气影响井对管杆偏磨的影响

整理文档很辛苦,赏杯茶钱您下走!

免费阅读已结束,点击下载阅读编辑剩下 ...

阅读已结束,您可以下载文档离线阅读编辑

资源描述

1气影响井对管杆偏磨的影响【摘要】本文针对不同沉没度抽油机井使用放气阀后存在的弊端,以及目前存在的主要问题,分析套管气与管、杆偏磨之间的关系,摸索出在不同沉没度下抽油机井放气的管理办法,对提高油田整体开发效果及节约作业成本上有一定的参考价值。主题词:偏磨低沉没度气影响放气管理办法一、低沉没度抽油机井在生产过程中存在的主要问题问题主要表现为:功图显示气体影响或供液不足井管杆偏磨严重近几年,我队气影响及供液不足井数呈现出逐年上升的趋势。与2008年对比气影响及供液不足井井数由29口上升到目前的48口,所占的开井比例由47.5%上升到59.3%。上升了11.8个百分点。我队生产井没有安装套压表,导致套压监测不及时,造成部分井套压不稳。套压较低时,原油严重脱气,导致井筒温度降低,管、杆偏磨严重。套压过高又容易产生气锁现象。针对上述存在的主要问题,2009年我们对这些问题进行了深入探讨,选择了具有代表性的井做了很多试验,收集了大量数据,并展开分析,积极摸索气影响及供液不足井套管气控制范围,取得了一些初步的认识。二、抽油机井气影响、供液不足现状分析2不同沉没度区间气影响及供液不足井现状调查表表一沉没度区间(m)平均动液面(m)平均泵效(%)气影响井数(口)供液不足井数(口)平均泵径(mm)备注0-501398.726.315203650-2001210.938.9739200-5001008.940.9542≧500689.741.5148合计1077.136.9282041从表一可以看出不同沉没度区间气影响井数是不同的,气体影响的程度也不同。沉没度越低,气影响井数越多,气体影响越为严重。0-50m沉没度区间有气影响井15口,供液不足井20口。沉没度越高,气影响井数越少,气体影响程度越小。因此,对气影响井管理应遵循沉没度不同,套压控制范围也不相同的规律。三、不同沉没度气影响井管、杆偏磨趋势分析我队1-10月份共计作业井24口,其中偏磨19口,占作业井的79.2%。作业现场发现管、杆偏磨的19口井在作业前正常生产时功图显示为气体影响或供液不足的有14口,占偏磨作业井总数的73.6%。(一)不同沉没度区间气影响井杆管偏磨统计情况不同沉没度区间偏磨作业井情况统计表表二沉没度区间(m)偏磨井数(口)总井数(口)偏磨井占总井的百分比(%)备注≥5001195.3500-20031520.0200-5031421.40-50123336.4合计198123.53从表二结果可以看出,气影响井对管、杆偏磨的影响较大,沉没度越低,气体影响越严重,管、杆偏磨的机率也越大。沉没度在0-50m之间时,偏磨井发生率达到36.4%,是发生偏磨井机率最高的。(二)气体影响抽油机井管、杆偏磨的机理当沉没度较低时,沉没压力较低,原油容易脱气而且导致井筒内温度降低,使采出液在泵的吸入部分,甚至在泵筒及井筒内析蜡。同时因脱气后有大量轻质成分析出,采出液的粘度逐渐上升,增大抽油杆柱运行的粘滞阻力,从而使抽油杆柱下行程受到的阻力急剧增加,使抽油杆产生弯曲造成偏磨。因此,气体影响井在放套管气时,套压不能控制过低,尤其是沉没度较低、气体影响较大的井更加需要注意。因此,加强抽油机井措施方案设计,合理选择泵径,使抽油井在合理沉没度下工作,从根源上减少低沉没度气体影响井数,是治理管、杆偏磨的首要措施。四、不同沉没度气影响井采取的措施及效果(一)没度井放套管气对减轻气影响效果不佳为了证实沉没度在0-200m之间气体影响井,放套管气对减轻其气体影响的作用及效果,我们优选了龙33-13井做了放气实验。在同一天不同时间放气稳定后连续测得三个功图如下:11111111111111114从连续测得的功图结果看,随着套压不断降低,最大载荷逐渐增大,最小载荷逐渐减小。