大方永贵建材窑头电收尘器试车方案1、试运前的准备工作1.1选一名有经验的工程师作总指挥,组织好试运班组。1.2按规定制定检查项目,有严格的现场记录,指定专人登记。1.3试运前一定要认真熟悉有关技术资料,掌握设备的结构性能和安全操作规程。1.4无关人员不能随便进入试运现场。1.5准备好电除尘器内检查使用的安全电压灯具。2、电除尘器机械部分的检查2.1检查电场内的极板、极线,使全部通道的异极距极限偏差在下列范围:阳极板高度h≤7m的电除尘器为±7mm,阳极板高度h>7m的电除尘器为±10mm。2.2对电场内高低电位间距不小于异极距。2.3电场内螺栓按要求拧好并作止转焊接。2.4阴、阳极振打锤头与承击砧位置符合按规定程序批准的图样要求,轴、锤转动灵活。2.5清除电场内存有的异物。2.6风门电机、振打减速电机、排灰电机转向正确,运转灵活,链条松紧适当,各润滑部位已加油。2.7瓷套接触平稳,受力均匀,各瓷件干燥干净。2.8本体各部位及人孔门等处密封性良好,并有密封性试验记录。2.9关紧各保温箱门并上锁。2.10锁上人孔门投入安全联锁。2.11检查进出口烟道风门开启情况,手动、电动灵活。2.12检查电气控制板上报警装置的功能正常。2.13检查电源网络电压正确。2.14确认所有人都已离开电除尘器内部和其他危险区域。确认设备已进行过试运转前的所有各项检查并正常。3、电除尘试运转3.1电动机单独运转确认方向。3.2各种电动及气动排灰阀操作5次。3.3拉链机无负荷试运转2h。3.4风机连续运转4h。3.5电除尘绝缘子加热设备,在蒸气加热的湿风装置、热交换器通蒸汽以前,进行蒸汽管道吹刷,通入蒸汽达到工作压力后无泄漏现象,温风风机负荷试运转2h。3.6放电极及除尘极板的锤打装置,各单独试运转30min,并按自动操作检查锤打程序1~2次,停机后检查锤打点是否正确。所有锁紧螺帽不得松动。3.7在不投入高压直流电源的情况下,进行电除尘整体无负荷试运转,机侧操作运转4h。3.8电除尘升压试验:再次确认除尘室内部无任何异物。各种辅助设备及锤打装置无负荷试运转完且正常,电源装置及电气系统调试完毕,接地装置良好的条件下进行。3.9开通各绝缘子室电加热器。3.10拆除高压部位的接地构件,将阴极和阳极之间开路。3.11合上各供电单元的高压隔离开关并锁定,使其处于工作位置。3.12送电合上自动调压系统,观察空载通电电压上升情况。3.13如需观察电场内电晕闪络情况,同负责人亲自在人孔门外组织,要特别注意安全。3.14记录初级、次级电压电流值的变化。空载电流与当时空气湿度有关,所以空载试车要注意设备容量和电压电流值。3.15对设备运行情况进行认真记录,尤其是对一次电压电流值,二次电压电流值的记录要完整。4、合格标准4.1电动机单独运转方向正确。4.2灰斗的振动器振打正常。4.3各种电动及排灰阀动作灵活。4.4拉链机无负荷试运转平稳。牵引件运转正常,无卡链、跳链、打滑、异常噪音和偏移现象。刮板链条进入头轮时啮合良好,运行速度的允许偏差为额定速度的±5%。电机电流正常。各轴承温升不得大于40℃,各轴承座、减速机不得漏油。4.5风机连续正常,出口挡板动作灵活,开度准确。4.6放电极及除尘极板的锤打装置,锤打点正确。所有锁紧螺帽不得松动。4.7加热系统工作电流正常。4.8指示灯及报警控制板的功能良好。4.9高压控制柜指示的一次侧电流A,电压V,二次侧电流MA和电KV正常。4.10排灰系统出灰无故障。4.11振打轴转动,锤头锤击正常(外面可以听到)5、安全措施5.1参与试车人员,统一指挥,服从命令。5.2参加试运的人员,应将身上容易被机器卷入的部分扎紧;对有害于身体健康的操作,必须穿戴防护用品。5.3操作人员按程序操作。5.4运转有危险的地方不得有人停留。5.5现场的孔、洞、沟盖板齐全。5.6工地上禁止明火,控制室内禁止吸烟。5.7消防水畅通,配备干粉灭火器和消防铲等。5.8现场有医护急救人员。5.9未经安全检查,不得下开车令。安全员有权制止一切违章操作。6、人员组织设总指挥1名:负责人:操作人员3名:负责人:电工2名:负责人:钳工2名:,负责人:其他人员3名大方永贵建材有限责任公司设备保全处2015年1月17日