国外一些大的经销商收到货后都要重新检验,表面硬度达不到要求的,将会作退货处理,给企业带来极大损失;此外,机床床身进入表面淬火工序后,除了磨削,其它工序已全部结束,这时床身报废也将给企业造成损失。为此,笔者对床身导轨表面应用超音频淬火工艺进行了一些试验研究。试验条件:采用高频感应加热淬火工艺;GGC80-0.3真空管式高频感应加热电源装置,输入容量160kVA,输出功率80kW,工作频率30~40kHz,自制移动式(无级变速)淬火机床,淬火时感应器不动,工件移动。试验工件:回转直径660mm的卧式车床床身,加工工件长度为3000mm,导轨截面积9600mm2,材料为HT300;回转直径410mm的卧式车床床身,加工工件长度为1500mm,导轨截面积6200mm2,材料为HT250。1表面淬火质量控制主要项目主要包括:表面硬度、有效硬化层深度、床身表面淬火后的变形量(凹陷)、表面是否有微裂纹或局部熔化现象。2淬火工艺参数对有效硬化层、硬度和变形量的影响硬化层深度应是导轨表面淬火的关键。初试时采用了较慢的淬火移动速度。试验工艺和结果如所示。虽然表面硬度和淬硬深度都达到要求,但发现导轨表面有极细状的微裂纹。同时导轨变形严重,最大变形量达2.6mm。导轨磨削后,导轨前端和尾部的表面硬度明显降低。经过分析发现,微裂纹和导轨变形都可能是移动速度过慢引起的。为此,采取了几种移动速度进行对比试验,试验工艺参数及结果如表2所示。按案将移动速度改变后,表面淬火硬度变化较小;同时淬火移动达到一定速度时,导轨表面也不再出现裂纹现象。但随着导轨变形量(凹陷)的减小,淬硬层的深度也随之变小,仍不能保证床身磨削后导轨有效淬硬层超过1.2mm。3床身精刨时,加压处理对导轨变形的影响床身的刚性对变形也有较大的影响,但增加结构刚性,将显著增加铸件的重量,大大增加机床成本;为了保证床身在淬火后,变形量(凹陷)较小,我们在床身进行精刨前,对床身中部加压,精刨后释放压力,使导轨中部反弹而凸起,使床身最终变形(凹陷)减小。通过以上改进,选择适当的工艺参数对导轨表面进行淬火,床身磨削后的有效硬化层深度和表面硬度均能达到要求。4导轨表面淬火后与磨削后硬度值的变化规律表,导轨表面淬火后与磨削后硬度值的对比,从表中可以看出在较低硬度值时,淬火后与磨削后硬度值的差别较小,但硬度值超过40HRC时,硬度值增加较快。知道这一规律后,很容易对淬火后导轨硬度是否合格作出判断。5铸件化学成分对淬火硬度、淬火有效硬化层和导轨变形量的影响从表5可以看出,随着化学成分中w(Mn)量的增加和抗拉强度的提高,表面硬度、硬化层深度明显增加,但对变形量的影响较小。这说明提高铸件牌号,有利于表面淬火质量的控制。6床身导轨表面缺陷的修补外销产品都是按客户的订单进行生产,要求生产周期短。尺寸较长的床身在铸造过程中难免有一些气孔、砂眼等缺陷,有很多是在精刨时才被发现,还有部分是在淬火或磨削后才被发现,并且70%以上的缺陷集中在导轨表面,这就需要对缺陷进行修补。每修补1台床身节约成本约1000~3000元。(1)锥销镶补锥销修补无论怎么精确,在导轨表面淬火后,由于内外热胀冷缩的原因,导轨磨削后,将在锥销周边形成一圈明显的暗印;如在淬火后处理,由于表面硬度太高,钻孔非常困难。此法不适用于机床导轨面的修补。(2)电弧焊用镍基铸铁焊条Z308按相应工艺进行焊补,焊层与焊层之间停顿冷却至60℃以下,使焊补区较少产生气孔和裂纹,机械加工性良好,结合强度高、无脱落现象,但由于焊条中含有大量的镍元素,焊补区颜色与母材有很大区别,呈白亮感,客户难以接受,只能用于非导轨面修补。(3)气焊按风焊工艺执行,缺陷处清理干净,并将导轨面预热至150℃以上,完成初步铸铁焊粉的喷涂后,将喷涂面加热至900~1200℃以上,用蘸有铸铁焊粉的铸棒熔化后形成平整的平面。铸棒直径约10mm左右,在浇注床身时同时浇注铸棒,保证二者化学成分一致。由于预热及加热时间长,工件受热面积较大,易产生较大热应力,应做好保温措施,降低应力。这种方法适用于导轨精刨后、淬火后或磨削后的修补,修补的面积可大可小。修补后焊补区与母材颜色肉眼看不见区别。但可能由于应力增大,修补处只能进行一次淬火,不能重淬火,重淬火约有60%以上的铸件会产生裂纹。7结论(1)用超音频淬火机床导轨面,移动速度是关键,应根据导轨截面积的大小,合理选择移动速度,保证较深的淬硬层,不产生微裂纹,同时变形量较小。(2)在精刨时对床身加压,是减小其变形量的有效方法,可以降低导轨磨削量,最大程度保证有效硬化层深度。(3)掌握淬火后、磨削后硬度变化规律,可以大大提高检验准确性;床身尽可能采用较高牌号铸铁。(4)选择合适的铸件修补方法,不仅缩短生产周期,节约生产成本;在降低能源消耗方面也具有现实的意义。