摘要对唐钢1号高炉扩容大修改造、开炉及快速达产经验进行了总结。唐钢1号高炉经过精心的开炉准备和合理的开炉方案制订,在开炉7天内利用系数突破2.0,10天开始喷煤富氧,15天煤比达70kg/t,实现了快速开炉快速达产。关键词高炉开炉达产l概况唐钢1号高炉于2005年2月24日进行停炉扩容大修,炉容从1260m3扩至2000m3.扩容后采用了一系列先进技术:陶瓷杯炉缸、砖壁合一的薄内衬结构、铜冷却壁、软水串联密闭循环冷却;炉顶采用并罐无料钟炉顶,安装十字测温和料面成像仪;炉前设有液压矮炮、液压开口机、水冲渣系统;设有3座高风温内燃式热风炉,增设附加燃烧炉的双预热装置;TRT余压发电,高炉煤气除尘清洗系统采用了环缝洗涤塔。采取枕木填充法开炉,热风炉点火。开炉以来炉况顺行良好,开炉后1个月的主要技术指标见表1。2开炉准备工作本次大修从2004年3月开始破土动工,进行炉体及冷却壁安装、打压试漏、炉底砌砖及风口安装。基本上在2005年3月初具备推移条件。热风炉也是边生产边建设。2004年8月改造1号热风炉,10月份投入使用,2号热风炉2005年1月投入使用。相应的水渣、矿槽、喷吹系统和烧结系统也进行改造。2005年2月24日停炉放残铁,拆1260m3高炉本体。3月10日~12日高炉本体推移到位,进行接口安装。3高炉烘炉高炉烘炉采用热风炉烘炉,重点烘好炉底炉缸,计划烘炉89h,实际烘炉81.5h,考虑到无料钟炉顶的温度限制,尽量使用较大的风量,规定了烘炉最高温度为500℃、风量2600m3/min。3月23日12:00开始烘炉,27日01:30烘炉完毕。整个烘炉过程控制参数见表2。4装开炉料(1)采用枕木填充炉缸、静态装料,枕木填充至风口处,做成平面,再沿炉缸壁斜靠一圈,并固定好,正好盖住风口小套。(2)开炉料是保证开炉后炉况顺行的重要因素,为了确保开炉料层的稳定性,本次开炉料弃用了低温还原粉化率高、易滚动的球团矿,通过添加熔炉剂保证开炉的渣量和维持合适的碱度。从3月27日18:00开始装料,装料至炉喉钢砖上沿3m,测布料轨迹。28日05:30装料完毕,共用11.5h。(3)配料参数选择:全炉焦比3.2t/t;正常料焦比0.8t/t;全炉碱度0.95;正常料碱度1.1;渣中MgO=10%;A12O3≯18%;全炉料压缩率15%;生铁成分选择[Si]3.5%、[C]3.6%、[Mn]0.8%、[P]0.1%、[S]0.03%、[Fe]91.97%。(4)开炉料计算原料成分见表3。(5)高炉开炉实际入炉料组成见表4。5开炉操作5.1开炉过程3月28日10:16点火送风,由于配套风机不到位,用原来1260m3AV5618型小风机送风,考虑到鼓风动能小,堵11个风口,送风面积0.18l0m2,起步风量1400m3/min、风压55kPa、风温700℃。13:30,料尺动,料线4.5m开始下料,矿批27t,焦比800kg/t,布料矩阵为:320350320290180O8C3334。14:00加风至2000m3/min,风压120kPa、风温800℃,29日02:30加风至2400m3/min,04:00料线正常(2.0m),自动下料,同时改多环布料,布料矩阵为:38.5035.5032.5029.5038.5035.5032.5029.50180O3432C32224。降焦比至750kg/t,扩矿批至28t。白班捅开3个风口,风量加到2800m3/min。30日2l:55~31日01:34,由于8号平法兰跑风严重,休风处理,同时检查并更换所有法兰石棉垫。送风后降焦比至610kg/t,矿批扩至33t,风量加至3000m3/min。4月2日倒大风机,倒风机后捅开4个风口,风量加至3800m3/min,4月3日捅开2个风口,风量加至4100m3/min,4日、5日各捅开1个风口,至此风口全开,炉况转入正常。以后随时调整气流,矿批稳定在40t,并及时调整焦炭负荷,4月8日喷煤富氧。料制上,料线1.6m,布料矩阵为:39.5036.5033.5030.5039.5036.5033.5030.5027.50210O3332C322213开炉阶段的操作参数见表5。5.2出铁3月29日零点铁口开始喷渣,1:00堵口。送风22小时于8:16南场出第一次铁,走干渣,无入鱼雷罐,12:11出第二次铁,走干渣,铁入罐,铁量380t,16:40出第三次铁,走干渣,铁入罐,铁量240t,从第四次铁开始,走水渣,之后铁口工作正常。由于炉渣碱度选择合理,渣铁物理热充足,流动性良好,出铁一直很顺利。但由于烘炉时间短,随着冶强的提高,炉体大量喷浆,特别是从4月5日开始一直到8日铁口冒水。但没影响出铁,只是泥套受损大,做了三次泥套。6结语唐钢l号高炉开炉成功并快速达产,主要有以下几点经验:(1)开炉前的各项准备工作做得相当充分,特别是设备运转良好,没有因为设备故障而导致休风等,为顺利开炉、恢复炉况创造了良好的条件。(2)装料制度合理,低料线用矿单环焦多环赶料线,料线正常后改多环布料。煤气流以开放中心为主,保持适当的边缘煤气流。开炉以来炉况顺行良好,没有崩滑料,更没有悬坐料。(3)送风制度合理,保持足够的鼓风动能,根据入炉风量及时调整送风面积。炉温稳步下降,热制度保持相对稳定。(4)渣铁处理顺利为开炉快速达产提供了有利的外部保证