基于A-B自动控制技术的连铸机自控系统NEW

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A-B自动控制技术的连铸机自控系统基于A-B自动控制技术的连铸机自控系统摘要:本文介绍了罗克韦尔自动化公司自控系统在矩形坯连铸机中的应用,对自控系统的硬件组态以及控制功能及其实现作了主要描述。关键词:A-BPLC5SLC500以太网铸流公用火焰切割一、概述莱钢炼钢厂4a#连铸机为一台三机三流的矩形坯连铸机,年生产能力为80万吨,与中型轧机构成一条热装热送短流程生产线。本文将对其基础级自控系统进行详细介绍。二、生产工艺简介钢水包由转炉车间运至连铸车间后,由车间行车将钢水包置于大包回转台钢包臂上,旋转至浇注位后,钢水由钢包流入中间罐车,达到开浇液面后,浇铸开始。钢水经中间罐车注入结晶器,经过初次冷却控制以及振动控制调节后,进入二冷区。自控系统自动跟踪铸坯的位置及长度,铸坯到达冷却段时,由二次冷却系统对铸坯进行水/气的混合冷却。系统跟踪钢坯头到达矫直区时,拉矫机依次进行换压操作;跟踪到脱引锭位时,自动进行脱引锭操作。钢坯达到定尺长度后,由火焰切割机实施切割,切割后由输出辊道运出,再由横向移钢机运至热送辊道,最后由热送辊道运到中型加热炉进行轧制。三、系统构成及配置系统采用了美国罗克韦尔自动化公司的PLC5作为主控制器,SLC500用于火焰切割自动控制,选用罗克韦尔自动化公司1336系列的变频器用于交流调速A-B自动控制技术的连铸机自控系统控制,远程I/O模板用于切割区以及出坯区现场信号的控制,以工业以太网以及DH+网作为控制网络。在该系统中,共采用了4套A-BPLC-5/40E分别用于铸机的公用系统以及铸流系统的自动控制。根据系统的控制规模,并保留有25%左右的控制点余量,PLC系统的硬件公用系统主机架通过CPU上的通道1B(组态为RemoteI/OScanner方式)外带了5只扩展机架、6块RemoteI/O模板以及4台1336PLUS变频器。具体配置为电源模板(1771-P7,16A)6块、CPU(1785-L40E)1块、AI模板(1771-IFE)3块、AO模板(1771-OFE)3块、RTD模板(1771-IR)1块、高速计数模板(1771-VHSC)1块、24VDCDI模板(1771-IBD)25块、24VDCDO模板(1771-OBD)14块、220VACDI模板(1771-IMD)23块、220VACDO模板(1771-OMD)16块、远程I/O适配器(1771-ASB)5块、远程I/O模板(32入/32出:1791-IOBW)4块、远程I/O模板(16入/16出:1791-16BC)1块、远程I/O模板(24入/8出:1791-24B8)1块、25匹马力1336PLUS变频器(CAT1336S-B025-AA-EN4-CTM1-HA2)2台、20匹马力1336PLUS变频器(CAT1336S-B020-AA-EN4-CTM1-HA2)2台。铸流系统用于铸流控制的三套PLC系统的配置完全相同,均是:主机架通过CPU上的通道1B(组态为RemoteI/OScanner方式)外带了2只扩展机架、3块RemoteI/O模板以及7台1336FORCE变频器;另外,采用了3套A-B公司的小型产品SLC500分别用于每流的火焰切割机的自动控制。SLC500PLC通过CPU上A-B自动控制技术的连铸机自控系统的DH+通讯口与PLC-5/40E的CPU上的通道1A通讯口(配置为DH+)连接构成了DH+网以实现数据交换。