CXS型窑尾高温袋收尘的使用及技改体会中国联合水泥南阳分公司6000t/d一期工程自2004年4月15日点火投产以来,窑尾高温袋收尘一直未能正常运行,严重制约分公司生产的正常运行。经过不断的摸索和探讨,该公司和合肥水泥研究设计院从操作参数、维护、技术改造等多方面入手,取得了较为理想的效果,现对维护及改造过程加以阐述,以供同仁参考。窑尾高温风机处理风量560000Nm3/h,进口压力-7500Pa,介质密度1.374kg/Nm3;生料磨循环风机处理风量550000Nm3/h,全压10000Pa;袋收尘后排风机处理风量为560000Nm3/h,全压2800Pa;高温袋收尘处理风量560000Nm3/h,总过滤面积16005m2,过滤风速0.583m/min,承受负压-4900Pa.一、改造前的情况收尘器在投入运行之后,经常出现①废气管道法兰联接处、收尘器进口冷风阀(该阀关闭不严)冒灰;②收尘器压差大(有时高达2500Pa,设计压差1500Pa);③收尘袋清灰效果不理想等现象。每当出现这些现象的时候,不得不停机对收尘器进行人工清理,清理后收尘器可以正常运行一段时间,但是没多久,这种现象就会再次出现,严重影响了收尘器的正常运行,而且影响了回转窑系统的拉风,限制了回转窑的产量。针对以上现象分析,认为可能是以下原因造成的:①由于高温袋收尘入口废气浓度高、水分大、温度低,而选用的CXS(II)1000-2X7(F)窑尾袋收尘器过滤面积偏小、过滤风速较高,导致收尘器阻力超出许可范围、通风量下降、回转窑拉风不畅,影响整个工艺系统正常运行;②反吹风机的选型也较小,处理风量小,清灰效果差。二、改造方案根据现场情况,经过多次分析论证,决定在原窑尾收尘器旁并联1台高温袋式收尘器,增大窑尾废气收尘系统袋收尘器总过滤面积。同时更换反吹风机,增大反吹风量和风压。此方案是利用原窑尾收尘器的侧面空地,并联1台CXS1000-7(F)型高温袋收尘器(其进口连接混风室,出口连接尾排风机入口),设备及连接管道保温可在设备安装中同步进行。结合公司具体情况,采用此种方案最为经济,其造价较低,施工简单,基本不影响水泥工艺线的正常生产。下面就该方案进行具体阐述:1.并联的收尘器采用同原收尘器结构相同的单排袋式收尘器将CXS1000-7(F)袋收尘器放置在混凝土支架平面上方,收尘器下料用新增拉链机收集输送至总回灰系统。新增CXS1000-7(F)袋收尘器入口和混风室连接(带蝶阀),出口和尾排风机入口连接,控制箱可以放在原窑尾收尘器控制室,清灰采用新换反吹风机,新增反吹风支管。2.施工过程首先进行收尘器支撑平台施工,支撑平台高度和原袋收尘器混凝土支撑平台平面相同。将CXS1000-7(F)收尘器的支腿安置在支撑平台上,并完成收尘器的设备结构安装和保温。将CXS1000-7(F)收尘器下料口与新增拉链机连接,因此可以把收集的粉料输送至总回灰系统。将制作好带蝶阀的CXS1000-7(F)收尘器入口连接管道和混风室连接;将制作好的CXS1000-7(F)收尘器出口连接管道和尾排风机入口连接;将制作好的CXS1000-7(F)收尘器反吹风入口连接管道和原CXS1000-2x7(F)收尘器反吹风机出口连接;将制作好带另一蝶阀的连接短管安装在原CXS1000-2x7(F)收尘器出口管道上。为防止积灰,上述连接管道均有一定的斜度。控制系统的连接及压气系统的连接。关闭CXS1000-7(F)袋收尘器入口蝶阀,进行CXS1000-7(F)袋收尘器冷态调试,正常后,打开此蝶阀进行热态运行;调节蝶阀,调试并匹配CXS1000-7(F)收尘器和原CXS1000-2x7(F)收尘器风量和阻力。改造期间基本没有影响窑系统的正常运行。通过上述方案改造以后,使得整个窑尾收尘系统新增过滤面积8566.4m2,总过滤面积已达25699m2,而过滤风速只有0.363m/min(通过调节新增CXS1000-7(F)袋收尘器进风口蝶阀和原CXS1000-2x7(F)收尘器出风口蝶阀进行匹配)。现场生料立磨和管道冷风阀处再无正压现象,生产情况良好。同时由于采用与原高温袋收尘器相同结构,使得新增CXS1000-7(F)袋收尘器和原CXS1000-2x7(F)收尘器形成一个整体,维护方便、外形美观。改造以后,整个窑尾收尘器过滤风速降低,可以采用普通玻纤滤料,使得运行成本大大降低(整套滤袋约60万元人民币)。这样,不仅缓解了原高温玻纤袋收尘器承受负荷,降低收尘系统运行阻力,增加窑内实际通风量,提高窑的产量;而且,由于整个系统气路顺畅,使得收尘器能高效、正常运行,从而大大延长了滤袋的使用寿命,方便了维护,节省了维护费用,取得了良好的经济效益。