无填料雾化冷却塔在焦化厂的应用

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无填料雾化冷却塔在焦化厂的应用尹维权(酒钢技术中心煤化工研究所,嘉峪关735100)酒钢焦化厂的煤气初冷水、终冷水及循环水均采用填料冷却塔进行冷却,所用填料大部分为玻璃钢填料,还有少部分为PVC填料。冷却塔普遍存在填料老化变形、冷却水分布不均匀、冷却效果逐年变差、填料碎片堵塞等问题,增加了新水消耗,影响了煤气冷却效果。无填料雾化冷却塔技术在我厂的成功应用,使冷却水水温下降了2~5℃,提高了冷却效果,降低了水耗和电耗,获得了较好的经济效益。1无填料雾化冷却塔和填料塔的结构区别(1)无填料雾化冷却塔采用了防堵型高效喷雾装置,以取代填料塔的填料和布水装置,使整塔几乎成为一个空塔,结构简单。(2)无填料雾化冷却塔在取消填料和布水装置后,将高效喷雾装置安装在进风道上方,水的喷射方向与轴流风机抽吸的冷水同向,冷却水与空气接触有顺流、逆流和悬浮三个过程,冷却也有顺流冷却、逆流冷却和悬浮冷却三个过程,而填料冷却塔只有逆流冷却一个过程。(3)无填料雾化冷却塔是通过高效喷雾装置将水喷成雾状,使空气和水的微粒均匀接触,提高了冷却面积,而填料冷却塔是将水分布在填料上,以膜状与空气接触。(4)因取消了填料,塔体载荷大为减小,减少了填料支承设施,土建结构也可简化。2无填料雾化冷却塔的冷却原理(1)提高了冷空气量与冷却水量的比值。冷却塔取消填料后,系统阻力可下降50%以上,轴流风机的风量可增至填料塔的120%以上,气水比可提高25%。(2)增大了冷空气和水接触的比表面积。冷却水通过喷嘴喷射为雾粒,比表面积要比被填料分散的膜状大5%以上,并可迅速将雾化流的潜热带走。(3)延长了空气和水的接触时间。冷却水呈雾状,且在塔内有顺流、逆流和悬浮三个冷却过程,水在塔内的停留时间大大延长,充分保证了冷空气和水的交换时间。无填料雾化冷却塔改善了冷空气与冷却水的比值(气水比)、冷空气与水接触的比表面积和冷却时间等3个冷却要素,克服了填料冷却塔的不足,使冷却效果更好,运行费用更低。3无填料雾化冷却塔的特点(1)冷却效果优异。在同样条件下,无填料冷却塔的冷却水温度可比填料塔冷却水温度下降2~3℃,冷却效果明显优于填料塔。(2)节能效果明显。在冷却水量与风量相同时,由于无填料冷却塔的阻力可下降50%以上,风机电流可下降至70%左右。(3)使用寿命长。一般的填料冷却塔3~4年就需更换一次新填料,而无填料冷却塔寿命可长达15年以上。消除了清洗更换填料的费用,节约生产成本。(4)节约水资源。无填料雾化冷却塔采用专用的防飘水收水器,可防止飞水现象的发生,避免了水的损失。4改造效果2006年9月至2007年8月,我们依次对16台初冷水、终冷水及循环水填料冷却塔进行了无填料改造,拆除原塔内填料、填料支架和布水系统中的喷头和无关的结构,保留原布水管道,在上面安装收水器支架及收水器,在原填料支架的平面上安装新的布水系统及喷雾装置,每条布水管道上均匀安装7组喷雾装置,每组喷雾装置安装4个喷嘴。一台填料冷却塔的改造周期在15天左右,投资省,工期短,施工方便。自无填料雾化冷却塔投产以来,运行稳定,喷头无堵塞,冷却水温下降了2~5℃,煤气冷却及油冷却温度均明显下降,取得了良好的经济效益和社会效益。

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