PLC5具体配置为电源模板(1771-P7,16A)3块、CPU(1785-L40E)1块、AI模板(1771-IFE)4块、AO模板(1771-OFE)8块、RTD模板(1771-IR)2块、高速计数模板(1771-VHSC)1块、24VDCDI模板(1771-IBD)5块、24VDCDO模板(1771-OBD)4块、220VACDI模板(1771-IMD)7块、220VACDO模板(1771-OMD)5块、远程I/O适配器(1771-ASB)3块、远程I/O模板(1791-IOBW)3块、25匹马力1336FORCE变频器(CAT1336T-B025-AA-GTIEN)4台、40匹马力1336FORCE变频器(CAT1336T-B040-AA-GTIEN)3台。SLC500具体配置为电源模板(1746-P2)1块、CPU(1747-L542)1块、DI模板(1746-ITB16)1块、DI模板(1746-IB16)4块、DO模板(1746-OW16)2块、DO模板(1746-OB16)2块。4套PLC5通过各自CPU上的以太网口(通道2)挂在以太网上,并通过MSG指令相互传递数据;共25台1336变频器作为远程站采用RemoteI/OScanner方式与PLC进行数据通讯:其启动、停止、速度给定等指令均由PLC下达给变频器,同时变频器的各种状态数据以同样形式反馈给PLC。另外,4台高性能PⅢ工控机作为系统的上位机,通过以太网与PLC进行数据传送,完成铸机生产的监控,其中3台为操作员站,互为备用,用于生产的实时监控;1台为工程师站,可以完成对软件系统的查阅、修改等工作(系统配置图如图1所示)。A-B自动控制技术的连铸机自控系统四、软件设计、系统控制功能及实现4.1PLC程序的设计控制程序使用罗克韦尔自动化公司专用编程软件Rslogix5,并全部采用简单易懂的梯形图方式编制而成,分为公用控制程序及铸流控制程序共4套。每套控制程序均采用了流行的模块化/结构化编程方法:根据控制对象、控制目的的不同把控制程序分为若干控制部分,由主程序在每次扫描周期中依次调用来实现各自的控制功能;在每一个梯形图文件中,把控制功能相同的程序放在同一控制段中,并加以注释。这种结构化编程方法使得程序的查阅、功能的扩充及修改变得更加容易,大大增强了程序的灵活性、可读性、实用性和维护性。4.2监控系统的设计上位监控系统采用Rsview32制作,Rslinx负责完成与PLC的数据通讯。根据生产工艺、控制功能的要求,共制作了9大部分、共计40余幅监控画面。4.3主要的控制功能及关键技术的实现A-B自动控制技术的连铸机自控系统图1主要控制功能:该自动控制系统主要用于连铸机生产的基础级自动化控制,通过采用A-B自动化控制技术可完成基础生产工艺过程的全自动化控制,实现连铸生产现场设备的自动联锁,介质温度、压力、流量的检测调节,数据的通讯处理、故障报警以及生产状况的在线监控等功能。主要控制功能有:中间罐车行走、升降功能;结晶器冷却水、二冷水、公用介质的流量及压力检测调节功能;推钢机控制功能:横移机控制功能;大包、中间包的钢水测温及称重功能;大包旋转及升降控制;液压站控制;结晶器振动控制;拉矫机/拉矫辊控制;输出辊道控制;结晶器冷却水控制;二冷水控制;自动跟踪控制;火焰切割控制以及生产的在线监控等。关键技术的A-B自动控制技术的连铸机自控系统实现:变频调速控制技术:中间罐车、拉矫机、结晶器、输出辊道、横移机等设备均采用了变频调速控制技术。PLC通过RemoteI/OScanner通讯方式将控制命令传达给变频器,同时接收变频器的状态实时反馈信息;控制程序则通过采用MOV指令将启/停、正/反转、速度给定值等命令信息以输出字的数据格式传送给变频器,从而实现变频调速的自动控制。二冷区的全自动配水控制算法:理论上理想的二冷配水控制曲线是一条二次曲线:F=aV2+bV+c,但是实现起来非常困难。为此,我们采用直线仿真曲线技术:采用三条斜率不同的直线来模拟二次曲线,根据当前的拉速及三条直线所对应的a、b值分别计算出三个配水量F1、F2、F3,然后取其最大值作为当前的实际给定值:Fsp=Max{F1,F2,F3}(如图2所示)。