基于ARX模型的控制系统辨识及稳定性分析

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2010年第31卷第1期中北大学学报(自然科学版)Vol.31No.12010(总第129期)﹢﹨﹪﹫﹦﹫﹨﹤﹪﹫﹢(﹢﹢﹤﹫﹦﹤﹦﹦﹥﹫﹫)(SumNo.129)文章编号:16733193(2010)01000905基于ARX模型的控制系统辨识及稳定性分析马维金1,王俊元1,李凤兰2,熊晓燕2,曾志强1(1.中北大学机械工程与自动化学院,山西太原030051;2.太原理工大学机电所,山西太原030024)摘要:应用系统辨识技术,基于ARX模型,建立了热连轧机液压压下控制系统的动态数学模型.系统的输入和输出数据分别采用轧机压下闭环系统电液伺服阀控制信号和辊缝位移信号;模型的参数估计采用最小二乘估计法(LSCE),模型阶的辨识采用赤池信息准则(AIC).使用数据验证模型3步预测输出数据,并与实际测量数据对比研究了辨识模型的拟合精度,采用残差分析法检验了模型的有效性.仿真分析结果表明:辨识的模型是有效的.建立的轧机压下控制系统的数字化模型是计算机仿真分析的基础,也是控制器优化设计的依据,同时也为研究轧机振动特性提供了重要手段.关键词:热连轧机;压下控制系统;建模与仿真;稳定性分析;振动抑制中图分类号:TG333文献标识码:A┄:10.3969燉j.issn.16733193.2010.01.003﹤┄┃┉┇┄━┎┈┉│﹫┃┉┉┄┃┃┉━┉┎﹢┃━┎┈┈﹣┈┄┃﹢┄━MAWeijin1,WANGJunyuan1,LIFenglan2,XIONGXiaoyan2,ZENGZhiqiang1(1.SchoolofMechanicalEngineeringandAutomatization,NorthUniversityofChina,Taiyuan030051,China;2.InstituteofMechatronics,TaiyuanUniversityofTechnology,Taiyuan030024,China)﹢┈┉┇┉:ThedynamicmathematicalmodelofahydraulicscrewdownAGCsystemforhotstripmillwasestablishedbyusingsystemidentificationtechnologybasedonARXmodel.ThecontrollingsignalfromtheAGCclosedloopsystemelectrohydraulicservovalveandtherollgapdisplacementsignalwereusedasthesystem’sinputandoutputdatarespectively.Leastsquaresestimationmethod(LSCE)wasappliedinmodelparameterestimatedprocess,andAkaikeinformationcriterion(AIC)wasusedinmodelorderidentification.Comparingthemeasuredoutputwith3stepaheadpredictedmodeloutput,theidentificationmodelfittingprecisioncouldberesearched,asalsothemodelvaliditywasexaminedusingresidualanalysis.Thesimulationresultsshowthattheidentificationmodelisvalid.TheidentificationmodelofhotrollingmillAGCsystemisthebasisofthedigitalcomputersimulationanalysis,whichisalsothebasisofcontrolleroptimizationdesign,anditprovidesanimportantgroundworktostudyingthevibrationcharacteristicsofrollingmill.┎┌┄┇┈:hotrollingmill;screwdownAGCsystem;modelingandsimulation;stabilityanalysis;vibrationsuppression收稿日期:20090601基金项目:国家自然科学基金资助项目(50335030);国家青年科学基金资助项目(50405043)作者简介:马维金(1957),男,副教授,博士.主要从事动态测试、信号分析、机电系统故障诊断与振动控制研究.0引言由于轧机自动化水平及对板带材的质量要求越来越高,对轧机执行机构及控制系统性能的要求也越来越高.液压AGC(AutomaticGaugeControl)是现代化轧机设备的核心技术,液压AGC系统运行状态的好坏,直接决定了轧机的工作状态[1].建立轧机压下控制系统的数字化模型是计算机仿真分析的基础,也是控制器优化设计的依据,同时也为研究轧机振动特性提供了重要手段.因此,开展液压AGC系统辨识的研究对提高轧机设备的技术水平和设备的生产率有着重要的意义[2].一个复杂系统,尤其是闭环系统的辨识是一件很困难的工作.数学模型与真实物理系统并非是完全等价的,只要数学模型能够从一个侧面描述系统的动态行为,而且这种描述能够满足人们的研究目的,那么这个模型就是有用的[3].近年来,有关模糊辨识和神经网络辨识技术的研究受到了重视[45],但是研究结果表明:此类方法的模型学习需要大量的历史数据,方法复杂且计算速度慢,模型结构和模型参数的辨识精度仍然不高,实际应用范围有限[1].ARX模型由于不需要知道过程内部复杂的物理机理,因此被视为一种“黑箱”模型.