半水煤气中CO2偏高的原因分析与建设

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半水煤气中CO2偏高的原因分析与建设据查,自大修技改以来,半水煤气中CO2一直偏高,就本年度3月份之前,基本上都在18%以上,经过造气炉夹套的改造和改进操作方法以后,5月份基本维持在15.6~17.8之间,现在仍然只能控制在15.5~16.8之间,偶尔能控制在14.8~15.5之间,据了解,广西厂的半水煤气中CO2在同样燃煤的工艺条件下能控制在12.5~13.8之间;比我们低3个百分点,CO2的偏高,增加了压缩机多做无用功,电耗也就增高;经过近几个星期的跟踪调查、分析以及工艺操作现状的详细了解,半水煤气中CO2跑高的主要原因来自于三个方面。一、石灰质量差,特别是石灰中的不溶颗粒物(实际上就是没有完全烧透的石头碳酸钙),夹杂在煤球中,进入煤气炉后,一方面热稳定性差,煤球易炸裂,阻力增加,带出物多;而且小颗粒的石头遇高温锻烧氧化,把煤气炉当成了石灰窑,燃烧过程中当然要产生大量的CO2;导致半水煤气中CO2含量偏高,初步分析,此原因可能导致CO2上升1-1.5%。解决建议:1、从石灰源头抓起,严把石灰进场质量关,对不合格的石灰勒令整改或拒收;2、对石灰的验收增加堆比重测算,超出规定比重范围的视为不合格(理论上需2.2吨石头烧制1.0吨石灰);3、适当提高石灰化灰堆积高度(1.2~1.5m),确保化灰过程中能够高温激化,化灰彻底;4、设法将石灰中的颗粒物筛分掉;二、变压吸附脱碳工艺和操作的影响;该脱碳自投用以来,原料气损失较大,特别是H2、N的损失(其中N的损失较严重);导致脱碳后净化气中H2/N比严重失调,要保证后续合成气的H2/N比正常,造气就得提高N气(通常N都在20%以上);要获得足够的N气,只有通过上、下加N和增加回收吹风气来实现;在加N或回收过程中,大量的空气进入(即大量的O2气入炉),在燃烧反应中就会增加CO2的生成,从而导致半水煤气中CO2跑高;从造气操作以及合成反应数据来看,事实的确如此,只要半水煤气中CO2稍低(≤15%),合成H2就高;变压吸附脱碳投用以来,合成循环H2涨得较快,多数时间都在要求造气压H2提N以致造气在生产中被动加N或回收,使CO2居高不下,同时也使压缩机打废气增多,电耗才高;初步分析,此原因可能导致CO2上升1.5~2%;解决的建议:1、脱碳操作并非不可调,没有引起足够的重视,应适时根据气体流量、压力以及出口净化气CO2微量进行吸附时间调整,这就要求操作必须认真、精心,既要保证CO2的微量合格,又要尽可能的增加吸附时间,减少放空时间,以达到减少H2、N损失;2、真空泵应保证抽吸力足够大,此处不宜以节电为名少开泵,因为此处节电,还不如压缩机少打1%的CO2,真空泵抽吸力加大,解析快速,一方面可以增加吸附时间,二方面可以使吸附剂解析彻底,活性更好;3、严格保障各气动伐门的气密性,减少内漏,减少H2、N的损失,N损失少了,造气人为补N就少,CO2才能降低。三、造气工艺技术操作及炉体结构;1、工艺技术操作上,炉温波动,碳层不稳,气化层厚度不足,蒸气入炉分配不均,压力和温度变化大,可能导致气化不好,还原反应多,CO2上升;2、炉体夹套可能还偏高,操作中汽包液位过高,存在冷壁效应,炉内气化层外边缘温度低,气化反应不好,CO2生成多;解决建议:1、应适时依据煤种变化,及时调整碳层高度以及循环时间;严格控制好上、下行温度(一般上行280~350℃,下行230~300℃);2、精心操作,确保加料均匀,确保入炉蒸汽压力稳定(关键在各炉合理分配周期);3、严格精准控制夹套液位,一则可以保证自产蒸汽质量,确保入炉蒸汽温度在230℃以上;二则可以帮助恒定炉温,减少夹套外壁温度波动,减少边缘冷壁效应,促进气化正反应,减少CO2的生成;4、遇后工段要求变化时,调整工艺应微调,特别是要求压H2提N时,要尽量用足上加N,少用下加N和回收吹风气,避免气质变化大。2013年6月9日关于生产煤球用石灰的调研情况6月5日,组织了原料、造气、石灰化灰管理等相关人员前往石灰矿点进行实地调查,针对目前存在的石灰质量问题,查找原因,分析研究,寻求解决办法,调研情况如下:一、平桥石灰厂的情况:1、矿石外表颜色较杂,细看夹杂物比较多,且块状很不均匀,大的有15~20cm,小的只有3~5cm;在烧制中,成熟肯定不均;2、采用的燃料煤是粉煤,而且煤质较差;3、据现场了解,大约1.7吨石头烧制1.0吨石灰;很显然根本没有烧透,理论上需2.2吨石头才能烧出1.0吨石灰;考虑到杂质、水份等因素,至少需2.0吨石头烧制1.0吨石灰;4、烧制技术不稳定,不够成熟,先后已换了几波人,还在摸索之中,质量难保;5、出料方法是每隔3小时左右出一次,出料前先打冷风把燃烧面上移,然后出料3车;6、出料皮带上筛子太短而且又陂,对炉灰筛不彻底;二、银兴石灰厂的情况:1、矿石颜色块状基本均匀,均在10-15cm,有石英石条纹;2、燃料煤用的小子煤,表面看煤质还可以;3、现场取熟石灰化灰试验,有部分烧制过火的需要有一定的温度的热水才能迅速化解,化开后的石灰粘性较好;4、现场取了相同体积的石头和熟石灰称重对比;石头重量2.4kg,石灰1.1kg,接近他们所报告的2.0吨石头烧制1.0石灰,而且烧过火的也比较多;5、出料方式为24小时出一次,而且出料是以出完窑底冷藏段的石灰为止,认为此出料方法比较合理;6、该厂的技术和管理上感觉比较稳定和成熟;7、出料口皮带处的筛子也较短,对炉灰筛分也不彻底;三、鸿利石灰:1、矿石杂物少,但块状不均,甚至有粉状的较多;2、该厂的石灰是钡盐厂石灰窑的下脚料,而且感觉大块的被别的单位选用,是该厂员工承包回收废料,从废料中筛分出来给我们;3、石灰中夹杂煤碴较多,石灰块状较小,如果没有夹碴,看上去还算好的石灰,烧得也比较透;综上所述:1、石灰质量总体不太好的原因在于矿石先天杂质多,内含石英石或其它矿物质多;2、平桥石灰厂技术上还不够熟练,矿源杂质多,且块状不均,燃料煤不够好,石灰烧不透,是目前我们石灰中颗粒物最多的来源;3、银兴厂的石灰,技术上相对成熟,质量相对稳定,建议作为石灰主流;4、鸿利的石灰,粉多夹炉碴多,需精选才能使用。2013年6月9日

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