锚、网+锚索+架棚+底梁联合支护技术在凝灰质破碎岩层的应用单忠祥[龙煤矿业集团鹤岗分公司,黑龙江鹤岗154100]摘要介绍了在凝灰质破碎岩层中,采用锚、网+锚索+架棚+底梁联合支护,控制巷道变形、底臌的方法。关键词凝灰岩底梁联合支护-----------------------------------------------------------------------1概述南山煤矿年设计生产能力300万t。由于资源接近枯竭,长远接续问题迫在眉睫,从2008年起向东部扩大区开拓。在施工东部扩大区-120机道时,遭遇凝灰质岩层,由于该岩层遇水膨胀,且为断层影响,岩石破碎,给施工带来很大难度,施工过的巷道变形严重,在这种情况下,2009年4月被迫停止施工,撤出原施工工作面。6月,恢复原巷道施工,首先进行二次修复工作,7月初开始正常掘进,采用了锚、网+锚索+架棚+底梁联合支护方式,到目前为止,巷道变形基本得到控制。2原支护方式由于岩石破碎,东部区-120机道最初采用U型钢棚、压网、喷混凝土支护,遭遇凝灰质岩层后,由于该岩石遇水膨胀,开掘的巷道顶、帮及底板出现大程度收敛变形。监测数据表明,开掘后2天两帮即开始出现收敛,5天最严重变形地点单帮收敛量达50mm,7天后达80mm,巷道设计净宽为4.7m,半个月后宽度收敛至3.9m;底臌十分严重,半个月内先后两次拉底调道,严重影响了生产。3现支护形式现在采用的支护形式为锚、网+锚索+架棚+底梁联合支护。由于岩石较破碎,在施工时先采用超前支护,打前探锚杆,前探锚杆为直径20mm、长3000mm的螺纹钢锚杆,间排距为400×2000(mm),每排13根锚杆。放炮后随即安设锚索,锚索为直径17.8mm、长7000mm的钢绞线,间排距为2200×1000(mm),每排3根锚索。锚索安设后,再安设锚杆支护顶、帮。锚杆为直径20mm、长2000mm的螺纹钢锚杆,间排距为1400×1000(mm),每排9根锚杆。金属网规格为1000×2000(mm),搭接200mm。出矸后架U型钢棚,钢棚的间距为1000mm。在巷道最初的支护设计中没有设计底梁,但施工后,尤其是遇到凝灰质岩层后,底臌问题越来越严重,反复进行拉底修复,但都没能很好解决问题。为此,采用了U型钢底梁和底板灌混凝土控制巷道底臌,经过实践,效果较好,底臌基本得到控制,没再出现严重的底板变形。考虑到井下运输方便,底梁采用了两节,施工时用棚卡固定,底梁两端和棚腿也采用棚卡固定。最后在底板浇筑C20混凝土。底梁结构及U型钢支架柱腿与底梁的连接如图1所示。1-短节;2-凸块;3-底梁;4-带限位块卡缆;5-不带限位块卡缆图1U型钢底梁结构及与棚腿连接示意图东部区-120机道支护形式如图2所示。图2东部区-120机道支护断面示意图监测结果表明,一个月单帮收敛量仅为11mm,以后基本上不再收敛;巷道底板也基本上没出现大的底臌。4经济效益分析原采用U型钢棚支护,支护成本为3547元/m,由于反复维修,支护成本超过原支护一倍以上;采用锚、网+锚索+架棚+底梁联合支护,支护成本为4639元/m,虽然一次性成本比U型钢棚支护为高,但避免了巷道二次修复,从长远看,支护成本大大降低。穿凝灰岩层段大约是240m,采用锚、网+锚索+架棚+底梁联合支护比U型钢棚支护节约费用58.9万元,可见经济效益很明显。5结论目前,鹤岗矿区益新、峻德等矿的部分岩巷都先后遭遇凝灰质岩层,都采用了锚、网+锚索+架棚+底梁联合支护方式,效果都很好。有此可见,采用锚、网+锚索+架棚+底梁联合支护控制凝灰质岩层巷道变形效果显著,避免了二次或多次修复,节省了工期,加快了掘进速度,并创造了可观的经济效益。作者简介单忠祥男,1964年出生,毕业于鹤矿集团职工大学采矿专业。现任龙煤矿业集团鹤岗分公司开拓技术部副总工程师,工程师。(收稿日期:2009-11-12;责任编辑:黄翔)