过程被看作是一个用数学公式描述其输入与输出之间关系的“黑箱”,利用过程的输入、输出信息建立其数学模型[6].ARX模型不仅适用于线性系统,而且也适用于非线性系统辨识,基于ABX模型的系统辨识方法得到了广泛的应用[710].本文基于ARX模型的系统辨识技术,建立了热连轧机液压压下控制系统的动态数学模型.系统的输入和输出数据分别采用轧机压下闭环系统电液伺服阀控制信号和辊缝位移信号.模型的参数估计采用最小二乘估计法(LSCE),模型阶的辨识采用赤池信息准则(AIC),使用数据验证模型3步预测了输出数据,并与实际测量数据对比研究了辨识模型的拟合精度,采用残差分析法检验了模型的有效性.1系统辨识实验辨识实验采用如图1所示的单输入单输出闭环控制系统模型.↓→→↑↓→→→→→→↑在轧机压下系统实际运行工作状态identificationexperiment﹨.1ClosedloopsystemofhotrollingmillAGCfor图1轧机压下闭环系统辨识实验模型牆1牉m牣牣牜-牪2牉m牪爢爦下,采集辨识数据.图中:牜为辊缝设定值;爦为已知比例控制器;牣为伺服阀给定电流值;牪为压下油缸位移量;牆为系统外部扰动;牉为量测噪声.实验目的是辨识被控对象的传递函数爢=爮SV爮ST,进而求得闭环系统的传递函数.爮SV为伺服阀及压下油缸的传递特性;爮ST为轧机工作机座的动态特性.文献[3]指出:对于如图1所示的闭环控制系统,如果:①其前向通道的控制对象爢(牚)为ARX模型,且模型阶已知;②反馈通道噪声牆存在,而且和量测噪声牉1,牉2为独立的零均值正态白噪声序列;③反馈调节器爦结构参数已知或不存在量测通道噪声牉2;④不论反馈通道或前向通道都存在纯时延环节.则闭环系统是可辨识的,且可以转化为开环辨识问题,直接辨识控制对象的模型爢(牚),然后按式(1)求得系统闭环传递函数.爢B(牚)=爦爢(牚)1+爦爢(牚),(1)其中辨识对象的ARX模型结构如式(2)[11]爢(牚)=爜(牚)燉爛(牚).(2)于是,系统的差分方程可描述为爛(牚)牪(牠)=爜(牚)牣(牠)+牉(牠),(3)式中:牉(牠)是一个方差为犧,均值为零的独立随机白噪声序列.01中北大学学报(自然科学版)2010年第1期ARX模型参数的估计采用最小二乘估计法(LSCE),模型阶的辨识采用赤池信息准则(AIC),模型的有效性检验采用残差相关分析法.有关理论的详细描述可参考文献[11].2输入输出数据辨识实验所使用的输入输出数据集为系统运行过程中同步记录的控制系统监控数据,它们分别代表被辨识系统的伺服阀给定电流和辊缝测量值.数据波形如图2所示,共记录了4个信号,分别为操作侧和驱动侧的伺服阀给定电流和辊缝值.数据采样频率100Hz,数据长度600s,共轧制4块带钢.其中:第1块和第4块调节器增益爦=300,系统没有振动;第2块和第3块调节器增益爦=1000,系统发生振动.精轧机组第五机架爡5的轧制过程工艺参数为:轧入厚度爣=8.35mm,轧出厚度牎=6.96mm,平均轧制速度牤=5m燉s.图2轧机压下闭环系统辨识实验同步记录数据﹨.2SignalsofclosedloopsystemofhotrollingmillAGCcollectedbyidentificationexperiment由图2可以明显地看到,在轧制第2块和第3块带钢时,伺服阀给定值、辊缝值剧烈振荡,而且驱动侧比操作侧振动严重.振动使整卷板带厚差增大,驱动侧与操作侧的板厚差达0.1mm.3系统辨识结果辨识计算使用的输入输出数据集为取自第1块板轧制过程中的512个样本点.以驱动侧伺服阀给定电流值为输入牣,以驱动侧辊缝测量值为输出牪.采用前述的辨识方法,应用Matlab系统辨识工具箱软件[12],辨识的系统ARX1091模型如式(4)爢NV(牚)=爜NV(牚)爛NV(牚),(4)其中:爛NV(牚)=1-1.145牚-1+0.8737牚-2-0.6776牚-3+0.1412牚-4-0.1664牚-5+0.05758牚-6-0.07907牚-7-0.03067牚-8+0.01188牚-9+0.008058牚-10,爜NV(牚)=0.0001604牚-1-0.0008289牚-2+0.0007137牚-3-5.932×10-5牚-4+0.0003577牚-5-0.0002801牚-6+7.681×10-5牚-7+6.756×10-6牚-8-3.921×10-5牚-9-1.038×10-5牚-10.轧机压下系统闭环辨识结果如图3所示.图3(a)为模型阶的选择,表示随着模型阶牕=牕牃+牕牄的增加,费用函数爼N(犤)下降.图3(b)为模型拟合度,表示使用数据验证模型3步预测输出数据,与实际测量数据的接近程度为84.88.图3(c)为模型的闭环根轨迹,从图中可以看到系统有一个开环极点离虚轴较近,当闭环增益为300时,阻尼很小11(总第129期)基于ARX模型的控制系统辨识及稳定性分析(马维金等)约0.05;当闭环增益接近800时,根轨迹与虚轴相交,到达临界稳定点.图3(d)为模型系统的波德图,系统的幅值稳定裕度为16.724dB.图3轧机压下系统闭环辨识结果﹨.3ResultofclosedloopsystemidentificationforhotrollingmillAGC4模型的检验利用残差中剩余信息量的大小评价模型质量的好坏称作残差分析.实际应用时,常常采用残差和输入数据的互相关检查和确认模型的有效性.理论上残差与输入数据是独立的,如果其互相关值较小,说图4残差互相关分析﹨.4Crosscorrelationanalysisof犡and牣formodelvalidation明所估计的模型参数精度较高.计算公式为爲犡牣(犳)=1爫∑爫牠=1犡(牠)牣(牠-犳).(5)采集的数据集

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