统筹兼顾科学管理有效提升十区工况管理水平河口采油厂采油三矿八队渤南十区工况分析汇报2012-03-27采油308队一、十区概况二、工况简介三、工况调整与典型工况分析四、存在的问题以及下步工作汇报提纲一:十区概况渤南油田十区位于渤南油田外围,构造位置属于沾化凹陷罗家鼻状构造北翼,属构造岩性油藏,共探明含油面积6.2km2,地质储量981*104t,动用储量981×104t。主力层系为沙三段。包括四个区块:罗35-1块、罗352块、罗36块、义112块。SO=2.3Km2N=215万吨SO=1.5Km2N=369万吨SO=1.2Km2N=201万吨SO=1.2m2N=196万吨油井总/开58/50水井总/开32/28日油水平185t综合含水89.6%采出程度23.97%日注水平1100m3注采比0.72日液水平1700t采油速度0.60%阶段自然递减5.92%阶段综合递减5.92%1、生产现状一、十区概况二、工况简介三、工况调整与典型工况分析四、存在的问题以及下步工作汇报提纲结合十区块油井基础数据、原油物性资料,根据影响泵效的4大因素:游离气体、充不满影响;冲程损失影响;溶解气影响;泵筒、凡尔影响,得到三条标准曲线(理论泵效上限、理论泵效下限和平均理论泵效);并以实测示功图为基础,结合技术标准确定出最低自喷流压界限、合理区泵效下限、供液能力界限和断脱漏失线,确定了合理区、待落实区、参数偏大区、参数偏小区和断脱漏失区,最终绘制出十区工况宏观控制图模板。a—平均理论泵效线b—理论泵效上限C—理论泵效下限d—最低自喷流压界限e—合理区泵效下限f—供液能力界限g—断脱漏失线二:渤南十区3月份工况图为了使油井工况得到最佳优化,我们开展了地质、工程、注水三路技术人员相互结合,采用从“地面到井筒、到地层”三位一体的管理思想,针对影响油井工况的因素进行全面分析,着手进行了单井工况评价、培养长寿井稳升井组、优化稠油区块管理措施,使油井的生产状况逐步转好,促使其向合理区进行转换,以进一步提升我队油井的生产管理水平。十区罗35-1区块2012年3月工况图供液不足区合理区潜力区待落实区供液不足区合理区潜力区待落实区十区罗352区块3月份工况图供液不足区合理区待落实区十区义112区块3月份工况图潜力区十区罗36区块3月份工况图供液不足区合理区待落实区潜力区通过三月份绘制的工况图共计上工况图44井次,其中供液不足区有8口占18.2%;待落实区2口占4.5%;合理区34口占77.2%;断脱漏失区和潜力区占到0。通过工况图统计,供液不足是限制工况提升的主要因素,分析认为地层能量的亏空和注采对应差;以及几年来外围的滚动开发,区块只采不注,导致区块能量下降较快。以上两方面原因的导致十区油井工况处于供液不足的主要原因,下步通过泵站的改造提升注采比来改善地层能量亏空,以及改造储层是改善工况的主要方向。油井总数上工况图井数5244合理区3477.2%供液不足区818.2%断脱漏及潜力区00%待落实区24.5%77.20%18.20%0.00%0.00%4.50%合理区供液不足区断脱漏失区潜力区待落实区三:上工况图分析结果统计3月份工况分析饼状图一、十区概况二、工况简介三、工况调整与典型工况分析四、存在的问题以及下步工作汇报提纲1、供液不足区油井工况调整处于供液不足区的油井,流压低、泵效低、地层条件差,当压裂、酸化或调整配注,提高对应油井的供液,协调供排关系,可以使之进入合理区。断脱漏失区供液不足区合理区潜力区待落实区2012年3月份油井工况图序号井号供液不足原因改善措施1罗35-9注采对应差提高注采对应率2罗35-19注采对应差改变生产参数3罗35-25注采对应差提高注采对应率4罗35-30无能量补充完善注采井网5罗35-34无能量补充完善注采井网6BAL35-50无能量补充完善注采井网7罗36-4注采对应差动态调配8义112-4注采对应差动态调配供液不足原因分析目前共计供液不足的为8口,主要是区块注采连通差,无能量供应,主要表现在罗35-25、罗35-19、义112-4块,以及在外围勘探的罗35-50和罗35-30等小断块无对应水井的油井,具体分析为以下:1、无能量补充;主要以新开采的小断块为主,有罗35-50、罗35-51、罗35-斜54、罗35-30等。