变频调速器在炼焦系统中的应用回复1|人气59|收藏|打印|推荐给版主分享文章到:gmx_1234个人主页给TA发消息加TA为好友发表于:2010-06-0719:39:07楼主1前言变频调速器作为近代新型的无级调速装置,在安钢焦化厂新建的5、6#焦炉的高压氨水喷洒系统中首次被采用,并被进一步推广到1、2、3、4、#焦炉高压氨水喷洒系统。实践证明,该系统的应用,不仅满足了生产工艺的要求,还节约了电能电耗,提高了设备的运转率、使用寿命,节省备品备件的消耗,不失为一个较为理想的控制系统。2系统分析安钢焦化厂一炼焦车间的1、2#焦炉,二炼焦车间的3、4#焦炉在高压氨水喷洒系统中,氨水泵未采用变调速方式,根据工艺要求:只在向炭化室装煤时,上升管打开,火苗由炭化室上跑,可使弯管温度很快升高达1000℃左右,为了避免弯管被烧坏,在弯管内进行高压不喷洒,以达到降温保护变管的目的。其余时间管道出口阀门均处于关闭状态,当管道内氨水压力大于2.8MPa时,氨水管道上的泄压阀自动打开,向氨水槽泄压,反之泄压阀自动关闭,泄压时造成了电能的严重浪费,泵及电机长期处于高速运转状态,大大缩短了泵及电机的使用寿命和维护周期,加大了备品备件的肖耗,基于上述原因,决定对新建的5、6#焦炉氨水喷洒系统采用变频调速方式,以实现对氨水压力经济而有效地控制。3完备环控制系统该系统包括:Z系列PYW-T型微型控制器(PID控制器),泵用富士FRN75P9S-4JE变频调速器,氨水泵电机,压力变送器,DC电抗器,数字式压力显示仪等组成,根据水泵电机参数和被控对象技术要求,设置压力控制器,变频调速器参数,组成氨水压力闭环控制系统。压力变送器装在高压氨水泵出口管道上,将管道内氨水压力信号转变为电信号传送给压力控制器,压力控制器将给定(设置)压力信号与压力变送器反馈信号相比较,根据比较偏差大小和方向,送给变频调速器一个控制信号,以控制变频调速器的频率,从而控制水泵电机转速,达到恒压供氨水的目的。DC电抗器,对75kW及更大容量的变频器,DC电抗器是标准提供的,不需另购,通过连接DC电抗器可以改善变频器功率因数达0.94~0.95。数字式压力显示仪,该显示仪信号取自压力变送器,能准确、直观地显示出焦炉上的氨水压力值,对系统正常、高效地运行具有检测作用。为提高系统运行的可靠性,新建的5、6#焦炉采用一开一备方式,即同时安装两套调速系统。4效果分析新建5、6#焦炉高压氨水喷洒系统自1997投用至今,取得了较好的效果,不仅满足了生产工艺的要求,而且节约了电能电耗,大大减少备品备件的消耗;由于压力控制器、变频调速器均有故障指示功能,并设有过压、过流、缺相等保护,加快了维修人员对系统故障的诊断和排除,保护了电机,减少了非磨损性损耗,大大提高了电机及泵的使用寿命,同1、2、3、4#四座焦炉中任意两座相比,每年可节省备件备品费用上千元。在电能消髦上,若5、6#焦炉水泵电机不采用变频调速方式,氨水泵电机运行电流为103A左右,功率为55kW,年耗电能为4.8×105kW.h年耗电经济费用17.96万元(工业电费0.37元/kW.h),现5、6#焦炉采用变频调速方式后,氨水喷洒时,电流为76A左右,功率为46.5kW;氨水停喷时,电流为42A左右,功率为25.7kW。按两座焦炉平均每天出100炉焦炭,装煤时间3min/炉计,则高压水每天喷洒时间为5h,耗电量为232.5kW.h经济费用为86.1元;停喷时间断为每天19h,氨水泵电机每天耗电量为488.3kW.h、经济费用176.7元,即年耗电量为2.6×105kW.h,经济费用为9.7万元;5、6#焦炉采用变频控制方式以后,每年可节省电能为2.2×105kW.h,节约经济费用8.2万元人民币。5系统评价该系统在5、6#焦炉中的应用,能圆满完成生产工艺的要求,提高了功率并节省大量的电能、电耗,使电机及泵的使用寿命显著提高,降低了备品备件的损耗。但由于压力控制器及变频调速器均为电子高密集成块结构,集成块之间用插件连接,热稳定性,抗振性较差,对环境温度要求在-10~+50℃范围内,振动要求小于5.9m/s2,温度要求在20%~90%范围内,而氨水泵工作时,氨水泵泵头难免有氨水滴漏现象,造成周围环境温度明显增大,所以除压力变送器与泵同室外,压力控制器及变频调速器须设专用控制室,并保持控制室内无尘埃、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、水蒸气、滴水和盐伤等,杜绝环境因素对压力控制器、变频调速器的不利影响,方可保证系统运行的稳定性、可靠性。