关于6炉火焰偏斜的调整方案

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6#炉火焰偏斜调整试验方案针对6#炉火焰整体偏斜于6#炉前墙(2#角尤其严重)现状,通过观察炉内结焦部位情况,可基本判定为1#角一次风偏斜刷墙导致前墙结焦严重,火焰整体偏斜于前墙,特制订6#炉火焰偏斜调整试验方案如下:第一步:1、增加1#角一次风速,通过风压体现;现根据燃烧工况,1#角A层、B层一次风挡板开至100%,通过观火,着火距离合适,可以维持!2、降低4#角一次风速,尽量避免邻角对1#角的风力压迫;通过调整观察,现4#角A层B层一次风挡板开度分别降至50%,风压分别降至1.6kpa,1.4kpa,且通过就地观火,及风压、风温显示,此工况可以维持!3、降低A层B层一次粉量,较之其余三个角各少50r现维持此工况运行48小时,运行人员加强关注前墙火焰亮度及结焦情况,并严格执行压缩空气吹焦,并关注6#炉1#角、左墙结焦情况,若前墙以及1#角结焦情况良好,则执行第3项,并持续观察24小时第二步:若1#角区域结焦严重,则恢复3#角A、B层一次风挡板开度,一次风压恢复至1.9kpa;降低4#角一次风挡板开度,A层B层风压各降至1.5kpa,视一次风管运行情况,观察运行48小时,关注前墙结焦情况第三步:若前墙结焦严重不减,则转变调整思路,恢复4#角一次风压至1.9kpa,降低1#角A、B层一次风速至1.6kpa,观察运行48小时,对于结焦情况变化加强关注注意:1、二次风挡板开度维持现状:A层75%、B层20%、C层25%、D层75%,E层50%、F层10%,不做调整,避免大范围调整,造成反面效果2、6#炉负荷维持190t/h,氧量5%—5.5%,一次总风压维持2.2kpa,负荷调整以7#炉为主,增减负荷以总风量控制,尽量不破坏炉内燃烧工况3、试验过程中,必须加强就地观火及焦块掉落情况,加强吹焦4、此次方案,各班必须统一思路,一致调整,必须避免调整频繁,炉内燃烧工况多变,造成结焦情况加剧5、试验过程中,必须加强关注煤质变化,对于挥发分、水份、硫含量、灰分指标加强关注,对于煤质变化,及时跟进调整!

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