罗35-50块S38层罗35-30块S38层2、注采连通差,注水不见效;主要表现在罗35-19、罗35-25、义112-4等。S36优化生产参数--提高单井产能罗35-19目前产量为3.1/1.4/39.4%,泵效6.5%,目前生产参数为44*4.8*4.5;结合该井功图液面资料分析:功图供液不足,泵深1800米,动液面1728米,沉没度72米,对应水井罗35-18和罗35-斜11注水不见效,建议下调该井生产参数。罗35-19目前配电情况;S9-100/10变压器、高压1140。电机为740转配160皮带轮,改变冲次到2次,需500转配140皮带轮。主要问题,更换低转速电机。精细注采调配--提高单井产能罗35-32目前产量为13.4/3.3/75.2%,泵效30%,结合该井功图液面资料分析:功图供液不足,泵深1798米,动液面1620米,沉没度170米,分析是对应水井停注导致该井供液不足。建议对罗35-32对应的油井罗35-31实施恢复注水提高该井供液能力可以使罗35-32进入合理区。水井罗35-31从2009年10月份停注后,到目前一直没有恢复注水,而在该井组中只有罗35-32一口油井,所以注水是导致该井液量下降的主要原因。建议恢复注水。2、潜力区调整处于潜力区的油井流压较高,动液面浅、沉没度大,该区可以通过放大生产压差,提高泵效。通过绘制3月份油井工况图,处于接近潜力区的为一口井义112-斜32.序号井号原因措施1义112-斜32沉没度高增大生产压差断脱漏失区供液不足区合理区潜力区待落实区2012年3月份油井工况图义112-斜32井泵深1600米,液面在631米,沉没度为970米;生产参数:44*4.2*3.5,产量为9.6/2.6/72.4%,泵效40%。为了充分挖掘其生产潜力,目前上调冲次到5次,,提高生产压差增加产量。典型井例分析义112-斜32义112-斜32义112-31由于抽油杆断脱、管漏、泵漏、出砂等原因造成油井泵效偏低,沉没度偏大而进入断脱漏失区。对于这类油井我们结合地面、井下情况,精细分析生产状况及测试结果的变化,判断漏失原因,及时采取措施以恢复正常生产。处于断脱漏失区的油井流压较高,泵效低,可以采取检泵恢复。1罗352-9检泵抽油杆本体断,该井由于偏磨严重在没有采取防偏磨措施很容易出现杆断现象。2义112-4检泵该井由于低产高粘,冬季生产中由于符合较重出现了抽油杆本体断,下部将加大井筒维护力度,加强套管加药3罗36-11检泵该井泵漏是由于双凡儿漏失导致,主要是该井偏远进井路破坏,无法热洗导致。4义112-9检泵该井由于低产高粘,冬季生产中由于符合较重出现了泵漏,下部将加大井筒维护力度,加强套管加药降粘。5罗35-10检泵该井是去年3月份检泵作业,泵漏现象认为泵质量问题,平时生产中无碰泵现象。6义112-2检泵该井泵漏是生产时间长,该泵为70大泵,由于供液不足,存在井筒干磨导致的泵漏,本次作业为下小泵深抽7罗352-21检泵该井是在2.28洗井后不出,本次起初原井管柱抽油杆无异常,存在泵漏现象。8罗35-斜16检泵该井是不出主要是在作业前存在碰泵现象,起初原井管柱无杆断现象,为固定凡尔漏失导致的泵漏发生,以后要加强井口巡视及判断井口有无碰泵现象的学习。9罗35-8检泵机封改层起出原井管柱为∮22杆第83根本体断,该井含水较高,无结腊现象,主要认为两方面,1,杆柱质量不合格,;一季度断脱落实区统计序号井号作业内容躺井原因断脱漏失区供液不足区合理区潜力区待落实区2012年3月份油井工况图通过对处于断脱漏失区的油井进行功图和液面测试以及现场量油情况确定其工况,积极采取检泵作业,使之从断脱漏失区恢复到合理区。