天钢2000m3高炉生产操作实践

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资源描述

摘要对天钢2000m3高炉冶炼工艺发展过程进行了分析总结。天钢2000m3高炉经历了长达1年的慢风低强度冶炼过程,通过对生产制度的调整保证了炉况的稳定。随着高炉外围条件的改善,通过对生产制度的调整,天钢2000m3高炉冶炼全面得到强化。关键词高炉低强度高强度l概况天津钢铁有限公司2000m3高炉于2004年2月29日投产,设有3个铁口,28个风口,采用新日铁外燃式热风炉,微孔炭砖一陶瓷杯综合炉底、炉缸结构,软水闭路循环,铜冷却壁与铸铁冷却壁结合冷却系统,PW串罐无料钟炉顶,旋风除尘器一环缝洗涤塔煤气处理系统等新技术、新设备。2低强度冶炼的炉况调剂天钢2000m3高炉开炉初期,一直处于低强度冶炼状态,慢风时间长达1年左右。天钢炼铁厂工作者克服困难,保证了高炉的稳定顺行。2.1送风制度的调整受外围生产条件影响,2000m3高炉风量长时间保持在正常水平的2/3左右,风速和鼓风动能长期偏低,使煤气流的初始分布难以向中心发展,容易造成炉缸中心堆积,影响了炉缸内的环流,给炉前出铁工作带来困难,也使铁水成分和物理热的稳定难以保证。为了使在较低的风量下维持正常的风速和鼓风动能,天钢2000m3高炉采用了堵部分风口的方法。风量和风速如图1所示。长期堵风口容易造成煤气流分布不均,使炉缸内产生局部堆积。煤气流在上升过程中,圆周方向上由于质量流速分布不均匀,使炉内的等温线、等压线分布混乱。炉内等温线分布不均,容易造成偏行和炉墙粘结,等压线分布不均容易造成局部管道行程、崩塌料、悬料。天钢2000m3高炉采用了定期调整风口布局的方法,最大限度使风口进风均匀,保证炉况稳定(悬料次数统计如图2所示)。2.2热制度调整高炉是一个内部高温的反应容器,热量收支的平衡稳定是炉况顺行的保证。天钢2000m3高炉开炉初期,面对风量低、高炉热量收入明显不足的状况,采取了保持高燃料比的方法,使铁水热量充足,保证了高炉的顺行(如图3所示)。2.3上部料制调剂天钢2000m3高炉开炉初期,在全焦、慢风、低强度冶炼的情况下,为了稳定炉内的透气性和渗透性,采用了小料批发展边缘和中心两股煤气流的上部料制,并在矿批中加入焦丁,确保了炉况的顺行。布料制度为390360330290390350320290150O3333C22222,矿批35t,焦批12.25t,矿批中焦丁350kg,料线1.8m。在这个阶段,炉顶十字测温曲线为双峰型,因此煤气利用率较差,也造成了燃料比偏高(如图4所示)。3提高冶炼强度的措施2005年4月份以后,天钢2000m3高炉实现了全风口作业,逐步将风量加至4200m3/min以上,使实际风速达到250m/s,拉开了强化冶炼的序幕,至2005年年底,平均日产4780t/d,利用系数达到2.39。天钢2000m3高炉从低强度冶炼向高强度冶炼的转变过程中,作了大量周密细致的工作。3.1精料(1)提高烧结矿碱度,改善了烧结矿的碱度和还原性能,增加烧结矿中MgO含量,改善炉渣流动性能,并使烧结矿低温还原粉化率降低。为了保证高炉内直接还原度稳定,控制FeO在7.5%±1.5%。(2)为了降低焦炭人炉粉末,抓好筛网清堵工作,使筛分率提高,并安装了焦炭中子测水仪,对焦炭水分进行适时补偿,避免炉温波动,重视焦炭的热反应性和反应后强度,做到提前处理,保障炉况的稳定顺行。(3)维持合理的炉料结构。天钢2000m3高炉采用75%高碱度烧结矿+18%酸性球团矿+2%国产酸性球团矿+5%块矿的炉料结构。做到配料中不加石灰石,使炉内软熔带薄,炉料的透气性良好,炉料粒度均匀,并保证人炉料品位的稳定。3.2富氧喷煤2005年7月27日高炉喷吹煤粉系统投入使用。在保证炉况顺行的基础上,逐步增加喷煤量,至年底提高到140kg/t左右。9月19日,高炉实现富氧鼓风,高炉冶炼得到进一步加强。天钢2000m3高炉在提高富氧喷煤量的过程中,采取了循序渐进的谨慎态度,充分考虑到两者的匹配关系,使两者对炉况的影响达到平衡。至2005年12月,天钢2000m3高炉煤比达到140kg/t,焦比369kg/t,富氧率1.4%,利用系数2.66(如图5所示)。3.3综合调剂(1)上部调剂。为了适当抑制边缘煤气流,提高煤气利用率,在炉况顺行的前提下,逐步扩大料批,并且适当增加中心焦量,保证中心煤气流。