关于冷轧卷板面残油问题的分析

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关于冷轧卷板残油问题的分析一、形成过程冷轧在轧制过程中使用乳化液进行冷却、润滑,在轧制过程中经大变形压下产生铁粉,铁粉和杂油极易形成微颗粒悬浮在乳化液中,微颗粒和带钢表面有很强的吸附亲和力,在带钢表面形成残油。又由于表面乳化液吹扫不彻底,造成头尾表面乳化液斑和残油进一步增加。二、难彻底解决的主要原因(1)液压大量漏油。液压大量漏油是造成乳化液变质、乳化液效果变差的最直接原因,同时大量的液压油极易吸附铁粉形成大颗粒叮附在带钢表面,造成吹扫无法彻底吹去。(2)磁过滤、撇油器以及搅拌泵故障频繁。乳化液的使用关键在于维护,但维护设备故障频繁,大多都以没备件长时间得不到恢复。(3)轧机机前上防缠导板固定焊死,在轧制双道次时无法自动伸出接住滴溅的乳化液,这也间接造成了带钢表面残油多。三、已采取措施(1)轧机机前、机后吹扫嘴子全部都已换成扁嘴吹嘴,且将吹扫梁和挤干辊固定在一起,可在线调整吹嘴离带钢高度,提高了吹扫效果。(2)轧机后上防缠导板也已重新设计制作和安装,延长了导流槽边部长度,将接住的乳化液导流到带钢边部以外。(3)在满足现行工艺冷却和润滑的前提下,根据所轧带钢宽度,对轧机机后上工作、上中间辊边部乳化液喷射阀进行了部分封堵,减轻了带钢边部多余的乳化液残留。四、需协调问题(1)彻底治理液压漏油问题。液压大量漏油直接导致乳化液皂化值指标变差,板面残油和灰份增加。(2)少量的液压杂油泄漏如果能快速撇除,对带钢表面影响较小,但目前轧机磁过滤以及撇油器均功能均不正常,尤其是撇油器效果太差,撇油较慢。下步需完善设备功能或考察是否有快速撇油装置。2013.12

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