目前我队油井普遍采取不停抽功图测试仪对油井进行载荷监测,对有问题的油井及时测试,通过功图,液面分析及时采取措施,提高工作效率。断脱漏失区油井措施效果统计对比表井号调整前措施调整后日增油生产参数产量生产参数产量罗352-944*4.2*50/0检泵44*4.2*524/0.4/980.4义112-438*4.2*40/0检泵38*4.2*42.9/2.4/162.4罗36-1138*5*42.6/0.1/42检泵38*5*416/8.9/42.78.8义112-944*4.2*51.2/0.1/96检泵44*4.2*523.8/0.9/960.2罗35-1044*4.2*50/0检泵44*4.2*530/4.4/83.64.4义112-270*4.2*60/0检泵44*4.2*643/2.1/952.1罗352-2144*4.2*60.5/0/89.7检泵44*4.2*646/4.7/89.64.7罗35-斜1644*4.2*50/0检泵44*4.2*326/0.1/99.60.1一季度检泵9井次恢复产能23吨,实施效果分析-检泵恢复断脱漏失区供液不足区合理区潜力区待落实区通过对处于断脱漏失去的油井及时上作业,恢复单井产能,使之恢复到合理区。油井在举升油气的过程中由于压力、温度的下降使石蜡的析出增加举升阻力等造成抽油杆的断脱,及偏磨造成的管杆漏断都可以使工况从合理区变成断脱漏失区,为了减少断脱漏失区出现频次我们应加强以下几个方面;1、在平时生产中应加强维护洗井以减少由于石蜡原因造成的检泵作业。2、加强作业监督,罗35-斜16、罗35-10及罗35-22距上次检泵仅半年时间,所以加强作业监督应加强力度。调整后十区罗36区块工况图供液不足区合理区潜力区待落实区十区罗36区工况图供液不足区合理区潜力区处于待落实区的油井流压、泵效不协调,主要是计量和资料不准确,应当重新计量并核对资料。罗36-11和罗36-斜20井落入待落实区,主要是由于该井串井生产造成量油有误差导致进入待落实区。我们通过现场合理停井量油准确落实这两口井产量,最后2口井全部进入合理区。在工况图中,处于待落实区的油井往往是由于资料落实不准确造成的,这样容易使得处于待落实区的油井可能实际上是其他区域的油井。因此为了减少待落实区的油井,我们必须加强基础资料的真是录取。主要做好以下几个方面。1、液量:对于串井生产的油井必须把分产系数计算准确,实际计量各个单井产量。2、套压:对于不放套的油井,必须装压力表测量套压,严禁估算套压。3、液面:准确测出液面可以推算出合理的泵吸入口压力,不准确的液面资料可以导致油井从合理区进入潜力区,供液不足区错误的认为进入断脱漏失区。断脱漏失区供液不足区合理区潜力区待落实区2012年3月份油井工况图处于合理区的油井,泵效与流压协调,参数合理,泵况好,应加强管理确保油井长寿和稳产。序号井号日液日油含水实用冲程实用冲次泵径泵深动液面沉没度套压吸入口压力理论排量泵效潜力区漏失区供液不足区待落实区合理区1罗35-5358.1774.2557150112652361.33.6677.144.99000012罗35-X7295834.25.54418041731730.51.2350.657.76000013罗35-8440.39954.544180013984020.64.6249.289.36000014罗35-10274.3844.24441800131848237.8236.874.25000015罗35-13652.2974.865714988156831.38.13105.861.83000016罗35-X15202.4884.24.544180015362641.54.1441.447.63000017罗35-X16260.11004.8344150012302701.64.331.583.77000018罗35-22251.2953.84.257149912682310