判断放套管气对减轻气体影响的作用不明显。(二)合理匹配地面抽汲参数,减轻气体影响截止目前,针对沉没度在0-50m之间的气影响井,放套管气效果不好的情况,调小参数5口井,均采用长冲程,慢冲次的方法,使油气进入泵筒前有较长分离时间,减少进入泵筒内的气体,取得了较好效果。从根本上解决了气体对泵况的影响,管、杆由严重偏磨转为不偏磨,同时提高了抽油泵泵效。以龙37-15和龙33-17两口井为例,从以下的对比功图可以清楚的看出:调小参数后气体对泵效影响程度得到了较好的控制,并且有效减轻管、杆偏磨。1.6Mpa1.0Mpa0.6Mpa井名:龙33-13日期:2009.05.1015:20:02井名:龙33-13日期:2009.05.1015:21:50井名:龙33-13日期:2009.05.1015:23:415(三)校对防冲距,减少余隙容积、提高泵效减轻气体影响例举2口具有代表性的井:龙29-15和龙25-19,这2口井沉没度在200-500m之间,通过防冲距计算公式判断,这2口井防冲距偏大,针对这个现象,我们对这2口井的防冲距进行重新校对,并经过现场测量发现泵效有所提高,气体影响也得到了改善。井名:龙37-15日期:2009.03.2415:23:41井名:龙37-15日期:2009.03.2715:23:41井名:龙33-17日期:2009.04.0915:23:41井名:龙33-17日期:2009.04.1210:23:536五、不同沉没度气体影响井放气管理办法及几点认识(一)气体影响井放气管理办法凡是功图为气体影响的井必须及时录取准确的套压值,地面参数遵循长冲程,慢冲次的原则。1、(0—50m)沉没度气影响井(1)、利用套管放气阀将套压控制在0.4—0.6MPa之间,并应采取连续放气的方法。(2)、要合理匹配地面参数,坚持长冲程、慢冲次原则。参数最小后仍解决不了问题的,可以作业时下调一级泵径或加深泵井名:龙29-15日期:2009.07.0710:23:53井名:龙29-15日期:2009.07.0714:21:46井名:龙25-19日期:2009.03.0914:21:46井名:龙25-19日期:2009.03.0914:58:317挂。(3)、提高与其连通注水井的注水强度,并采取适当措施,有效提高油井供液能力。2、(50m—200m)沉没度气影响井套压应当控制在0.5-1.0MPa之间较为合理。3、(200m—500m)沉没度气影响井(1)、合理校对防冲距,减小泵内余隙体积,才能有效减轻气体对泵效的影响。(2)、一定要保持稳定的套压和沉没度进行生产。套压应当控制在1.0-1.2MPa之间较为合理。4、500m以上沉没度气影响井此类井应采取定期放气的方法,关闭套管放气阀,使油、气同时被泵采出,由于沉没度较高,气体对泵效的影响不十分明显,套压应控制在1.2-1.6MPa之间,这样既可以将动液面压下去又可以防止长期放气时油套环形空间严重结蜡。(二)几点认识:1、单纯放气对减轻油井气体影响程度效果不明显。2、沉没度在0-50m的气影响井为了有效防止管、杆偏磨。要采取以下方法:一是要合理匹配地面参数,坚持长冲程、慢冲次原则;二是提高与其连通注水井的注水强度,提高油井供液能力。3、沉没度在50-500m的气影响井,放套管气时一定要慎重,要合理控制套压,防止套压过低,导致管柱结蜡严重,造成管、8杆偏磨。只有合理校对防冲距,才能有效减轻气体对泵效影响。4、对于沉没度大于500m的气影响井,应采取定期放气的方法,将套压控制在1.2-1.6MPa之间。

1 / 8
下载文档,编辑使用

©2015-2020 m.777doc.com 三七文档.

备案号:鲁ICP备2024069028号-1 客服联系 QQ:2149211541

×
保存成功