Flyback架构EMI分析.

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1Flyback架构的EMI分析——Conduction部分SANTAKR&D刘鹏/王可志2一、目的Flyback架构的EMI效果通常是比较差的(特别是在不连续工作模式下),以往常经验来看,充电板以及功率板上的充电部分是整机EMI效果的重要决定因素之一。因此在此专题里面将以Flyback架构为对象,分析其Noise源,传播途径,改善方法。拟在不影响电气性能的前提下,降低成本、提高UPS的EMC性能。3二、Noise的产生机理及传播途径:Flyback架构高频等效模型Cds:MOSFET的寄生等效电容,Cj:二极管的节电容Cj,Cm:MosfetD极对散热片杂散电容,Cd:输出二极管负极对散热片的杂散电容Les:变压器副边对其他绕组的漏感,Lep:变压器原边对其他绕组的漏感Ctx:变压器原边与副边之间的杂散电容,Ce:散热片对地的电容2.1Flyback架构的高频等效模型42.2Flyback架构中的nosie源Noise源:大的di/dt和dv/dt产生的地方,对Flyback架构来说,会产生这些变化的主要有:变压器TX1;MOSFETQ1;输出二极管D1;芯片的RC振荡;驱动信号线;(注:以下皆以C3KS(220V)充电板为研究对象)52.3MosfetQ1动作时产生的Nosie此处发生振荡2此处发生振荡1Q1上Vds的波形MOSFET动作时产生的Noise:如上图所示,主要来自三个方面:①Mosfet开通、关断时,具有很宽的频谱含量,开关频率的谐波本身就是较强的干扰源。②关断时的振荡1产生较强的干扰。③关断时的振荡2产生较强的干扰。62.3.1开关频率谐波干扰的分析T1/d1/trdtr频率(对数)-20dB/dec-40dB/decAV(orI)=2A(d+tr)/TV(orI)=0.64A/TfV(orI)=0.2A/Ttrf2近似的,开关信号的带宽:BW=1/tr在满足温升的条件下,可通过调大驱动电阻来加大tr,而减小信号的带宽。72.3.2Q1振荡1形成机理开关管Q1关断,副边二极管D1导通时(带载),原边的励磁电感被钳制,原边漏感Lep的能量通过Q1的寄生电容Cds进行放电,主放电回路为Lep—Cds—Rs—C1—Lep,此时产生振荡振荡的频率为:LepCdsfmos21在Lep上的振荡电压Vlep迭加在2Vc1上,致使Vds=2Vc1+Vlep。振荡的强弱,将决定我们选取的管子的耐压值、电路的稳定性。量测Lep=6.1uH,Q1为2611查规格书可得Coss=190pF(Coss近似等于Cds),而此充电板为两个管子并联,所以Cds=380pF。由上式可求得f=3.3MHz,和右图中的振荡频率吻合。从图中可看出此振荡是一衰减的振荡波,其初始的振荡峰值决定于振荡电路的Q值:Q值越大,峰值就越大。Q值小,则峰值小。为了减小峰值,可减小变压器的漏感Lep,加大Cds和电路的阻抗R。而加入Snubber电路是极有效之方法。RCLQ8Q1振荡1形成的共模电流路径共模电流路径(以Cds为考察对象)9Q1振荡1形成的差模电流路径差模电流路径(以Cds为考察对象)102.3.3Q1振荡2形成机理振荡2发生在MosfetQ1关断,副边二极管由通转向关断,原边励磁电感被释放(这时Cds被充至2Vc1),Cds和原边线圈的杂散电容Clp为并联状态,再和原边电感Lp(励磁电感和漏感之和)发生振荡。放电回路同振荡1。振荡频率为:)(21ClpCdsLpf在Lp上的振荡电压Vlp迭加在Vc1上,致使Vds=Vc1+Vlp。量测Lp=0.4mH;Q1为2611,查规格书可得Coss=190pF(Coss近似等于Cds),而此充电板为两个管子并联,所以Cds=380pF;Clp在200KHz时测得为Clp=1.6nF。