此外,软件上通过PID指令完成七段回路仪表调节控制(控制框图见图3)。铸流自动跟踪技术:PLC根据A-B增量型编码器(安装于3#拉矫机上,1024脉冲/圈)发送至高速计数模板的脉冲数,自动计算并完成送引锭模式、浇注模式下的拉矫机/拉矫辊、二冷区配水、电机测速以及铸坯测长等全自动控制。火焰切割自控系统:该系统单独采用3套SLC500PLC,并建立了DH+通讯手段与PLC5进行数据通讯。根据PLC5发送过来的铸坯测长实时数据,实现对钢坯切割的自动化控制,并具有2种定尺(本机、上位)、3种操作方式(手动、半自动、全自动)的控制功能。同时PLC5根据SLC500的反馈信息控制输出辊道的动作将切割完毕的铸坯运出。控制程序则使用A-B自动控制技术的连铸机自控系统MSG指令来实现通讯数据信息的相互传递。铸机生产的自动在线监控技术:采用Rsview32监控技术、Rslinx通讯技术开发了铸机生产的在线监控系统。该监控系统分为总貌、风机液压站、条件及状态、公用检测、一冷、二冷、设备冷却水、液面控制和其它9大部分,具有如下主要功能:o生产数据、设备状态的在线显示监控;o生产数据的上位设定及生产模式的控制选择;o设备控制方式的选择以及设备的远程控制、介质的远程调节;o趋势记录、故障报警、报表打印以及系统故障自诊断。图2A-B自动控制技术的连铸机自控系统图3五、结束语该自控系统综合集成了美国罗克韦尔自动化公司的PLC控制技术、画面监控技术、网络通讯技术以及变频调速技术,实现了连铸机基础生产工艺过程的自动化控制,可完成连铸生产现场设备的自动联锁控制,介质参数的检测调节,数据的通讯处理、故障报警诊断以及生产状况的在线监控等功能。经过三年多的运行验证,该系统控制功能先进、安全稳定可靠,有效地提高了劳动生产率,改善了工作人员的工作环境,减轻了工作人员的劳动强度,为生产的顺行提供了可靠的保障,并取得了十分显著的经济效益。参考文献ALLEN-BRADLEYINDUSTRIALCOMPUTERANDCOMMUNICATIONGROUPRockwellAutomation.EnhancedandEthernetPLC-5ProgrammableControllersUserManualRockwellAutomation.1336FORCEPLCCommunicationsAdapter(SeriesB)UserManualFirmwareRev.5.xx(CatalogNO.1336T-GT1EN)RockwellAutomation.1336FORCEPLCCommunicationsAdapter(SeriesB)FunctionBlockProgrammingManual(CatalogNO.1336T-GT1EN)RockwellAutomation.1785PLC-5可编程控制器快速查阅手册RockwellAutomation.ControltheFutureTodaywithAllen-Bradley’sSLC500Processors:SmallControllersforBigApplicationsPLC-5系列可编程控制器硬件安装手册PLC-5编程软件编程手册/指令集/软件组态与维护ALLEN-BRADLEY模板用户手册作者简介A-B自动控制技术的连铸机自控系统王海,1995年毕业于北京科技大学工业电气自动化专业,先后参加了莱钢12000立方米制氧机、矩形坯连铸机、小方坯连铸机、热送辊道、氧气顶吹转炉、煤气回收等自控系统的设计、开发、调试工作,目前从事炼钢自动化的研究与应用工作。文章出处罗克韦尔自动化第一届“AB世纪杯”集成架构产品应用有奖征文比赛

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