内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司编号:TD-JB-10-05-04-1603托电公司#1机组短路及空载试验方案编写:张新设备部审核:发电部审核:批准:2010年05月04日试验方案一.概述内蒙古大唐国际托电公司#1机组采用日立公司设计制造的600MW汽轮发电机组,通过500kV输电线路510公里(托克托-浑源-安定)向北京电网送电。机组采用发电机变压器组单元接线,发电机经主变压器送至500kV系统。500kV配电装置采用3/2单元接线。500kV配电装置的所有开关控制回路、同期回路、测量回路、保护出口信号均通过网控NCS系统送至热工DCS分散控制系统进行控制。主变压器采用沈阳变压器厂生产的三台单相式变压器。发电机励磁方式采用瑞士ABB公司的静态自并励励磁系统。高压厂用变压器采用保定变压器厂生产的两台三相分裂绕组变压器,每台机组设置四段6kV厂用工作段。发变组保护为南京南瑞公司生产的微机型综合保护两套。发变组系统内的所有开关控制回路、同期回路、自投回路、测量回路、励磁回路、机组保护出口信号均通过热工DCS分散控制系统进行控制。二、启动前准备工作(技术措施)1、断开500kV侧5011、5012断路器。2、将一次系统倒为启动试验方式:500kV侧:拉开5011-6刀闸、5011-617接地刀。22kV侧:查发电机出口三组PT应在工作位置,查发电机出口避雷器应投入。发电机中性点接地变压器应连接可靠。6kV侧:查高厂变6kV进线开关61A、61B、61C、61D在拉出位置。四组6kV进线PT6961A、6961B、6961C、6961D在工作位置。3、核对#1机发变组保护装置A、C屏的定值。4、检查发变组保护所用CT二次阻值合理,无开路现象;检查发变组保护所用PT二次阻值合理,无短路现象。中性点应可靠接地。其高低压保险齐全、容量合适。5、投入#1机发变组保护A、C屏联跳灭磁开关压板。退出关主汽门压板。6、在下列各点装好三相短路片(详见附图),截面积按下列短路电流考虑:K1点:1500AK2、K3、K4、K5点:2000A(做6kV短路实验车一个)7、由于自并励励磁系统的电源取自发电机出口端22kV侧,在发变组短路试验时,为给励磁系统提供电源,须将发电机与励磁变高压侧的连接线断开,从6kV备用间隔取电源接至励磁变高压侧来提供发电机起动时所需的励磁电源。三、启动试验程序1、发变组短路试验K1(2小时)1.1由6kV工作段10BBA03开关引一路电源接至励磁变高压侧,断开励磁变高压侧与发电机出口封母的连接。1.2检查发电机碳刷是否放好在滑环上,接触良好,保持汽机转速为3000转/分。1.36kV厂用工作进线开关61A、61B、61C、61D应拉出。1.4检查下列刀闸及断路器应在断开位置:5011-6、5011-617、5011、5012。1.5检查短路点有无异常现象。1.6检查发电机出口封闭母线与主变连接有无异常。1.7投入主变冷却器主备电源和#1、#2高厂变冷却器电源。1.8在励磁调节器盘上将励磁方式选择为手动方式,检查手动励磁在最小位置。1.9合上灭磁开关,缓慢调节发电机定子电流为500A(二次约为0.1A)时,检查发电机出口8组CT、主变侧四组CT有无开路,检查励磁变保护定值及CT有无开路。如有开路应立即灭磁,检查并消除CT回路所存在的问题。检查无异常后,将发变组保护A屏用CT4061可靠封住。1.10缓慢升高发电机定子电流至5000A,退出A屏跳灭磁开关出口压板,投入A屏发电机差动保护功能压板,然后将定子电流继续升至5300A左右(二次值为1.06A),检查A屏发电机差动保护是否动作。检查完毕后,撤出CT二次短接线。1.11缓慢升高发电机定子电流至7500A,投入A屏主变差动保护压板,退出A屏跳灭磁开关出口压板,然后将定子电流继续升至8100A左右(二次值为1.62A),检查A屏发电机差动保护是否动作。