#9炉炉膛风帽改造技术方案编写:李可崴审核:批准:锅炉检修二00七年六月十九日#9炉炉膛风帽更换技术方案在2007年#9炉中修期间,我们计划将炉膛布风板所有风帽(包括连结管座)全部更换,具体方案如下:1、原风帽连接螺纹为M36×3的内螺纹,外径为46㎜,壁厚5㎜,在螺纹及退刀槽处容易产生应力点,在炉膛物料的冲刷作用下,有些风帽在此处被折断。因此更换风帽时应将连接螺纹进行改进。2、原风帽连结管座螺纹为M36×3的外螺纹,内径为24㎜,壁厚4.5㎜,在物料冲刷风帽产生的弯曲应力作用下,很多风帽从连结管座螺纹根部与浇注料结合处断开、脱落,这使得更换风帽的工作难度也增加了,而且更换的风帽容易再次脱落。因此风帽连接管座的结构形式需进行改进。3、将风帽连接螺纹改为M50×2的外螺纹,内径25㎜,壁厚12.5㎜,和原风帽相比较增加8㎜,通过增加壁厚来达到增加风帽强度的目的。为避免风帽顶部磨穿,在风帽顶部上下各加工R30和R25的球冠,从而将风帽顶部厚度由原来的20㎜增加为45㎜,延长风帽的使用寿命。(见图纸)4、将连结管座螺纹改为M50×2的内螺纹,外径66㎜,壁厚8㎜,连结管座与风帽螺纹都不加工退刀槽,便于拧紧风帽。连结管座加工45°斜台,消除应力点。为增加管座强度,将布风板上部管座外径增加为45㎜。(见图纸)5、为便于风帽脱落后更换新风帽,连结管座顶面与浇注料平齐,以便于安装新风帽时进行焊接。6、风帽安装后,出风口中心与更换前相同,均为70㎜。7、为保证整个布风板的风压、风量均匀,炉膛四周8排共1744个风帽(进渣口处除外)出风口为17㎜,其余炉膛中部共1617个风帽出风口为15㎜,四个进渣口处各布置4×5=20个倒“L”型风帽。8、旧风帽拆除后,修复布风板鳍片孔的平整度在±0.5mm,个别损伤的水冷壁管要进行补焊。9、更换风帽的工作程序如下:(1)将风帽与连接风管相互拧紧,不得有松动,必要时可用电焊点焊一点,全部组合好后备用。(2)将组合后的风帽连接管从上插入布风板鳍片孔,用连接管中部Φ45的凸台确定高低位置,调整好角度、垂直度后将凸台与布风板鳍片用A132焊条对称点焊两点加固。(3)风帽安装后,要求与布风板的垂直度误差小于2°,纵向、横向线性度误差小于2㎜,出风口角度误差小于2°。(4)安装后不得使用旋转连接管与风帽螺纹的方法调整出风口角度。(5)点焊加固后,方可恢复浇注料。锅炉检修队2007.6.19