K12卧式箱体加工测量分析20140326

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K12卧式箱体加工测量分析20140326(讨论稿)1、毛坯情况:样件1件,重220kg(永康博泰234.7kg)比原铸件轻14.7kg。铸件采购成本比树脂砂少6%,铸件采购成本少12.6%。加工余量孔2.5mm,端面3mm。2、加工情况:无专用木具,按对刀两个输出轴孔的传统方式加工,耗量准面加工打孔后安装进引加工,电机安装孔无加工,向左位移3mm将电机孔加工出来,但第二轴前后轴承孔加工余量都不够。序号问题原因措施铸造工艺意见质量部门上级批示1后盖孔加工面和旁边的4个安装凸台,加工后有气孔和碳渣缺陷,缺陷最大尺寸20mm以下,二汽标准和国家标准草案,要求不大于5mm消失模固有缺陷,不可能完全消除,但可改善和减少1、铸造厂工艺改善,减少缺陷,争取远期缺陷控制在5mm以下2、缺陷大于5mm不渗漏的,可让步接受并扣款3、加工后用铸工胶(或冷焊)外贴,干燥后砂(模)空4、后盖旁边4个安装凸台,加工面余量增加1.5mm缺陷不渗漏,铸件强度影响不大,不影响使用研制一部要求处理好2耗量准加工错误,造成箱体中心左移动3mm后,电机孔很正加工出来1、无模具,不能适应消失模铸件的余量的情况2、电机安装法变形椭圆度4mm,造成2.5mm的加工余量不够1、开发专用的K12箱体机加工模具2、电机安装孔直径余量加大2mm3、铸造厂做电机法兰同尺寸样板,对铸件变形进行控制,要求变形量小于2.5mm,保证箱体装面美观1、铸件加工余量小,必须有专用合理的机加工模具2、通过工艺改善和样板检验控制监控铸件变形的问题3、样板尺寸外径4503外观表面有突出毛刺,多肉打磨不合格铸造厂打磨必须达成我公司要求4外观表面有气孔铸造厂刮渍子,修外平整5电机安装端面起孔按照图纸修改模具注:模具更改要和模具厂联系,保证壁厚和强度影响不大讨论:丁华、朱永国、徐洪双、李鹏

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