布料制度为39036033030037.5034.50310270170O3332C22222,矿批39t,焦批13.2t,料线1.5m。2005年7月,高炉开始喷吹煤粉,9月,开始富氧鼓风。在这一阶段,天钢2000m3高炉全面提高了强化冶炼的进程,在不断提高煤比、降低焦比的同时,为了稳定炉内煤气流,采用了扩大料批保证焦层厚度的方法。随着煤比的提高,炉腹煤气量增加,鼓风动能也相应提高,中心煤气流得到了保证。为防止边缘煤气流自动加重,采用了适当发展边缘的布料制度:①在不断降低焦比的同时,为了保证炉内焦层厚度,以稳定炉内煤气流分布,适当扩大料批,保证焦批大小。②增大大焦角,减小小焦角,焦圈增加一挡,使焦层更趋向于平铺,既照顾了边缘,又保证了中心气流。③矿批和焦丁混装入炉,在槽下筛分出的焦丁量不足的情况下,用小块焦代替焦丁,改善炉料透气性。布料制度为38035.50330300390360320290230130O3332C222223,矿批46t,焦批10.57t,料线1.7m。天钢2000m3高炉充分利用了PW无料钟炉顶的布料特点,坚持多环平铺布料的方法,使煤气流稳定提高了煤气利用率,为高炉强化冶炼创造了条件(2005年下半年十字测温曲线如图6所示)。(2)下部制度调节。下部调节主要是监测炉缸工作状态,调整风口配置,控制初始煤气流圆周均匀分布,保持炉缸工作均匀活跃和渣、铁物理热充沛。2005年4月以后,天钢2000m3高炉开始全风作业,日产量达到4800t/d,利用系数2.40。高煤量,高风量,使鼓风动能不断提高,为了维持合理的鼓风动能,适当的扩大了风口面积,更换了8个大风口(Ø120mm一Ø130mm),保证了煤气流初始分布合理,为高强度冶炼创造了条件。3.4冷却制度调节冷却制度调节主要是要监控炉身中、下部至炉腹部位冷却壁水温差及热电偶温度变化,根据变化情况及时调整水量和水压,保持合理的操作炉型。在调整效果不佳的情况下,配以上、下部进行短期局部调节,以达到满意效果,确保炉况长期稳定顺行。天钢2000m3高炉随着冶炼强度不断提高,冷却制度也相应调整,采用了提高水系统压力(800kPa一850kPa),增加4个区水流量(4个区提高近100m3/h),降冷却水温度(50℃一42℃)等方法提高了冷却强度。通过对冷却制度的调整,渣皮更加稳定,有利于保护冷却壁,保证了高强度冶炼的顺利进行。4设备管理及技术进步天钢2000m3高炉在保证生产设备状态稳定的同时,从工艺上不断挖掘潜力,为今后的不断发展,打下基础。4.1炉前系统(1)使用浇铸泥套这项新技术,自主创新加强棍套的维护,使泥套平均寿命超过30天,保证了铁口合格率。(2)改良开口机,研发出水气冷却钻头一钻杆技术,不但大幅度节省了钻杆,也提高了开口效率,保证出铁率。(3)改进耐火材料,主沟通铁量提高至9.14万t。(4)开展“定置管理”,改善炉前作业现场环境,减少生产事故,确保生产顺利进行。4.2热风炉系统(1)采用快速烧炉方法,将烧炉时间从120min缩短至80min,确保高炉送风温度的平衡。(2)利用废气预热空气和煤气的方法,将空气和煤气温度提高到100~140℃,提高送风温度100℃,保证高风温的使用。(3)热风炉蓄热室拱顶温度测温电偶改为红外测温仪,针对外燃室热风炉拱顶连接处易变形的特点,重点监测拱顶温度的变化。4.3冲渣系统(1)为了提高转鼓的脱水能力,对粒化塔下料口、渣水比以及转鼓液位进行了调整,把原设计控制转鼓程序里的25个点改为5个点,系统冲渣能力由设计峰值6t/min提高为现在的12t/min,降低了水耗。(2)针对皮带粘渣现象,改造和增加了皮带清扫装置,又增设了清吹、清洗管线,对皮带进行清理,大大降低了皮带及托辊的磨损,延长了设备使用寿命。(3)调整自动控制程序,克服系统缺陷,保证了设备安全运行。4.4上料系统(1)原振动筛过筛效果差、易堵塞、寿命短,现改为济南中燃科技有限公司的振动筛,寿命延长,筛分效果明显提高。(2)采用悬臂棒梳齿式新型筛网,不易堵塞,减少了人炉粉末,有利于炉况顺行。(3)在槽下料仓安装废气管道,用废气烘干原料水分,降低了原料湿分。(4)在焦中斗安装中子测水仪,监控焦炭水分,采用时时补偿的方法,确保人炉焦比的稳定。(5)炉顶称量罐采用电子秤和γ射线料位计相结合的方法,确保人炉料的准确。

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