七里28井连续油管施工初步方案2020年1月9日星期四一、七里28井基本情况1、该井基本数据井别钻探目的海拔地面389.29m构造位置七里峡构造兴隆场潜伏高点东南翼补心395.99m地理位置四川省达县麻柳乡东兴镇一村1组开钻日期1993-03-16完井日期1994-05-16完钻井深5046m完钻日期1994-02-04完井方法先期裸眼尾管射孔完钻层位志留系产层井段4973~5031.5m5000.9~5025.2m产层中深5004m5012m目前产层石炭系人工井底5044m套补距7.15m油补距6.63m最大井斜4°6′方位276°井深3725m井底位移156.65目前生产管柱情况:油补距6.63m+油管挂0.29m+双公短节0.10m+88.9mm加厚油管(AC90,δ6.45mm)147根1423.4m+88.9mm加母0.25m+88.9mm平式油管(AC90,δ6.45mm)1根4.14m+88.9mm平母0.25m+88.9mm加母×73mm加公0.16m+73mm加厚油管(AC80,δ5.51mm)348根3344.18m+水力锚0.36m+CYY344封隔器1.20m+73mm加厚油管(AC80,5.51mm)3根28.76m+73mm加母×平公0.25m+73mm平式油管(NST80SS,δ5.51mm)20根191.27m+73mm平式(AC80,δ5.51mm)短节4.13m+节流器0.14m+73mm平母×加公0.32m+筛管4.73m+管鞋0.10m=5010.54m。一、七里28井基本情况2、井身结构及套管数据钻头程序(mm×m)套管程序(mm×m)水泥返深(m)试压结果加压(MPa)经时(min)压降(MPa)444.5×208.0339.7×206.46反注地面13300311.2×3375.17244.5×3373.05反注地面25300215.9×4971.0177.8(悬挂)×3099.30~4970.67177.8(回接)×3103.95喇叭口地面20303000152.4×5046.0127.0×4826.29~5045.415300一、七里28井基本情况2、井身结构及套管数据尺寸(mm)下至井深(m)钢级壁厚(mm)内径(mm)抗内压(MPa)抗外挤(MPa)177.87.55~46.690NT90SS11.51154.865.664.6~54.690NT95SS11.51154.865.664.6~3103.949NT90SS11.51154.865.664.63103.2~3961.47KO90SS10.36157.0863.352.3~4192.26NT90SS11.51154.865.664.6~4212.43NT11011.51154.863.352.3~4970.67NKT11011.51154.865.674.31274826.29~5045.40TT95S9.19108.6183.082.9一、七里28井基本情况3、井身结构图一、七里28井基本情况4、该井目前生产情况1995年9月24日投产,投产前井口关井套压44.365MPa,关井油压44.343MPa。投产后生产套压稳定在31.87MPa,生产油压31.00MPa左右,日产气10.0×104m3/d,日产水0.2m3。2003年6月因气井出砂严重修井,修井后生产套压32.51MPa,生产油压31.95MPa,日产天然气12.0×104m3/d,日产水0.7m3左右,生产平稳。2006年1月31日产地层水,但水量不大,日产水500L左右,同年11月开始出现井筒积液,油套压差2.0MPa左右。2007年12月5日实施泡排,气井带液能力明显增强,日产水由以前的0.8↑2.0m3/d,生产套压由9.80MPa下降到7.60MPa左右,生产油压稳定在6.80MPa左右,日产天然气6.3×104m3/d,生产平稳。2009年3月,用44mm通井规通至4790m遇阻,取出通井规后气井产量回零,生产套压由通井前7.20↓3.60MPa,生产油压平输压5.60MPa,产量为0。经放空后产量才得以恢复,放空带出积液12m3,含大量高密度泡沫。截止2009年6月底,该井生产套压4.45MPa,油压6.10MPa,日产气5.1×104m3,日产水0.6m3,累计产气2.77×108m3,产水2769m3。目前地层压力38.7MPa。一、七里28井基本情况5、历年修井作业情况2003年6月10日~10月29日进行修井作业。本次作业主要内容:下127mm尾管、补射孔、更换原井油管、酸化及排液。该井原修井目的是大型压裂酸化。但6月22日压井后,28日探砂面井深4959.7m,后分别用冲砂嘴和螺杆+单翼刮刀钻头冲砂,钻至井深5021.35m。冲砂过程中出口返出缓蚀剂形成的脏物和大量岩屑,冲砂至5021.35m以后,井口油管扭矩较大,启动螺杆无进尺,停泵上提遇卡,经多次开泵,上下活动解卡。起出油管发现刮刀钻头保径部分磨小12mm,钻头以上接头本体划痕较多,从停泵上提遇卡和探砂面等情况分析,该井裸眼段井壁垮塌和出砂。因此进行施工设计变更,实施补射孔。2003年9月25日,对石炭系井段5000.90-5025.20进行第一次酸化,挤入胶凝酸19.2%×40m3,酸后套压28.90MPa,油压28.70MPa,测试产气10.65×104m3/d。2003年10月20日进行第二次酸化,挤入地层酸量21%×258.33m3(胶凝酸120.86m3,胶束酸17.9m3及前置液119.57m3),酸后在套压25.50MPa,油压24.20MPa,测试产气27.19×104m3/d。二次酸化后应排液量735m3,实际排液442m3,约有293m3(包括漏失泥浆64m3)残液未排尽。二、施工目的及施工方案1、施工目的2、施工方案该井由于出砂严重,并且修井后2004年3月-2006年7月加注缓蚀剂2960kg,加注缓蚀剂期间没有定期对井内进行清洗。由于缓蚀剂为多组分体系,长期在井下高温、高压的环境中易发生一系列的物理化学变化,致使粘度增加,导致气井井筒堵塞,针对该井目前情况,可以采取连续油管一次性钻磨、冲砂方式对其进行解堵;具体方式是使用11/2″连续油管带液压马达及钻头下放至堵塞段后,通过泵注解堵剂对堵塞物进行一次性钻磨及冲砂;解堵施工完成后进行酸化施工,酸后用连续油管气举排液,提高该井产能。在不压井情况下使用连续油管带工具磨铣冲砂,解除井筒堵塞,恢复正常生产,并通过连续油管酸化增加其产能。三、施工设备及施工用料1、施工设备2、施工用料设备名称数量准备情况连续油管车组1套现有11/2″QT800盘管1套现有700型泵车1台11/2″接头1个正在加工变径接头1个正在加工13/4″马达头总成1个现有13/4″马达总成(气液同注)1个现有尖钻头1个现有制氮车1台用料名称数量准备情况解堵剂酸液液氮