发电厂全厂停电案例汇编(2014年版)中国大唐集团公司2014年12月I目录第一部分区外故障...............................................11.对侧变电站母线故障,出线解列全厂停电.........................22.与系统联系薄弱,线路故障致全厂停电...........................63.线路跳闸突然停机,启动时返料器流化风室爆炸...................94.500kV双回线路掉闸,七台机组全部停运.........................125.线路覆冰相继跳闸,机组被迫停运...............................226.220kV电网故障,造成电厂全厂停电事故.........................27第二部分升压站故障...........................................337.刀闸支持绝缘子折断,事故扩大致全厂停电......................348.升压站瓷瓶折断,全厂与220kV系统解列........................379.分闸接触器接点卡涩,母差动作全厂停电........................4410.主变中压侧元件故障,连发两起全厂停电.......................4711.绝缘子闪络放电,谐振过电压致全厂停电.......................5212.断路器无故偷跳,机构失灵全厂停电...........................5513.支撑瓷瓶污闪放电,接地不良事故扩大.........................6014.触头脱落闪络放电,开关爆炸全厂停电.........................7315.雷电冲击设备损坏,保护动作全厂停电.........................7516.刀闸绝缘子污闪放电,母差动作全厂停电.......................80第三部分继电保护及二次回路故障...........................8317.TV二次回路异常,保护退出线路全停...........................8418.TV二次反充电,保护失压全厂停电.............................8619.线路遭雷击,保护越级跳闸全厂停电...........................8920.水淹灰浆泵房,保护越级跳闸全厂停电.........................9321.修后试验措施不当,保护误动全厂停电.........................95II22.遭雷击避雷器放电,发电机保护误动全厂停电...................9823.零序功率方向接反,保护误动全厂停电(一)..................10424.零序功率方向接反,保护误动全厂停电(二)..................108第四部分DCS及热工保护故障................................11225.DCS公用域服务器失电,事故扩大致全厂停电......................11326.DCS公用交换机故障,机组被迫全部停运..........................11627.DCS公用系统故障,循泵跳闸双机停运.........................11928.通讯故障处置不当,网络阻塞全厂停电........................12329.水冷壁爆管蒸汽泄漏,DCS控制柜误动全厂停电................13030.超速保护误动跳机,起备变保护误动全厂停电..................13331.厂房漏雨保护误动,两台机组相继停运........................13832.停电措施不全,引发全厂停电.................................140第五部分直流系统故障.......................................14233.检修人员误接线,交流串直流致全厂停电......................14334.操作箱内交流串直流,开关跳闸全厂停电......................14735.升压站交流串直流,断路器跳闸全站失压......................15136.调试人员误碰,交流串直流全厂停电..........................15537.直流消失故障无法切除,机组烧毁全厂停电....................158第六部分辅助公用系统故障..................................16038.某电厂循环水中断,连发四起全厂停电........................16139.误操作致循泵跳闸,保护跳机全厂停电........................16340.下游电站放水检修,循环水中断全厂停电......................165第七部分事故保安电源故障..................................16841.柴油机、直流油泵综合故障,机组断油烧瓦....................16942.直流油泵未联起,一台机组断油烧瓦..........................17443.厂用电运行方式不合理,事故扩大全厂停电....................177III第八部分违章作业案例.......................................18244.违章作业机组跳闸,开关拒动全厂停电........................18345.