由上式可求得:f=178.6KHz,和右图中190.5K吻合。振荡2产生的共模差模noise的路径:振荡2同样将产生共模、差模noise,其路径和振荡1的分析相同,在此略去。(请参照振荡1的分析)Q1上Vds112.4D1动作时产生的noiseDiode动作时产生的Noise,主要来自三个方面:①Diode开通、关断时,具有很宽的频谱含量,开关频率的谐波本身就是较强的干扰源。②关断时的振荡1产生较强的干扰。③关断时的振荡2产生较强的干扰。产生振荡1产生振荡2Channel1:D1两端电压Channel2:Q1的Vds122.4.1D1开关频率谐波干扰分析:分析方法和Q1的开关频率一致。2.4.2D1振荡1的分析:可看出振荡1是发生在MosfetQ1导通输出二极管D1关断时。此时,副边励磁电感被钳制,副边漏感和二极管杂散电容发生振荡。LesCjf21Les上的振荡电压Vles和副边励磁电感的电压迭加在Diode上,致使Vdiode=2Vc2+Vles。Vles为副边漏感上的振荡电压的幅值。展开振荡1的波形,如右上图。量测Les=1.2uH,D1为086-00085-00查规格书,可得Cj=50pF。而此充电板的副线圈并联有一个103的电容,所以此时等效的Cj应为两者只和,Cj=50+10000=10000pF,由上式可求得f=1.45MHz,和上图中的频率吻合。此振荡将产生共模和差模noise,下面将其产生共模和差模的路径分别加以分析。13D1振荡1形成的共模电流路径共模电流路径(以Cj为考察对象)14D1振荡1形成的差模电流路径差模电流路径(以Cj为考察对象)152.4.3D1振荡2的分析D1振荡2的形成机理:D1振荡2则是由于一次侧Mosfetnoise产生的Q1振荡2通过变压器的复制作用而传到了副边,它形成共模、差模noise的路径,和振荡1一致。另:电路中所使用IC的晶振(RC振荡)、脉冲输出等也是EMI干扰的来源之一。16编号频率MHz杂讯峰形成原因10.15开关频率的3次谐波20.2开关频率的4次谐波和Mosfet振荡2(190.5KHz)基波的迭加,所以这部分较强30.25开关频率的5次谐波40.35开关频率的7次谐波50.39开关频率的8次谐波和Mosfet振荡2(190.5KHz)的2次谐波的互相迭加,所以这部分会有上升。61.31Diode振荡1(1.31MHz)的基波73.3Mosfet振荡1(3.3MHz)的基波2.5Flyback架构noise在频谱上的反应没有加改良措施之前的原始EMI效果(2KS/3KS充电板/开关频率为50KHz)Q1振荡1的频率为:1.316MHz振荡2的频率为:190.5KHzD1振荡1的频率为:3.3MHz振荡2的频率为:190.5KHz17三、改善措施分析我们可实行的改善措施有两个:1、减小Noise的大小;2、切断或改善传播途径。3.1减小Noise的大小:首先考虑以下三个方面:①Mosfet、Diode动作时,具有很宽的频谱含量,开关频率的谐波本身就是较强的干扰源。措施:在满足所要求的效率、温升条件下,我们可尽量选开关较平缓的管子。而通过调节驱动电阻也可达到这一目的。红色:47欧姆的驱动电阻兰色:62欧姆的驱动电阻可看出:在低频段效果不明显;而在高频段(8MHz),62欧姆的驱动电阻明显好于47欧姆的驱动电阻。这是因为:62欧姆的驱动电阻将减缓驱动信号的上升/下降沿。这样能限制信号的带宽。183.1减小Noise的大小:②Q1、D1的振荡1会产生较强的干扰。措施:*对寄生电容Cds、Cj的处理:在Q1的ds极、二极管的两端各并上一681小电容,来降低电路的Q值,从而降低振荡的振幅A,同时能降低振荡频率f。需注意的是:此电容的能量1/2Cu2将全部消耗在Q1上,所以管子温升是个问题。解决的办法是使用RCsnubber,让能量消耗在R上。