1.10将发电机定子电流缓慢升至额定(一次值17580A,二次值3.5A),检查发电机、变压器差动保护差流。检查发电机、变压器CT二次电流相量。1.11上述工作结束后,调节励磁为最小,跳开灭磁开关。合5011-617接地刀,拆除K1点短路线。短路线拆除后,拉开5011-617接地刀。2、高厂变6kV侧K2、K3、K4、K5点短路试验(每个短路点各2小时)2.1检查#1高厂变6kV工作电源进线61A是否拉出柜外,并检查5011-6、5011-617刀闸、5011、5012断路器应在分位,检查确认K1点短路线已拆除。检查主变、高厂变冷却器工作正常。2.2检查6kVA分支K2点的6kV短路实验车有无异常。2.3合灭磁开关,用手动励磁缓慢升流做#1高厂变6kV分支A段(K2点)短路试验。将电流升至#1厂变高压侧CT二次约为0.5A(一次约为150A),检查#1高厂变高压侧和厂用A段CT二次有无开路,确认无异常后将发电机定子电流缓慢升至厂高变额定电流(一次值500A),检查短路电流流经CT的二次值及相序,查看主变差动保护差流值。核对盘表及DCS测量的准确性。2.4上述工作结束后,调节励磁为零,跳开灭磁开关。2.5将6kV侧A段(K2点)6kV短路实验车拉出。2.6检查厂用6kV工作电源进线61B是否拉出柜外,检查厂用6kVB分支K3点的6kV短路实验车有无异常。2.7合灭磁开关,用手动励磁缓慢升流做6kV分支B段(K3点)短路试验。将电流升至#1厂变高压侧CT二次约为0.5A(一次约为150A),检查#1高厂变高压侧和厂用B段CT二次有无开路,确认无异常后将发电机定子电流缓慢升至厂高变额定电流(一次值500A),检查短路电流流经CT的二次值及相序。核对盘表及DCS测量的准确性。2.8上述工作结束后,调节励磁为零,跳开灭磁开关。2.9将厂用6kV侧B段(K3点)6kV短路实验车拉出。投入#1高厂变差动保护压板。2.10检查厂用6kV工作电源进线61C是否拉出柜外,检查厂用6kVC分支K4点的6kV短路实验车有无异常。2.11合灭磁开关,用手动励磁缓慢升流做厂用6kV分支C段(K4点)短路试验。将电流升至#2厂变高压侧CT二次约为0.5A(一次约为150A),检查#2高厂变高压侧和厂用C段CT二次有无开路,确认无异常后将发电机定子电流缓慢升至厂高变额定电流(一次值500A),检查短路电流流经CT的二次值及相序。核对盘表及DCS测量的准确性。2.12上述工作结束后,调节励磁为零,跳开灭磁开关。2.13将厂用6kV侧C段(K4点)6kV短路实验车拉出。2.14检查厂用6kV工作电源进线61D是否拉出柜外,检查厂用6kVD分支K5点的6kV短路实验车有无异常。2.15合灭磁开关,用手动励磁缓慢升流做厂用6kV分支D段(K5点)短路试验。将电流升至#2厂变高压侧CT二次约为0.5A(一次约为150A),检查#2高厂变高压侧和厂用D段CT二次有无开路,确认无异常后将发电机定子电流缓慢升至厂高变额定电流(一次值500A),检查短路电流流经CT的二次值及相序。核对盘表及DCS测量的准确性。2.16上述工作结束后,调节励磁为零,跳开灭磁开关。2.17将厂用6kV侧D段(K5点)6kV短路实验车拉出。投入#2高厂变差动保护压板。3、发电机变压器组空载试验(3小时)3.1恢复励磁变高压侧接线。3.2检查发电机出口三组PT应在工作位置,避雷器应投入。3.3检查5011-6刀闸、5012-617接地刀闸应拉开,5011、5012断路器应处于分位。主变高压侧中性点接地良好,主变、高厂变冷却器工作正常。3.4投入#1机发变组保护A、C屏联跳灭磁开关压板,其他压板退出。3.5检查高厂变6kV进线开关61A、61B、61C、61D在拉出位置。四组6kV进线PT在工作位置。500kV-GT002VCVT应正常。3.6通知汽机将发电机转速维持在额定值3000转/分。3.7合上灭磁开关,手动调节励磁将发电机电压缓慢升至50%额定电压,检查发电机出口三组PT、四组6kV进线PT及500kV-GT002VCVT二次电压应正常。