试验人员短接CT绕组,保护误动全厂停电.....................18646.操作人员走错间隔,误分带电设备致全厂停电..................19147.沙带坠落封母短路,开关故障全厂停电........................19648.误入带电间隔人身触电,保护拒动全厂停电....................19949.焊接作业母线接地,出线跳闸全厂停电........................201第九部分其他事故案例.......................................20550.电缆着火线芯短路,失灵保护动作全厂停电....................20651.风机特性不匹配,两机组相继跳闸.............................20852.俄罗斯萨扬水电站8·17事故.................................2121第一部分区外故障2对侧变电站母线故障,出线解列全厂停电【事故经过】某热电厂11、12号机组为哈汽生产的三缸、两排抽汽式汽轮机,型号为CC140/N200-130/535/535。厂区内配升压站,两台机组共用两条母线出线。2002年12月11日,由于对侧变电站220kV母线故障,造成邯来III、IV解列,但机组主开关未断开,DEH系统切至手动方式,控制系统仍按照机组在网上运行进行调整,机组转速不断下降,造成#11、#12发变组保护“过激磁”反时限部分动作,机组解列灭磁,全厂停电。【原因分析】1、从12.11事件分析,在线路故障后机组负荷无法向外输送,而控制系统仍按机组在电网上运行来对机组进行控制,造成系统控制紊乱(两台机组同时带厂用电,相互扰动,对负荷的调节不同步),最终不能使机组带厂用电运行。因此,机组能够准确判断出线路故障,并将主开关断开,顺利切换至单元机组各自带厂用电运行是问题的关键。2、从现有的电网结构来看,频率达到50.8Hz几乎是不可能的。由此可以判断,当主开关未断开,而机组转速达到3050rpm时,线路(厂界外)肯定出现故障。此时,机组就可以主动将主开关断开,使单元机组各自带带厂用电运行。3、在机组切换至厂用电运行方式时,机组负荷将迅速减少,为了使锅炉也能够响应此方式而不使再热器过度超温、安全门长期打开等情况产生,锅炉能够稳定燃烧,可以将锅炉跳闸。此时汽轮机利用锅炉蓄热带厂用电,运行人员可根据实际情况重新点火、投油、投粉,使机组带厂用电稳定运行。4、对于发变组保护,由于在基建过程中电气保护和电液调节系统没有顺畅的接口,发变组保护的出口只能作用于机组停运,这不利于机组的安全、稳定运行。DEH系统改造后通过将发变组保护分类,保护出口分别作用于机3组停运或锅炉灭火,可使得机组在不同的故障状态下采取不同的措施,有利于机组快速恢复运行。【防范措施】1、电网故障超速的判断及动作出口在DEH系统内完成,当并网信号和转速超过3050rpm同时存在时,即可判断为“电网故障超速”。该信号在DEH系统内增加历史追忆点,同时上光字牌报警。“电网故障超速”信号通过发变组保护跳主开关。为了保证保护正确动作,并网信号和转速信号进行三取二处理。同时,DEH的输出继电器接点可串接,继电器线圈采用相反的动作方式(接点在动作前均断开,线圈一个带电,一个不带电)。同时保证在机组负荷突变30%时机组能够切至阀位方式,运行人员可以手动设定阀位给定值。2、改进、完善热工保护与发变组保护之间的联系(1)发电机内部故障“发电机内部故障”作用于全停和程序跳闸两个电气保护出口。同时,“发电机内部故障”信号送热工保护系统,使汽机跳闸、锅炉灭火。其中出口方式为全停的电气保护有:发电机差动、主变差动、发变组差动、厂变差动、发电机定子匝间保护、发电机转子两点接地保护、3U0发电机定子接地保护、主变重瓦斯、高厂变重瓦斯。出口方式为程序跳闸的有:对称过负荷反时限、反时限负序过流保护、发电机失磁t1保护。“发电机内部故障”信号送至ETS柜,在柜内的所有接线及信号去向均保持不变。(2)发电机甩负荷“发电机甩负荷”作用于解列灭磁和解列两个电气保护出口。同时,“发电机甩负荷”信号送热工保护系统。此前,“发电机甩负荷”与“发电机内部故障”一样均作用于汽机跳闸、锅炉灭火。但发电机甩负荷信号代表的是发4电机不很严重的故障,可能是由外部原因引起,可以通过检查并在排除故障后重新并网,此时汽轮机可以在3000rpm状态下运行。因此,“发电机甩负荷”不作用于汽机跳闸,只需使锅炉灭火。锅炉灭火是为了使机组更容易控制,当机组脱网时,汽轮机的负荷迅速减少,锅炉在燃烧状态下很难控制。锅炉灭火后利用其蓄能保持汽轮机的转速,反而有利于机组快速恢复运行。其中出口方式为解列灭磁的电气保护有:发电机程序逆功率、励磁机反时限过负荷、发电机过激磁保护、主变高压侧阻抗保护、主变零序电压保护、主变零序电流保护、高厂变复合电压过流保护、主变间隙零序电流保护、断水保护、汽机跳闸。此外增加发电机逆功率T2下100″解列灭磁,因为发电机逆功率用于保护汽轮机,当主汽门误关闭或机组保护动作于关主汽门关闭,而出口断路器拒动时,发电机将变为电动机运行,从系统吸收有功功率,此时由于鼓风损失,汽机尾部叶片可能过热,造成汽轮机损坏。原出口方式:T11.5″发信,T2100″解列。但此时解列后,由于发电机未灭磁,汽轮机仍未进汽,将变为转子带厂用电惰走发电,频率越来越低,严重威胁发电机、变压器及厂用电设备,此时V/f升高可能会使“过激磁”动作于解列灭磁,但时间过长。因此,决定出口方式改为:T11.5″发信,T2100″解列灭磁。出口方式为解列的有:高压侧断路器非全相保护、主变冷却器全停。此外,将新增加的“电网故障超速”信号作为解列的一个信号。这是因为当“电网故障超速”信号出现时,意味着机组脱网(指厂界外电网)运行,但此时主开关未断开,DEH控制系统仍按照机组在电网上运行