因一般有以下几种:①系统的“进给保持”信号生效。②轴的“进给倍率”为零。③坐标轴的“互锁”信号生效。经检查,本机床的“进给保持”信号、“进给倍率”均正确,因此产生问题的原因与坐标轴的“互锁”信号有关。通过诊断功能,检查系统坐标轴的“互锁”信号,发现此信号为“0”。进一步检查机床的PLC程序设计,发现引起坐标轴“互锁”的原因是刀架不到位;重新调整刀架位置后,机床恢复正常。例170.外圆时加工表面粗糙的故障维修故障现象:某配套FANUC0-TD系统的数控车床,车削外圆时加工表面粗糙,机床进给运动存在爬行现象。分析与处理过程:引起数控机床进给爬行的原因很多,机械传动系统的安装、调整不良,导轨润滑不良,系统、驱动器的参数设定不当都可能引起进给爬行。检查本机床的机械传动系统,导轨润滑系统,以及数控系统、驱动器的参数设定均正确,手动转动X、Z轴的丝杠,转动轻松,可以排除机械部分的故障原因。而且机床在手动任意速度运动坐标轴时,进给平稳、无爬行,因此亦可以排除数控系统、驱动器参数设定不当的故障原因。根据以上判断,可以确认故障仅存在于机床的自动运行中,分析自动与手动运动的区别,两者只是进给速度的指令方式有所不同,因此可以基本确定故障与机床的进给速度指令方式有关。进一步检查CNC设定,发现该机床默认的是主轴每转进给方式,程序中亦采用G99(每转进给)编程。在这种进给方式下,进给速度与主轴的位置检测系统有关,当主轴位置检测输入信号不良时,容易引起进给运动的爬行。为了验证,将程序中的进给方式改变为每分进给指令(G98),经试验发现进给爬行现象消失,加工零件合格。由此确认故障是由于主轴编码器不良引起的:更换编码器后,机床恢复正常工作。

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