3.8将发电机电压升至额定,检查上述PT二次电压应正常,相序应正确,检查开口三角电压值,核对盘表及DCS测量数值。3.9上述工作完成后,将灭磁开关跳开。3.10发电机空载试验结束。注:以上时间均为试验时间,不包括拆装短路点时间。四、启动试验中的安全注意事项4.1各单位按分工各自负责自己所涉及工作中的安全措施。4.2试验过程中的所有一次设备应有熟悉本措施的专业人员进行监听、监视,其内容包括转子滑环、发电机、变压器、励磁系统以及所有短路点、断开点等有无放电异常声,温度压力是否正常,若遇有异常现象,应立即报告试验负责人,如情况紧急,当事人可根据具体情况,按安全规程的有关规定做紧急处理,处理后应立即报告试验负责人。4.3拆装短路线和断开点时,要经试验负责人的批准,在拆装过程中要有可靠的安全措施,严格按照安全操作规程的有关规定进行。4.4启动试验中的操作严格实行复述制度。4.5试验过程中若发现试验值与出厂值相差甚远,或发现异常而原因不明的,经试验负责人批准可再复试一次,进行观察和录取有关数据、波形,若再发生异常现象,应立即停止试验并向启动试验领导小组报告。4.6试验过程中若发现试验程序或本措施有问题,应当机立断,加以修改或停止执行。在发变组短路试验过程中,短路电流不得大于发电机的额定电流。在发变组空载试验过程中,空载电压不得大于发电机额定电压的1.05倍。4.7凡参加启动试验的人员,必须按照组织措施服从试验负责人的统一指挥。附试验表格:发电机变压器组空载短路试验向量测试1.K1短路1.1发电机差动保护定值(1500A/0.3A)A相B相C相一次动作值(A)二次动作值(A)1.2主变差动保护定值(11250A/2.25)A相B相C相一次动作值(A)二次动作值(A)1.3发电机额定电流17570A时CT幅值及相量测试(电压以发电机出口PTA相电压为基准,A屏A623(1UD1)为基准,C屏以A633(1UD1)为基准,角度以电压超前电流为正角度)CT编号AΦ°BΦ°CΦ°备注4011A屏发电机差动(1ID22-24)4031C屏发电机差动(1ID15-17)4061A屏主变及发电机差动(1ID15-17)4071C屏主变差动(1ID8-10)4121A屏励磁变过流(1ID71-73)4131C屏励磁变过流(1ID64-66)4171A屏中性点过流(1ID85-86)故录4171’C屏中性点过流(1ID85-86)2.K2短路2.11号高厂变差动保护定值(高压侧450A/1.5A,或低压侧1571/2.62A)A相B相C相一次动作值(A)二次动作值(A)2.21号高厂变差动保护差流检查ABC差流(CT)2.31号高厂变额定电流500A时CT幅值及相量测试(电压以发电机出口PTA相电压为基准,A屏A623(1UD1)为基准,C屏以A633(1UD1)为基准,角度以电压超前电流为正角度)CT编号AΦ°BΦ°CΦ°备注4181A屏A厂差高压侧(1ID29-31)4191C屏A厂差高压侧(1ID22-24)4281C屏A厂差A段(1ID36-38)4291A屏A厂差A段(1ID43-45)42210A屏A厂变A段接地(1ID91-92)4231C屏A厂变A段接地(1ID91-92)3.K3短路3.11号高厂变差动保护定值(高压侧450A/1.5A,或低压侧1571/2.62A)A相B相C相一次动作值(A)二次动作值(A)3.21号高厂变差动保护差流检查ABC差流(CT)3.31号高厂变额定电流500A时CT幅值及相量测试(电压以发电机出口PTA相电压为基准,A屏A623(1UD1)为基准,C屏以A633(1UD1)为基准,角度以电压超前电流为正角度)CT编号AΦ°BΦ°CΦ°备注4181A屏A厂差高压侧(1ID29-31)4191C屏A厂差高压侧(1ID22-24)4321C屏A厂差B段(1ID43-45)4331A屏A厂差B段(1ID50-52)42410A屏A厂变B