同时R能起到减小振幅的作用。*对变压器的漏感Le的处理:1。变压器采用三明治绕法,以减小漏感。2。在变压器的绕组上加吸收电路。3。减小Q1D极到变压器的引线长度。(此引线电感和漏感相迭加)采取上述措施降低振荡1的影响之后,得右图。红色:改善之前兰色:采取措施之后193.1减小Noise的大小:③:Q1D1上的振荡2会产生较强干扰。分析方法和②相同,但此时电感已变得很大了(主要为为励磁电感),因此漏感和引线电感对③的影响相对较小。203.2改善传播途径:同样从上节的分析中,可看出Nosie的传播途径主要是通过变压器的杂散电容Ctx;Mosfet/Diode到散热片的杂散电容Cm/Cd;及散热片到地的杂散电容Ce等途径而耦合到LISN被取样电阻所俘获。措施一:在Rs的地端和C2的地间接一个Y电容(472)。原理分析:它的作用是双重的,一是为Mosfet动作产生且串到变压器副边的noise电流(如I4),提供一个低阻抗的回路,减小到地的电流。二是为二次侧Diode产生的且串到变压器原边的noise电流提供低阻抗回路,从而减小流过LISN的电流。其效果如右图:红色:未改善之前兰色:采取措施之后213.2改善传播途径:措施二:变压器加法拉第铜环:变压器是Noise传播的主要通道之一,其中初级线圈和次级线圈间杂散电容Ctx是重要因素。而在变压器内部加法拉第铜环是减小Ctx的有效的方法之一。效果如右下图。红色:未加法拉第铜环223.2改善传播途径:措施三:散热片接Rs的地端:目的为了将散热片-Ce—地-LISN这一支路旁路掉,从而减小到地的电流。其效果如下图:可看出,在低频时较有效;在高频时,效果不明显,这主要是因为在高频时,管脚直接对地的电容已有相当的作用。红色:散热片未接地兰色:散热片接地233.3综合的EMI效果当综合上述所有措施后,EMI总效果对比如图所示:红色:未采取措施前兰色:综合上述措施后24四、实际效益C1KS的充电板(710-01614-02)专门配有一滤波板(710-01587-01)。现计划将其去掉。按照以上的分析,对单个充电板模块,在原基础上,做以下动作:1。在Q501的ds极加一RCSnubber(471电容/200欧姆),D501上并一471电容。2。在Rs的地端和次级输出电容的地间接一Y电容(472)。3。在市电输入端接一X电容(0.47uF)。4。散热片接Rs的地。(因时间关系,变压器没来得及打样,未动作)红色:充电板原始的EMI效果兰色:上述动作之后的EMI效果25四、实际效益单个模块做好之后,将去掉专用滤波器的充电板装回C1KS机器,作整机测试,并和原机器作对比:红色:原C1KS机器的效果兰色:改动后的效果(已去掉充电板的滤波器)26四、实际效益增删料号描述价格(人民币)060-70220-001uF/275Vac/X22.7552060-70220-001uF/275Vac/X22.7552060-11005-00471/Y20.671060-11005-00471/Y20.671082-10862-002.2mH2.736098-01587-01PCB1.22110-50032-00Terminal0.252*4=1.00811.8864060-30317-000.47uF/275Vac/X20.67070-10073-00471/1000V0.168*2=0.3361.00610.8804costdown总计总计删除增加27五、总结本文着重探讨了Flyback架构(以充电器为例)Noise的产生机理、传播途径。结合理论提出了相对应的改善方法,达到了较理想的实验结果。希望本文能为大家提供参考,力求在不影响电气性能的前提下,降低成本、提高UPS的EMC性能。

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