24MPa变换的合成氨装置低蒸汽压力开车过程

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低蒸汽压力的原始开车我公司24万吨合成氨装置设计为,采用固定床制气,2.4MPa的变换和变脱工艺,变压吸附脱碳,高低压缩机分开,20.0MPa高压醇烷化和氨合成。由于变换采用的为2.4MPa的全低变工艺,这就要求变换系统所用蒸汽压力等级要高于2.5MPa。但在原始设计时锅炉的安装进度比较落后,合成氨又急于开车生产,为了保证开车期间的蒸汽供给,从华塑公司铺设了一条3.0MPa的蒸汽管线,最大流量设计为60T/小时。但由于当时安装时没有沟通好,我公司安装人员对华塑公司的蒸汽系统流程不了解,导致在管道铺设结束后无法供给3.0MPa的蒸汽,只能供应1.0MPa的过热蒸汽,这就给合成氨原始开车带来了极大的难度。经过生产部门各位领导的协商以及中能公司张彦民副总的指导,决定采用低压开车,在开车过程中保持变换压力不高于0.8MPa,按0.8MPa的变换系统开车模式进行。开车初期进展比较顺利,变换触媒的硫化及升温还原,高压醇烷化触媒的升温还原都比较顺利,但在氨合成触媒的升温过程中遇到了困难。在氨合成触媒升温还原时,合成电炉出现问题,电炉负荷加不起来,同时由于变换所用为低压蒸汽系统压力保持较低,压缩机不能加量否则CO%无法控制,合成系统由于新鲜气量少,反应热少,温度提不起来,触媒的升温还原进行不下去。在原始设计中,正常生产时变换所用为合成废锅副产3.0MPa的饱和蒸汽,但由于此时合成负荷轻热量少,废锅无法外供合格蒸汽。此时我们的思路是如何设法提高合成废锅压力,让其可以达到外送蒸汽去变换的目的。具体的做法是:首先在蒸汽压力为1.0MPa的情况下,尽量提高变换压力至0.9MPa左右,尽可能提高系统气量。其次关闭废锅蒸汽出口阀门,让废锅压力慢慢憋高,待废锅压力达到3.0MPa后,迅速关闭华塑1.0MPa的蒸汽阀门,开启废锅出口阀门往变换送蒸汽,此时废锅送出的蒸汽压力至变换后可以达到2.2MPa左右,在这时压缩机迅速加量至变换压力1.2MPa,加量后合成新鲜气量增大,反应热增多,废锅出蒸汽压力可以稳定在1.4-1.5MPa的蒸汽,此时一边缓慢提高变换系统压力至蒸汽压力,尽可能提高气量,提高气量的同时合成反应热也在增加,废锅出蒸汽压力也缓慢增加。就这样蒸汽压力在缓慢提高的同时,变换系统压力随之增加,如此往复最终使变换压力达到2.0MPa左右,合成气量也能够满足原始开车需要,顺利完成了整个合成氨装置的开车过程。由于锅炉在此后1个月才建成投用,此次开车时间等于是被提前了1个月,增加的经济效益无法预计。

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