KXT-2WC--浅谈兰州兰电发电机AVR调压器的故障频发原因(续二)——续二笔者:由于兰州电机厂TZHW发电机调压板(AVR调压器)KXT-2WC的故障率很高,市场上出现了大量的仿制品,销售也很混乱,众多卖家用了大量的表述来宣传产品,致使买家,具体到船舶、船东一头雾水,究竟如何选用常使用户无法决定。本文从结构和原理上力求做些浅入浅出的表述,希望给用户一个参考。在这个电路中,BG1承受着高电压和大电流,更为残酷的是它的负载是感性的,感性负载能够产生几倍于工作电压的反电势,很容易打穿这个直管子。从图三的3中可以看到,当半个饱和时,脉动电压被短路,在触发脉宽从t1-t2结束后,管子截止,电压又恢复到原包络线位置,在这一断开的过程中,反电势会达到几百伏特。为了抑制这个反电势,电路中加进了电容CI,又加进了两只瞬态抑制二极管V1和V2,但这并没有达到预期的目的,于是在电路中有串联了二极管V3,但是这一切并未解决根本问题,所以造成了BG1的继续损坏。“有病了乱求医”这一句俗话也同样适用于该调压器的设计者和仿制者,于是又出现了:“注:使用本调解器必须在励磁绕组E1、E2(即21端子)两端并接10UF/400V/或450V交流电容,推荐……”这样的提示无非是为了增大C1的容量,并且将这价值约10元钱的成本转嫁给用户,而且这种不负责任的提示我怀疑并未进行过多少实用性的试验。殊不知根本问题没有解决,这样做也是无法解决问题的的。电容的增大带来了两个问题,一是BG1在工作时迅速增大了短路电流,其数量级可以增大几十倍,而是由于电容的存在,会有续流作用,致使V3的关断时间延长。由于是设计问题,胎里的病是最难医治的。我所最常见的AVR自动电压调整器的输出部分是如图二的形式,它是可控硅控制方式。在这个图中,可控硅SCR的触发极是移相脉冲,它是严格按照电源的波形规律,整理出的触发脉冲。发电机的电压高低体现在脉冲的相位上,调整改变相位可以移相并触发可控硅,从而获得稳定可调的激磁电压,达到调节发电机输出电压的作用。目前国内好的调压器都是这样。几乎全都是西门子的电路,即使仿制品也是同样的电路。图二中可控硅一旦导通就延续到电源过零点,自动阻断,也不产生高压反电势,由此使得电路极其简单,诸如C1,R1,V1,V2,V3都不需要了。而且该电路的结果会使激磁电流的波形畸变减小(见图三的3,图三的6)提高了电源的品质因素,减少了谐波干扰。需要指出的是,推动BG1/IGBT管子的脉冲和触发SCR可控硅的脉冲虽然在形状上接近都是方波,但本质上根本不同,前者是脉宽调节方式,后者是相位移相调节方式,不能直接用前者去触发可控硅的。需要在电路的原理上做很大的改动才能获得后者的触发脉冲。综上所述,这才是KXT-2WC调压器容易损坏的根本原因,实际使用中,本电路的IGBT管子是损坏率最高的,笔者在这几天共打开了10只损坏的调压器,其中有9只是该管子损坏,只有一只是变压器烧坏的。为了证明笔者的判断,临时做了一只变压器反馈方式的模拟发电机调压器全过程,并用示波器看了调节波形,完全与上述吻合。笔者惊奇地发现,有一款完全新颖的AVR虽然在型号上没有改变,但内部电路板上印有KXT-2WC-4型号,这个电路板上没有一根连接电线,因为它是采用了单板结构,只有一块电路板!所以也就没有了庸余的连接线。更可喜的是它是采用可控硅输出方式,已经完全脱离了原设计,是一款全新的设计,除了外壳雷同外,里面已经完全不同。我用上述的测试装置测试了它的特性,并与原产品进行了比较。上述表中,首先将两种调压器的输入电压调整到400V,然后分别将两只调压器的外调电阻调整使得控制的电源电压达到380V,然后分别断开调压器,电压逐档提升,每升一档,接入一次调压器,然后断开调压器,升至下一档,再接入……,比较出的结果是,从400V升至450V,IGBT控制和SCR控制结果有许多差异:IGBT变化了7伏,SCR变化了3伏!当然如果设定电压在400V、440V结果都是一样的,可见,可控硅的控制将更加细腻,线性也更好。在机上会表现出更高的电压稳定度,而且可控性确大大提高,正常情况下,寿命可以相差几十倍,用几年都不应出问题。这种可控硅式的是天津全通船舶自动化工程有限公司设计生产的。