从日本引进的热处理生产线的技术改造

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日本引进的热处理生产线的技术改造杨健(广东阳春轴承股份有限公司)我公司使用的吸热式保护气氛热处理生产线是在1987年底从日本购进的,公司的轴承套圈车件都在该生产线上进行热处理。该生产线热处理产品质量稳定,是公司的重点及关键的设备。但是在使用几年后发现,象输送网带、电加热辐射管、电热丝、催化剂这样的易损件从日本购买费用很高,并且极不方便。因此,公司决定采用国产件。为了做好输送网带、电加热辐射管、电热丝和催化剂的国产化,我开展了一系列的调研工作。最后经过多方面的比较,选定陕西钢铁研究所来生产输送网带、电加热辐射管、电热丝,其中输送网带、电加热辐射管材料采用耐高温抗氧化性强力学性能好的Cr25Ni20Si2,电热丝材料采用Cr20Ni80,尺寸则按照日本原装产品进行测绘;而催化剂则选用化工部西南化学研究院生产的CN—2型镍质催化剂,NiO12%,外形尺寸19x19x9mm。使用表明,国产的输送网带、电加热辐射管、电热丝正常寿命可达18月以上,镍质催化剂则可达2年,完全达到日本产品的水平,但费用只是日本产品的三分之一。该生产线的吸热式保护气氛所用的原料气要求是纯丁烷气,也存在费用高、购买困难的缺点,因此也有进行技术改造的必要。我在输送网带、电加热辐射管、电热丝、催化剂成功国产化的基础上,又试验采用城市家庭用液化石油气代替纯丁烷气。液化石油气的主要成分是丙烷、丙烯、丁烷、丁烯,因此要调整原料气与空气的混合比,来获得一定碳势的保护气氛,同时又要防止气体裂解炉内产生碳黑,经反复摸索,当气体裂解温度控制在1000~1050℃时,混合比为1:8~10较合适,即是液化气的流量为1.8m3/h时,空气的流量为15~18m3/h左右,得到的保护气氛可满足光亮度的要求。随着使用时间的延长,该热处理生产线出现老化的现象,表现为淬火炉的保温性差,加热不均匀,网带运行不平稳等。通过打开淬火炉的点检窗观察,发现炉膛砌体出现了开裂、砖体松动、脱落,支承输送网带的托辊轴氧化剥落严重。在2000年我负责对该生产线的淬火炉部分进行大修,所用的大修材料都国产化:为保证质量,耐火保温材料,由冶金部洛阳耐火材料研究院提供,耐火材料采用密度为800kg/m3轻质抗渗碳砖,保温材料是密度为200kg/m3无石棉硅酸钙板和硅酸铝纤维毡;托辊轴由陕西钢铁研究所提供,材质采用Cr25Ni20Si2。大修后的炉子升温快,保温好,炉温均匀,耗电少,获得公司的好评。由于轴承向高精度方向发展,因此要求热处理后金相组织稳定。而该热处理生产线采用油温120℃的热油淬火,残余奥氏体量多达15%,对组织稳定性不利。为减少残余奥氏体量,在2003年在该生产线的回火炉之前增加了一台冷清洗机,水温控制在5~10℃。轴承零件在冷清洗后回火,可有效地减少残余奥氏体量。热处理生产线经国产化技术改造后,一直使用到现在,产品质量稳定,工件表面光亮度好,运行成本较低。因此,国产化技术改造是成功的。

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